湿式催化氧化预处理杀螟丹农药废水的研究
2015-01-12袁美和舒和英王学文陈征宇
袁美和,舒和英,王学文,陈征宇,袁 聪
(湖南昊华化工有限责任公司,湖南 株洲 412005)
环保与三废利用
湿式催化氧化预处理杀螟丹农药废水的研究
袁美和,舒和英,王学文,陈征宇,袁 聪
(湖南昊华化工有限责任公司,湖南 株洲 412005)
以Mn/Ce复合氧化物催化剂的非均相的湿式催化氧化处理杀螟丹生产废水。考察了反应温度、反应压力、配水pH值、催化剂用量等因素对杀螟丹农药废水处理效果的影响,并依此确定较佳的工艺条件。结果表明,当反应温度为180℃,反应压力为1.3MPa,溶液pH值为9,催化剂用量为7g·L-1,在此条件下,COD的去除率达到92.5%以上。
湿式催化氧化;催化剂;废水;杀螟丹
杀螟丹是沙蚕毒素类杀虫剂,胃毒作用强,具有触杀、杀卵和一定的拒食作用,能用于防治鳞翅目、鞘翅目、半翅目、双翅目等多种害虫,对水稻二、三化螟有特效,是农业部确定的替代高毒农药的品种之一。杀螟丹结晶工序产生的母液废水,属COD浓度高的有机废水,采用普通的预处理工艺降解率低,成本费用高。
本文选用Mn/Ce复合氧化物催化剂,采用湿式催化氧化法(CWAO法)预处理杀螟丹母液废水,使反应条件变得温和,以大幅降低废 水的COD,为后续深入预处理提供了较好的条件。分别考察了反应温度、反应压力、废水pH值、催化剂用量以及鼓泡进氧加压等因素对废水处理的影响,并优选工艺条件。
1 实验部分
1.1 仪器与原料
GSA-3型高压反应釜,配有加热和搅拌装置。
废水样品采自杀螟丹生产厂的结晶母液,COD值约为110~170g·L-1。
1.2 催化剂的制备
Mn/Ce复合氧化物催化剂采用共沉淀法制备,将硝酸锰、硝酸铈溶液按金属离子的物质的量比2∶1混合均匀后,缓慢加入到过量的2mol·L-1的烧碱中,搅拌,滴加完毕后,室温下老化12h,真空抽滤,用去离子水反复洗涤沉淀物至中性,110℃干燥12h,300℃下焙烧6h,即得Mn/Ce复合氧化物催化剂。
1.3 实验方法
取一定量的杀螟丹母液废水,投于高压釜内,投加一定量的Mn/Ce复合氧化物催化剂,调pH值,用高压纯氧经减压后鼓泡进氧加压,加温,恒温反应1h,考察反应温度、压力、配水pH值、催化剂以及鼓泡加压对杀螟丹母液废水降解效果的影响。
1.4 分析方法
采用重铬酸钾法测定废水样的化学需氧量(CODCr),pHS-25酸度计测定废水的pH值。
2 结果分析与讨论
2.1 反应温度对处理效果的影响
反应温度是湿式催化氧化过程中十分重要的影响因素。杀螟丹母液废水COD为131.028g·L-1,鼓泡加压,压力1.3MPa,pH为9,催化剂7g·L-1,反应时间1h。考察了反应温度对催化活性的影响,结果如图1所示。
由图1可见,在反应温度为80~180℃时,随着温度升高COD去除率增加非常快,但当温度在180~220℃时COD去除率增加缓慢。从设备投资和实际工程应用运行成本两方面综合考虑,选择反应温度为180℃。
图1 反应温度对处理效果的影响
2.2 反应压力对处理效果的影响
杀螟丹母液废水COD为131.028g·L-1,温度为随压力变化,pH为9,催化剂7g·L-1,鼓泡加压,反应时间1h,考察反应压力对处理效果的影响,结果如图2所示。
图2 反应压力对处理效果的影响
从图2中可看出,压力低处理效果差,主要是因为压力低温度不能升到高温,从而影响处理效果。封闭体系温度升高压力必然提高,高温与高压对应,从安全、设备投资以及与反应温度相对应等几个方面考虑,加上压力单方面升高,温度不上升,1.3MPa以上处理效果增加缓慢,因此压力选择1.3MPa。
2.3 配水pH值对处理效果的影响
杀螟丹母液废水COD为131.028g·L-1,反应温度180℃,鼓泡加压,压力1.3MPa,pH为9,催化剂用量为7g·L-1,反应时间1h,配水pH值对处理效果的影响见图3。
母液废水pH值约为0.02,直接处理效果较差,加上酸性强对设备要求高,pH值等于9,COD降解效果最好,强碱性条件降解有所抑制。
图3 pH值对处理效果的影响
2.4 Mn/Ce复合氧化物催化剂的投加量对处理效果的影响
杀螟丹废水COD为131.028g·L-1,反应温度180℃,鼓泡加压,压力1.3MPa,pH为9,反应时间1h,考察了Mn/Ce复合氧化物催化剂的投加量对处理效果的影响,结果如图4所示。
图4 催化剂投加量对处理效果的影响
由图4可见,Mn/Ce复合氧化物催化剂的活性随着投加量的增加而提高,但当投加量大于7g·L-1以后,Mn/Ce复合氧化物催化剂的活性提高幅度缓慢。考虑到实际应用的经济性,本实验选取最佳的Mn/Ce复合氧化物催化剂投加量为7g·L-1。
2.5 鼓泡进氧加压对处理效果的影响
杀螟丹母液废水COD为131.028g·L-1,反应温度180℃,压力1.3MPa,pH为9,催化剂用量为7g·L-1,反应时间1h,考察了鼓泡进氧加压对处理效果的影响,结果如图5所示。
由图5可看出,鼓泡氧化加压比不鼓泡加压反应快,鼓泡加压降解效果相对好,考虑到经济和时效性,选择鼓泡加压方式。
X 703.1
A
1671-9905(2015)04-0047-02
国家科技支撑项目(2011BAE06B07)
袁美和(1964-),男,高级工程师,主要从事化工农药产品的生产技术研究工作,E-mail: yuanmeihe@126.com
2015-01-29