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联碱厂碳化塔洗水制备磷酸铵镁

2014-04-12丁成程汤家焰

化工环保 2014年2期
关键词:磷酸铵碳化氨氮

梅 明,陈 涛,丁成程,孙 侃,汤家焰

(1. 武汉工程大学 环境与城市建设学院,湖北 武汉 430074;2. 武汉瑞达环保工程有限公司,湖北 武汉 430000)

在联碱法生产纯碱的过程中,为保证碳化塔的正常运行,定期用氨盐水清洗碳化塔[1]。碳化塔洗水中含有较高含量的氨氮、Cl-、等污染物。以生产能力为6×105t/a的联碱厂为例,碳化塔洗水产生量约为200 t/h;废水水质:pH=9~11,氨氮质量浓度25 g/L,质量浓度18 g/L,Cl-质量浓度33 g/L。目前,联碱厂主要通过改进洗塔技术降低洗水用量,但仍无法做到洗水零排放[2]。研究者对联碱厂废水中氨氮的治理进行了大量的研究,主要有淡液蒸馏回收法[3]、母液平衡法[4]、汽提法[5]、化学沉淀法[6]、吹脱法[7]等,但直接采用磷酸铵镁化学沉淀法处理氨氮质量浓度不小于7 500 mg/L的碳化塔洗水并回收高浓度氨氮的研究报道较少。

本工作采用化学沉淀法回收联碱厂碳化塔洗水中的氨氮,并制备磷酸铵镁(MgNH4PO4·6H2O)[8],为联碱厂碳化塔洗水的处理提供了新的思路。

1 实验部分

1.1 材料、试剂和仪器

废水取自联碱厂碳化塔洗水,pH=10.6,主要成分为:NH4Cl,NaHCO3,(NH4)2CO3,Na2CO3,全部以离子形式存在,氨氮质量浓度 25.42 g/L,Cl-质量浓度 33.46 g/L,质量浓度 18.19 g/L,质量浓度 26.32 g/L。

NH4C1,Na2CO3,Na2HPO4·12H2O,MgC12·6H2O,NaOH:分析纯。

E-201-C型数显pH计:上海雷磁仪器厂;ALC-210.4型电子分析天平:Sartorius Group公司;HJ-6型数显恒温多磁头磁力搅拌器:巩义市予华仪器有限公司;DZF-6050型真空干燥箱:上海博迅实业有限公司;JSM-5510LV型扫描电子显微镜:日本电子株式会社;D8 ADVANCE型X射线衍射仪:Bruker Corporation公司;722型可见分光光度计:上海光谱仪器有限公司;TAS-990型原子吸收分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司。

1.2 实验方法

1.2.1 实验原理

1.2.2 实验方法

称取一定量的NH4C1和Na2CO3溶于1 L去离子水中,配制成氨氮质量浓度为7 500 mg/L的含高浓度Cl-和的模拟废水。以模拟废水为实验对象,考察适宜的反应条件。取100 mL废水,按一定摩尔比依次加入Na2HPO4·12H2O和MgCl2·6H2O,在一定反应温度下,开启磁力搅拌器高速搅拌,用10 mol/L的NaOH溶液快速调节pH,待pH稳定后,控制搅拌速率为150 r/min,反应时间为10 min,反应结束后静置沉淀5 min,抽滤,测定上清液中氨氮和磷的含量,产品在40 ℃下烘干24 h[10],分析产品成分及晶形。

在实验确定的最佳反应条件下,考察实际废水(联碱厂碳化塔洗水)中磷酸铵镁的合成效果。

1.3 分析方法

采用硝酸银滴定法测定Cl-含量[11]180-182;用酸碱指示剂滴定法测定和的含量[11]121-123;采用钼锑抗分光光度法测定磷含量[11]246-248;采用纳氏试剂光度法测定氨氮含量[11]279-281;采用火焰原子吸收法测定镁含量[11]413-415;采用XRD和SEM技术对产品的晶形和成分进行分析[12]。

2 结果与讨论

2.1 正交实验结果

采用正交实验法,选用L9(34)正交设计表,考察反应条件对氨氮利用率和磷利用率的影响。正交实验因素水平见表1,正交实验结果见表2。由表2可见,4个因素对氨氮利用率和磷利用率影响的大小顺序均为:反应液pH>n(P)∶n(N)>n(Mg)∶n(N)>反应温度,优化的工艺条件为A2B3C3D1,即反应液pH为10.0、n(P)∶n(N)=1.1、n(Mg)∶n(N)=1.5、反应温度15 ℃。由于正交实验选取的因素水平较少,只能反应各因素的影响程度,为了确定各因素的最佳值,通过单因素实验进行最佳反应条件的优化。

2.2 单因素优化实验

2.2.1 反应液pH对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响

当n(Mg)∶n(N)=1.0、n(P)∶n(N)=1.0、反应温度25 ℃时,反应液pH对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响见图1。由图1可见:当pH=8.0~9.5时,氨氮利用率逐渐增加;当pH=9.5时,氨氮利用率达到最大值(为97.5%);当pH=9.5~11.0时,随pH的继续增大,氨氮利用率快速减小,并产生刺激性气味。实际操作中,确定一个pH范围比确定一个定值更为科学,当pH=9.0~9.5时,处理效果较好[13],氨氮利用率大于95.0%。因此,选择反应液pH为9.5较适宜。

