提高ZJ17/ZB25联合机组设备有效作业率
2016-05-14杨利
杨利
摘 要:设备有效作业率,是衡量企业设备管理水平高低的一项主要技术指标。据此,以乌兰浩特卷烟厂为例对提高ZJ17/ZB25联合机组设备有效作业率的途径进行探索。
关键词:精益管理;设备有效作业率;时间稼动率
中图分类号:TS4 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2016)06-0167-04
前言
2015年初,国家局提出“精益管理做除法”的总要求,并指出要不断扩大分子,缩小分母。根据这一要求,结合创优对标工作,乌兰浩特卷烟厂对工厂的设备管理工作进行了认真的分析。我们知道,设备管理的好与坏,最终都体现在创优对标指标之一的设备有效作业率上,在分母即理论产量一定的情况下,要不断扩大分子即实际产量的数值,才能不断提高设备有效作业率。
一、确定项目
本项目按照红云红河集团精益“C++”管理模式,通过“流程梳理—识别改善源—开展改善工作—评价改进—成果巩固与推广”的实施路径,开展提高ZJ17/ZB25联合机组设备有效作业率的精益改善活动。
1.主要工具方法。PDCA工作法、A3报告、5Y-2W-2H、散点图、树图、要因分析法、头脑风暴法、Pareto图、柱状图。
2.精益改善的亮点。重新设计切刀结构,改变切刀材料,通过实验改变接纸盒调整的范围,减少了ZJ17/ZB25联合机组的停机次数,提高了设备有效作业率。
3.经济效益。通过项目改善,ZJ17/ZB25联合机组设备有效作业率提高了2.58个百分点。活动期可节约生产成本22.55万元以上。
4.本项目启发。本项目实施成功后,向其他卷接包设备推广,产生更大的经济效益。
二、流程梳理
为全面提高设备有效作业率,我们对ZJ17/ZB25机组的有效作业率管理流程进行全面梳理,并对设备管理特点进行分析:ZJ17/ZB25机组属中速机组,根据红云红河烟草(集团)有限责任公司2015年设备管理考核办法规定,中速机组的设备有效作业率考核指标为86%,2015年工厂内定目标值为94.2%,而2015年1—6月份工厂ZJ17/ZB25机组实际运行有效作业率平均值为93.46%,虽然高于集团考核值,但低于厂内目标,为此小组选择提高ZJ17/ZB25机组有效作业率为本次活动的课题。
三、识别改善源
1.小组成员收集了ZJ17/ZB25机组1—6月份的各项运行指标。对2015年1—6月设备有效作业率进行统计分析,找出有效作业率偏低的原因,下页图1是设备有效作业率时间序列图。
小组成员把ZJ17/ZB25机组1—6月份的各项运行指标、有效作业率序列图结合下页图1制作成A3报告,经过认真分析得出结论:时间稼动率偏低,波动较大,生产中非计划停机的影响非常大,最终确定时间稼动率是影响工厂设备有效作业率的主要原因。
针对时间稼动率小组成员进行分层统计,以确定影响时间稼动率的主要原因。
2.识别ZJ17/ZB25联合机组主要工序的停机时间。应用5Y-2W-2H方法,从停机次数和时间入手,层层识别:停机的主要工序→主要设备→主要类型→主要部位→揭示关键原因(见图2)。
从图2可以看出,ZJ17/ZB25联合机组的YB25小包包装机和YB55小包透明纸包装机的停机频次和停机时间都高于其他工序,占总停机时间的70%,如果能降低这两道工序的停机时间,那么整个机组的时间稼动率就会有所提升。因此,我们进一步对YB25和YB55两个工序的停机进行分析。
小组成员对YB25和YB55包装机的主要故障部位进行了统计(见下页图3)。
根据下页图3统计结果可以看出,CH透明纸堵塞和封签输送故障是造成设备有效作业率低的主要问题。
3.ZJ17/ZB25机组有效作业率从93.46%提升到94.2%为本次活动目标。
四、开展改善工作
1.分析原因,确定主要原因
对小包透明纸堵塞和商标纸输送故障的原因展开分析,并最终确定要因。(1)透明纸切不断导致卡纸。现场检查设备卡纸的原因,发现透明纸切不断是导致透明纸卡纸的主要问题。(2)接纸盒位置调整不当。经过现场测量,接纸盒在不同位置时,会出现封签纸堵塞问题。
2.制定对策(见下表)
3.对策实施
实施一:改造透明纸切纸刀
首先,我们将工具钢材质的切割刀更换为硬质合金切割刀,延长使用寿命。然后,减少切刀缺口,将切刀上的4个缺口减少为3个缺口。
实施二:调整封签接纸盒位置
由于封签故障发生的频次比较高,小组成员进而在封签接纸盒的限中心位置32~35mm之间调整了另外10个不同位置,记录10个不同位置的故障频次。根据调整测试结果,接纸盒调整的合理范围确定为33.3±0.1mm,故障频次可稳定保持在较低水平。
五、评价改进
通过项目实施并运行3个月,我们收集ZJ17/ZB25联合机组2015年8—10月份设备有效作业率与2015年1—7月(改进前)设备有效作业率进行比对,有效作业率达到了96.37%,达到了目标值。
效益分析如下:
1.经济效益。项目收益以项目实施后软包产量和设备有效作业率为计算依据,设备有效作业率从活动前的93.79%提高到活动后的96.37%,以有效作业率提升后节约的制造费用来计算节省的成本费用。
项目收益W=J×H
S为合计产量(2015年8—12月份软包产量32 619箱);P为改进前的有效作业率(93.79%);P1为改进后的有效作业率(96.37%);J为效率提高后多产出的产量;J=S×(P1-P)=32 619箱×(96.37%~93.79%)=842箱;H为单箱制造费用(267.86元/箱);项目收益W=J×H=842箱×267.86元/箱=225 538.12元;项目实施后共节约制造费用22.55万元。
2.社会效益。项目实施后,2015年工厂包装机组设备有效作业率均值达到了95.85%。
六、改善项目巩固与推广
首先,为适应设备的维修保养要求,我们将本次活动中的资料存入设备档案(ZB25-01)。其次,把这次改善成果直接应用到其他ZJ17/ZB25联合机组。最后,总结这次成功改善案例的经验,用于提高工厂ZJ17/ZB45联合机组的有效作业率。
参考文献:
[1] 红云红河集团乌兰浩特卷烟厂.精益管理体系建设实施细则[S].2015.
[2] 红云红河烟草(集团)有限责任公司2015年精益设备管理考核办法[S].2015.
[3] 李葆文.TnPM推进务实和案例分析[M].北京:北京机械工业出版社,2007.
[责任编辑 王玉妹]