3TW纯碱包装机双螺旋给料器改造
2014-12-03陈爱纹
陈爱纹
(中石化南化公司连云港碱厂,江苏 连云港 222042)
在纯碱行业,成品包装工序是纯碱产品生产的最后一道工序,包装分为大袋吨碱包装和小袋包装。我厂成品车间共有7台小包装机是建厂时设计,随着填平补齐、技术改造,现产能130万t/a。2013年新增轻、重灰小袋码垛机运行以来,小包装机重要性日趋体现,存在的问题也越来越明显,针对小包装机螺旋给料器在使用过程中存在的问题进行改造。
1 3TW包装机结构简介
3TW纯碱包装机由一套可编程序控制器,通过气动元件,电控装置来完成纯碱供料,秤重计量灌装。进入料仓的物料由插板阀控制,包装机电控装置按编制好的工作程序启动旋转给料器、双螺旋给料器。物料经粗、细螺旋给料后进入电子秤秤重,当物料达至给定值(轻灰40kg,重灰50kg)时,由PC机发出指令,停止给料,并在操作盘上发出“秤量结束“信号。此时,人工向包装口上套包装袋,同时触动相应开关,正向袋夹夹住包装袋,物料进入包装袋。秤重放料结束后,袋包落在缝包皮带上,人工折边、缝包、完成定量包装全过程。
3TW纯碱包装机由以下机械部件组成:插板阀1三只,旋转给料器2三台,双螺旋给料器3三台,电子秤4三台,中间料仓5一件,包装口6一件、缝包机7一件、缝包皮带机8一台。(如图1所示)
图1 包装机结构简图
2 双螺旋给料器存在的问题
双螺旋给料器结构简图如图2所示。
1)粗细给料器的减速机原设计是倒置安装,减速机地脚螺栓与底座经常性断开,减速机经常性掉落,由于空间小,检修、维护带来很大的不便。
2)减速机与双螺旋给料器之间采用的是链传动,磨损大,平均每个月要更换链条,更换易损件费用较高。
3)粗细给料器的螺旋轴轴承座直接安装在壳体上,一方面造成粉状纯碱进入轴承,轴承使用时间短,维护费用高。另一方面螺旋轴下沉,造成螺旋轴与壳体相连部分的圆孔,被磨成椭圆孔,需要经常性采用补焊、打磨的方式,将椭圆孔修整,工作量大、作业空间小。
4)双螺旋给料器螺旋轴与壳体密封采用的是橡胶垫密封,使用周期短,橡胶皮磨损严重造成漏料,碱粉进入轴承内部,轴承损坏。如图3。
图2 双螺旋给料器结构简图
图3 轴承座及密封原设计结构简图
综上所述,需要将现在使用的3TW小包装机双螺旋给料器进行改造。
3 双螺旋给料器改进措施
1)拆下小包装机粗细给料螺旋轴,更换加长的螺旋轴,螺旋轴的螺距和直径不变,在螺旋轴的两端安装两个圆环,将轴承座移至壳体外,轴承座改为卧式轴承座,安装在平台上,消除螺旋轴下沉,造成螺旋轴磨壳体的现象。如图4。
2)拆除现使用的粗细给料减速机平台,制作一套平台固定在楼板上,将减速机由倒置安装,改为正置安装,安装空间足够。
3)将现有的链条传动形式,改为螺旋轴与减速机十字滑块联轴器连接。从而节约检修费用。减少更换套筒滚子链的费用。
4)为增加密封效果,在原安装轴承座处增加一个填料密封装置,从而减少轴承损坏,具体方法是:在双螺旋给料器双螺旋轴上安装上不锈钢外环,在外环内放置一件内环,内环装填料套在螺旋轴上,在壳体的外部用橡胶垫作垫,外加盖板,用螺栓固定,防止填料出来,定期更换填料,便可以砌底消除漏料现象,现场环境大大改观。如图4。
图4 螺旋给料器轴承座密封装置改造后简图
5)采用原先使用的减速机,电气部分施工范围不大,该设备为钢构件,施工方便,设备技术方面也不存在困难。
4 双螺旋给料器改造后效果
双螺旋给料器改造后结构简图如图5。
设计合理的密封填料结构,保证碱粉不进入轴承内,保证轴承长周期运行。
轴承座移至壳体外部,制作一件钢平台,安装轴承座,一方面与碱粉隔离,轴承损坏极小;另一方面减少螺旋轴整体下沉的现象。
双螺旋给料器与减速机之间采用的是十字滑块联轴器,代替以前的套筒滚子链传动,十字滑块联轴器不易损坏,节省了改造前更换套筒滚子链的费用。
减速机由倒置安装改为正置安装,解决现场检修空间狭小的缺点,易于检修。
5 不足之处
螺旋给料器出现堵料现象时,若采用链传动,只需解开链条,手动盘车即可,现在改为十字滑块联轴器连接,遇到堵料时,需要拆减速机地脚螺栓,才能处理堵料现象。
图5 双螺旋给料器改造后结构简图
为解决以上问题,需在纯碱进入料仓时,加筛网,禁止异物进入双螺旋给料器壳体内,从源头上解决双螺旋给料器堵料现象。
6 结 语
3TW小包装机双螺旋给料器轴承座改造较为合理,独立的内置式密封,传动方式的改造,减速机安装位置的调整,大大延长了小包装机的运行周期,降低了维修难度和工作量,节约了维修费用,提高设备的稳定性,为纯碱小袋包装提供有力的保障。