表1 正交实验因素水平

图1 反应液pH对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响● 氨氮利用率;■ 残留磷质量浓度

2.2.2n(Mg)∶n(N)对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响

当反应液pH 9.5、n(P)∶n(N)=1、反应温度25 ℃时,n(Mg)∶n(N)对氨氮利用率及残留磷量的影响见图2。由图2可见:当n(Mg)∶n(N)=1.2时,氨氮利用率达到最大值(为94.6%),继续加入镁对氨氮利用率影响不大;随镁含量的增加,溶液中NH4

+和PO43-的含量急剧减小,出现磷酸铵镁沉淀;当镁含量达到一定值时,不再生成沉淀。因此,选择n(Mg)∶n(N)=1.2较适宜。

图2 n(Mg)∶n(N)对氨氮利用率及残留磷质量浓度的影响● 氨氮利用率;■ 残留磷质量浓度

2.2.3n(P):n(N)对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响

当反应液pH 9.5、n(Mg)∶n(N)=1、反应温度25 ℃时,n(P)∶n(N)对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响见图3。由图3可见:当n(P)∶n(N)=0.7~1.0时,氨氮利用率逐渐增大;当n(P)∶n(N)>1.1后,氨氮利用率变化不大;当n(P)∶n(N)=1.1时,氨氮利用率达到最大值(为95.4%);当n(P)∶n(N)<1.1时,磷的利用率均在99.00%以上。为了降低残留磷质量浓度,控制n(P)∶n(N)=1.1较适宜。

图3 n(P)∶n(N)对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响● 氨氮利用率;■ 残留磷质量浓度

2.2.4 反应温度对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响

当反应液pH 9.5、n(Mg)∶n(P)∶n(N)=1.2∶1.1∶1.0时,反应温度对氨氮利用率和残留磷量的影响见图4。

图4 反应温度对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响● 氨氮利用率;■ 残留磷质量浓度

由图4可见:随反应温度的升高,氨氮利用率先增大后减小;当反应温度为25 ℃时,氨氮的利用率达到最大值(为97.4%);反应温度超过35 ℃后,氨氮的利用率明显降低;由于磷酸铵镁的溶度积很小,反应温度变化对氨氮利用率和残留磷质量浓度的影响不大。故选择反应温度为25 ℃较适宜。

2.3 产品分析

将联碱厂碳化塔洗水分别稀释至氨氮质量浓度为7 500,15 000 mg/L,当反应液pH 9.5、n(Mg)∶n(P)∶n(N)=1.2∶1.1∶1.0、反应温度25 ℃时,产品的组分见表3。由表3可见,与纯品磷酸铵镁(w(N)=5.71%,w(P2O5)=28.92%,w(MgO)=16.43%)相比,所制备的产品中N,P,Mg的含量与纯品接近,并且产品中Mg和P的含量均高于理论值[14],这是由于反应过程可能生成了Mg(OH)2,Mg3(PO4)2,MgCO3等沉淀物。

表3 产品的组分

产品的SEM照片见图5。由图5可见:利用氨氮质量浓度为7 500 mg/L的废水制备的产品晶形比较规则,呈斜立方正交结构,接近纯品磷酸铵镁的晶形(斜方晶系,具有独特的正交结构[15]);利用氨氮质量浓度为15 000 mg/L的废水制备的产品晶形为条块状,绝大部分为柱状,说明废水中氨氮含量过高可能对产品晶体的形成及形貌产生影响。

图5 产品的SEM照片

产品的XRD谱图见图6。由图6可见:纯品磷酸铵镁主要特征峰的位置出现在2θ=14.99°,15.81°,16.47°,20.85°,21.45°,27.09°,30.6°,31.91°,33.28°,33.66°处,分别对应(110),(020),(011),(111),(021),(130),(211),(040),(022),(221)的晶面;所制备的两种产品的XRD特征峰与纯品磷酸铵镁的特征峰非常吻合,说明产品的主要成分为磷酸铵镁。

图6 产品的XRD谱图

2.4 工艺经济效益分析

磷酸铵镁是一种溶解性小、释放速率低、肥效长、养分利用率高、增产幅度大、改善农作物品质、对环境污染程度小的含N,P,Mg的多元素长效复合肥。在国外被用作长效无机氮肥,主要用于果树、草坪、花卉等,也用作饲料添加剂、肥料添加剂,应用于造纸、涂料、氨基甲酸酯、软泡阻燃剂的制造,还可用于医药[16]。在最佳实验条件下,处理1 t氨氮质量浓度为7 500 mg/L的联碱厂碳化塔洗水,可生产磷酸铵镁0.139 2 t,按市场价2 300 元/t计[17],收益约为320.2 元,药剂成本为352.3 元,即处理1 t废水的费用初步预算约为32.1 元。利用联碱厂碳化塔洗水生产磷酸铵镁复合肥,使联碱厂碳化塔洗水中高含量的氨氮得到回收利用,具有一定的环境经济效益[18]。

3 结论

a)通过正交实验和单因素优化实验确定较适宜的反应条件为:反应液pH 9.5,n(Mg)∶n(P)∶n(N)=1.2∶1.1∶1.0,反应温度25 ℃。在此条件下,处理氨氮质量浓度为7 500 mg/L的模拟废水,氨氮的利用率为97.4%。

b)在优化的条件下处理氨氮质量浓度为7 500的联碱厂碳化塔洗水,制备的产品中N,P,Mg的含量与纯品磷酸铵镁接近,产品晶形比较规则,呈斜立方正交结构。

c)在优化的条件下,处理1 t氨氮质量浓度为7 500 mg/L的联碱厂碳化塔洗水,可生产磷酸铵镁0.139 2 t,产品收益约为320.2 元,药剂成本为352.3 元,即处理1 t废水的费用约为32.1 元。

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