青海油田高凝稠油污水处理技术
2014-03-20沈海云李江龙钟萍
沈海云 李江龙 张 媛 钟萍
青海油田高凝稠油污水处理技术
沈海云1 李江龙2 张 媛2 钟萍2
1青海油田采油一厂 2青海油田采油三厂
常规的核桃壳、纤维球过滤装置在过滤器顶部均有搅拌机,配套工艺复杂,经常出现轴套密封漏水、卡转、烧电机等问题,损坏后如不能及时维修,将直接影响过滤系统的正常运行。2008年在青海油田某污水站试验应用了径向流核桃壳过滤技术,使得高凝稠油污水处理技术实现了质的飞跃。处理后平均悬浮物固体含量为5.4 mg/L,平均含油量为2.3 mg/L,水质全部达到要求水质指标。
污水处理;高凝稠油;径向流;核桃壳;纤维球
1 污水处理存在的问题
青海油田油层渗透率大部分<120×10-3μm2,凝固点34.8℃,黏度(50℃)平均885.7 mPa·s,矿化度约26 000 mg/L,腐蚀率1.43 mm/a,共有8个污水处理站,日处理污水3.1×104m3。为了实现注入合格污水的目标,先后试验应用过常规筛管核桃壳过滤技术、改性纤维球过滤技术、粗粒化+纤维球过滤技术等多种技术,但是均由于污水矿化度高、腐蚀性强、原油高凝高黏等原因,导致处理设备难以正常运行,水质达标率低,严重影响了生产。早期几种污水处理技术在使用过程中遇到的问题主要有:
(1)筛管、筛板腐蚀结垢严重。由于污水腐蚀、结垢性强,常规的筛管核桃壳过滤技术过流面积小,在使用190天左右时,就会出现过滤器筛管、筛板严重结垢的现象;同时出现反洗、正滤憋压问题,筛管、筛板长期在较高压力作用下开裂,致使滤料严重漏失,造成过滤器失去作用。频繁更换筛管、筛板,成本难以承受。
(2)纤维球污染严重。由于青海油田原油不仅高凝而且高黏,即使采用进口改性纤维球,也会在短期内严重污染,失去过滤能力。采用特制清洗剂将高凝稠油加热到75℃,纤维球也无法被清洗恢复。所以,纤维球过滤技术在青海高凝稠油油田一直无法正常应用。
(3)搅拌机故障多。常规的核桃壳、纤维球过滤装置经常出现轴套密封漏水、卡转、烧电机等问题,损坏后如不能及时维修,将直接影响过滤系统的正常运行。
2 径向流核桃壳过滤技术
为了使高凝稠油污水处理设备的正常、高效运行,使水质达标,经过反复调研论证,2008年在青海油田某污水站试验应用了径向流核桃壳过滤技术[1],取得了显著的试验效果,使得高凝稠油污水处理技术实现了质的飞跃。
(1)结构组成及主要技术原理。该装置主要由筛筒结构的核桃壳过滤器、料循环泵、不锈钢反冲洗泵及自动控制系统组成。根据混凝动力学原理和微涡旋原理,设计的涡流混凝器可实现除油降浊;核桃壳滤料装填于筛筒环形空间,横向、径向流滤筒式过滤方式,兼有重力沉降分离除杂和过滤除杂双重作用,不同于常规纵向、轴向流滤床式过滤,油和悬浮物总去除率分别达到85%以上,较同体积的过滤器增大过滤面积3倍以上,提高了处理能力[2]。主要技术指标见表1。
表1 主要技术指标
(2)应用效果。青海油田某污水站改造投产设计处理规模为9 000 m3/d,设计指标为悬浮物固体含量≤15 mg/L、含油量≤20 mg/L,2008年10月12日在该处理站应用径向流核桃壳过滤技术。主要工艺流程为:污水沉降罐→污水提升泵→径向流过滤器→滤后水罐→外输。投产后对运行效果进行每月三次连续跟踪,平均悬浮物固体含量为5.4 mg/L,平均含油量为2.3 mg/L,水质全部达到要求水质指标。除了处理效果一直良好外,该技术还具有以下优点:①过滤系统采用两级可串可并的核桃壳组合过滤,自带不锈钢滤料循环泵,具有体外反冲洗功能,滤料装卸补充全部自动化,省时省力,装满一具过滤罐所用时间仅为其他过滤器人工装料的二十分之一;②滤料即使污染,通过体外反冲洗功能很容易清洗再生;③该技术过滤器工艺流程简单,便于操作,不需配备搅拌机等,滤料损失率低(每年小于9%),便于维护与管理,每套过滤器均采用单独的自动反冲洗控制系统,不会因一组控制柜坏影响其他过滤器反冲洗,反冲洗只需按一键即可完成,时间随意确定。
3 结论
由于纤维球在高凝稠油油田污染严重,难以清洗和再生,因此适应性差;而常规的核桃壳、纤维球过滤技术配套工艺复杂,搅拌机易损件多;筛管、筛板腐蚀结垢严重,不适合高腐蚀结垢油田。径向流滤筒式核桃壳过滤方式,滤除率高,过滤面积大,滤料清洗再生容易,通过近两年的实际应用,该技术解决了困扰青海高凝稠油油田污水水质治理难题,为其他类似油田污水水质治理工作提供了借鉴经验。
[1]金胜男.喇嘛甸油田污水处理新技术[J].油气田地面工程,2012,31(7):58-59.
[2]武俊宪,张效羽.辽河油田欢三联稠油污水软化技术试验研究[J].石油规划设计,2004(5):21-22.
(栏目主持 张秀丽)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.3.034