脱硫塔改造总结
2014-07-10冯国林
冯国林
(中化吉林长山化工有限公司 吉林松原131109)
0 前言
中化吉林长山化工有限公司(以下简称长山公司)净化系统主要负责将造气系统送来的煤气经中低低变换后脱除H2S和CO2,再经过甲烷化变换,为合成系统提供符合要求的合成氨原料气。因此,净化系统的加压脱硫作为合成氨工艺的脱除H2S的最后一道工序,显得尤为重要。长山公司脱硫系统采用改良ADA湿式氧化法脱硫工艺,脱硫溶液主要组分有Na2CO3,V2O5,ADA,RTS脱硫剂(酞菁钴类催化剂)以及酒石酸钾钠。
净化系统共有3台脱硫塔,塔内结构为3层鼓泡器。由于鼓泡器维护、清理比较困难,连续生产时无法停车检修,长山公司“油改煤”装置运行几个月后,系统阻力上升,被迫减量生产,影响生产装置长周期运行。为此,决定对其中的2#脱硫塔进行改造,将鼓泡器改为筛板,既结构简单,又便于操作、清理及维护,同时降低了系统阻力。利用2009年系统大修机会实施初次改造,拆除原有的鼓泡器,在原塔板上开孔,孔径为Φ12 mm,根据入塔气气量和溶液循环量,每层塔板开孔数量在700个左右。
1 初次改造后存在的问题
2#脱硫塔在改造完成后的运行初期,通过气量约为26 000 m3/h(标态),但在运行了约20 d后,开始出现带液、拦液、系统阻力偏高、出口气中H2S含量超标以及循环量加不上等问题。为保证生产装置稳定运行,降低了2#脱硫塔的负荷,减少了循环量及气量,将气体联通阀门打开,增加1#和3#脱硫塔的负荷,并对2#脱硫塔入口阀门限量,提高进塔气体温度。在运行了30 d左右,为避免出口气中H2S含量超标,被迫将2#脱硫塔切出,对塔板进行清洗。
在历次清塔过程中发现:在塔板上积存硫膏、筛板孔被堵塞等现象,导致气体通过阻力增大;塔内硫膏呈泡沫状,特别在冬季,塔板上有黑褐色较硬物质堵塞筛板孔。2#脱硫塔设有3层筛板,由于受到塔壁防腐层、塔板材质等条件限制,改造时塔板利旧而没有更换,最上层和最底层筛板开孔不均匀,呈上粗下细状,且不光滑,表面易堵,阻力大,中间筛板开孔比较均匀(直径为Φ12 mm),原每层筛板孔数设计值为890个,受实际塔内结构限制,每层筛板实际孔数量只有700个左右。
2#脱硫塔出现阻力上升和气体带液时,只能采取减气量的调节手段。减少气量后,在溶液循环量不变的情况下还能维持运行几天;若再次出现气体带液现象时,只能减少溶液的循环量,调节后仍能维持运行几天;若再次出现气体带液时,只得将2#脱硫塔切出,进行人工清洗。每次清洗时,最底层筛板孔大部分被硫膏堵死,而且筛板与塔壁处有硫膏堆积,降液管中也挂有少量的硫膏;中间层和最上层筛板相对最底层要好些,筛板孔并未全部堵死。
2 脱硫塔内液体、气体分析数据
脱硫塔塔内气体为低变气,塔内气体的H2S质量浓度为200 mg/m3,其他气体成分(体积分数):CO 0.30%,CO241.00%,H252.75%,CH41.80%,N22.00%及少部分水蒸气。
脱硫塔塔内液体为稀碱溶液,pH为8.5,液体组分(质量浓度)为:总碱31.02 mg/m3,Na2CO34.39 mg/m3,NaHCO342.21 mg/m3,总钒1.46 mg/m3,ADA 1.99 mg/m3,悬浮硫2.00 mg/m3,Na2SO40.07 mg/m3,NaS2O31.95 mg/m3,NaHS 0.01 mg/m3,NaSCN 1.75 mg/m3。
2#脱硫塔清塔以后,塔压为2.4 MPa ,气量为26 000 m3/h(标态),上、下塔喷头溶液量分别为30 m3/h和28 m3/h。
3 原因分析及解决方案
2#脱硫塔直径为Φ2 200 mm,改造前、后塔板的筛孔工艺参数见表1。
由表1可见:2#脱硫塔3层塔板的筛孔开孔率均太低,由于在3层塔板上均有化学反应发生,产生的硫膏会堵塞筛孔,因此,开孔率应加大(一般应>5%)。经核算,3层塔板的开孔可按表1所示工艺参数改造。溶液在第1层塔板进料,进料量为90 m3/h,取消了第2层塔板的溶液进料;第1层塔板上的液体流至第2层塔板,第2层塔板上的液体流至第3层塔板,与塔底进入的气体实现逆流接触传质。塔板按穿流塔板设计,因为在运行过程中有硫膏产生而堵塞筛孔,每层塔板上装有溢流管,若筛孔堵塞、塔板上的液体高于溢流堰高度时,液体溢流到下层塔板。按进气量28 000 m3/h(标态)、上塔喷头溶液量90 m3/h以及下塔喷头不进料工况来核算开孔数是否满足要求。2#脱硫塔改造示意见图1。
表1 改造前、后塔板的筛孔工艺参数
塔板序号降液管直径/mm筛孔直径/mm筛孔数/个筛孔截面积/m2筛孔截面积占塔截面积/%1Φ 159,Φ 108(Φ 250)Φ 12(Φ 18)750(971)0.084 78(0.246 90)2.231(6.500)2Φ 159(Φ 150,Φ 150)Φ 12(Φ 20)780(787)0.088 17(0.246 90)2.321(6.500)3Φ 159,Φ 159(Φ 250)Φ 12(Φ 25)630(503)0.071 21(0.246 90)1.874(6.500)
注:括号内为改造后数据,气量为28 000 m3/h,上、下塔喷头溶液量分别为90 m3/h和0 m3/h,改造前、后塔截面积均为3.799 4 m2。
图1 2#脱硫塔改造示意
4 结语
此次改造在2013年7月系统大修时进行。大修后,经过近1个月的时间对2#脱硫塔进行运行调试,各项指标均达到设计要求,系统阻力稳定。截止到2013年12月,该塔已稳定运行了近5个月,彻底解决了间断停车清洗脱硫塔的难题。