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土卡河水电厂渗漏排水泵改造

2015-10-21刘晓军

建筑工程技术与设计 2015年8期
关键词:改造对比振动

刘晓军

摘 要:土卡河水电厂渗漏排水泵为长轴深井泵,运行中经常发生振动超标缺陷,通过对长轴深井泵与潜水深井泵结构性能、电机性能、运行性能、经济性四方面的对比,对渗漏排水泵进行了改造,更换为潜水深井泵,解决了常发生振动超标问题。

关键词:长轴深井泵; 振动; 潜水深井泵; 对比; 改造;

1、 设备概述

土卡河水电厂位于云南省普洱市江城县和红河州绿春县的交界处,电厂以发电为主,厂房安装3台单机容量为55MW的轴流转浆式水轮发电机组,总装机容量为165MW,保证出力30 MW,多年平均发电量7.066×108kW·h。厂房渗漏集水井装有3台长轴深井泵,主要用于厂房内发电机冷凝排水、蜗壳鼻端排水、发电机消防柜漏水、厂房结构等漏水排水,设备相关技术参数如下:

表1

深井泵 电机

型号 300RJC60-11.5 型号 YLB200-2-4

扬程(m)

57.5 额定电压(V) 380

额定流量(m 3/h) 160 额定电流(A) 71

额定转速(r/min) 1460 额定功率(KW) 37

额定效率 80% 接线方式 三角型

2、设备运行存在问题

2.1、运行中存在问题

土卡河水电厂因厂房墙体渗水较多,当汛期机组长时间运行时,主轴密封润滑水、导水机构等处也存在一定渗漏情况,导致3台渗漏排水泵启动频繁,而机组所处河流含沙量较高,渗漏水汇集到集水井,经过沉淀后,集水井底部及水泵排水口处尘沙较多,水泵刚刚启动排水时,传动轴与支架轴承为干摩擦启动,同时因水中含有大量沙粒,导致轴承磨损过快,使轴承间隙变大,运行中传动轴弯曲变形,3台水泵均出现振动变大情况,其中3号排水泵最大,测量振动值有13.4 mm/s。

2.2、水泵振动评价标准

根据泵的振动测量与评价方法(JB/T 8097-1999)标准中相关规定,为了评价泵的振动级别,按泵的中心高和泵的转速将泵分为4类(如表2所示)。卧式排水泵的中心高规定为由泵的轴线到泵的底座上平面的距离,立式排水泵没有中心高,为了评价其振动级别,将立式排水泵出口法兰密封面到泵轴线间的距离(如图1中H所示)规定为它的相当中心高。

表2

mm

≤225 225-550 >550

r/min

第一类 ≤1800 ≤1000 -

第二类 1800-4500 1000-1800 600-1500

第三类 4500-12000 1800-4500 1500-3600

第四类 - 4500-12000 3600-12000

图1 深井泵中心高标识

泵的振动级别分为A、B、C、D共4级,其中D级为不合格。对泵的振动进行评价时,首先按泵的中心高和转速查表2确定泵的类别,然后根据泵的振动烈度级别查表3,则可以得到泵的振动级别。

表3

振动烈度 振动烈度分界线(mm/s) 第一类 第二类 第三类 第四类

0.28

A A A A

0.45

0.71

1.12 B

1.80 B

2.80 C B

4.50 D C B

7.10

D C

11.20

D C

18.00

D

28.00

45.00

查阅土卡河渗漏排水泵相关参数,可得中心高为305mm,转速为1460 r/min,属于第二类。因此3号渗漏排水泵振动值处于D区,处于不合格。

3、处理方案对比

针对水泵振动超标原因,我们及时对其进行了处理,对轴承进行了更换,因泵轴弯曲较大,进行校正后,运行中仍存在较大振动,于是将泵轴也进行了更换,但运行不到2年时,又出现上述问题,再次导致水泵振动值超标。

考虑到水泵频繁出现上述故障,每次更换轴套、泵轴修复费用较高,拆装修复时间也较长,于是将长轴深井泵相关性能与潜水深井泵进行了对比,以决定是否可以对其进行更换改造。

3.1、结构性能对比

长轴深井泵的电机安装在泵座上,泵座安放在集水井顶板上,泵头放在集水井底部,电机与泵头通过传动轴及扬水管连接,中间高程为25m,由11根传动轴连接,传动轴靠安放于扬水管中的支架轴承固定,由于下井深度较大,同时水中含沙较多,长时间运行便不可避免的造成泵轴与轴承磨损,进而造成水泵振动加大,甚至泵轴弯曲。

潜水深井泵直接安放在集水井底部,扬水管上面连接泵座,下面连接电机和泵头。电机与泵头之间通过联轴器直接相连,且均安装在水下。由于泵与电机直接相连,不存在较长泵轴,因此防沙较容易控制,不会产生因磨损造成的振动,同时传动效率较高。

结构对比表如下:

表4

序号 主要组成部件 长轴深井泵 潜水深井泵 备注

1 电机 立式干式电机

定子

转子

推力轴承

下导轴承

止逆装置

油槽

风扇

调节螺母

连轴装置等 潜水电机

定子

轉子

推力轴承

上导轴承

下导轴承

机械密封

调节囊等 潜水泵结构简单

2 扬水管 扬水管

传动轴

联轴器

支架

支架轴承 扬水管 潜水泵结构简单

3 泵座 泵座

填料箱组装

填料

电机轴 弯头部件 潜水泵结构简单

4 水泵 上壳组装

中壳组装

下壳组装

叶轮

叶轮轴

滤水器 上壳组装

中壳组装

电机接头

叶轮

叶轮轴

绿水网 基本一致

3.2、电机性能对比

长轴深井泵与潜水深井泵主要不同点在于电机的安装位置,长轴深井泵电机安装在整个泵最頂端,因不在水下,电机为干式安装,电机防护等级较低为IP54,但由于采用风冷,电机运行温度较高,通常使用温度为60-90℃,所以相比于潜水式电机,其绝缘等级要高一些。同时电机结构较复杂,需配有推力装置、轴承润滑装置、止推装置、泵串量调节装置等设备,因此重量较大。

潜水泵电机因安装在水下,因此其防护等级较高为IP68,但同时位于水下,采用水冷方式,电机运行温度较低,一般不会超过40℃,所以电机绝缘寿命将大大延长。现相关制造技术已经较成熟,国际知名产品可以免维护运行三十年。同时因结构简单,价格相比同功率长轴深井泵电机相差不多,但维护工作量大大较小,不需经常添加润滑油、润滑脂及更换调料等工作。

因此从电机价格、寿命及维护工作量上,潜水深井泵电机优势较大。

3.3、运行性能对比

长轴深井泵电机由于通过11根泵轴与泵头相连,泵头摆动较大,加之水中含沙较多,发生故障的可能性也增加,而潜水深井泵电机与泵头直接相连,因而泵头摆动明显减小,发生故障可能性也降低。

长轴深井泵电机下端轴承是径向导轴承,上端轴承是向心推力轴承,所以轴本身振动便较大,而潜水深井泵电机上、下端轴承都是径向导轴承,因而其振动变小。

因此,潜水深井泵的运行稳定性要比长轴深井泵高。

4、改造效果

根据上述对比,将长轴深井泵更换为防砂免维护型潜水深井泵。改造后,水泵运行正常,未发生任何故障。

参考文献:

[1] JB/T 8097-1999,泵的振动测量与评价方法[S]

[2] 周雄. 水电站排水系统泵型比较[J]. 水力机械技术, 2010年,(1):35-43.

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