降低钴系统阴极液中Na含量的方法
2014-03-03杨维俊
杨维俊
(新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂阜康831500)
降低钴系统阴极液中Na含量的方法
杨维俊
(新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂阜康831500)
由于体系内钠含量的增加,使溶液流动性变差,操作过程难以控制,严重影响到后续产品的质量。关键词 降低钠含量提高产品质量
钴系统主要工艺流程为:钴车间以镍生产系统净化黑镍除钴的钴渣为主要原料,钴渣经电解车间阳极液酸溶后的钴料液用P204除杂,经萃取得到硫酸铜溶液及硫酸镍钴溶液;硫酸铜溶液返回镍系统,硫酸镍、钴溶液用C272分离镍钴,经C272萃取得硫酸镍和氯化钴溶液,硫酸镍溶液返回镍电解车间;氯化钴溶液经除油、深度除杂、调酸为电积所需阴极液,阴极液经电积产出电钴。钴系统的阳极液大部分返回调酸,抽出的部分阳极液进行沉钴,碳酸钴返回调酸。
2010年下半年我车间钴电积所消耗的阴极液含钠居高不下,最高阴极液含钠达到了45 g/L,造成溶液粘度大,管路易结晶,严重影响了电钴质量。
影响阴极液含Na高的主要因素为:
⑴板框能力不够;
⑵搅洗方式;
⑶洗水温度;
⑷洗水用量;
⑸阳极液含酸高;
⑹Na2CO3的加入方式。
根据现状调查:2010年7月~12月统计了阴极液钠含量平均值在32 g/L,综合各种因素我们小组认为从节能降耗、优化工艺设施等多方面考虑,可以将阴极液Na含量将在20 g/L。
1 存在的问题及解决办法
停车检修前电积前液含钠高至30 g/L以上,溶液粘度大。2011年2月车间利用停车期间,将电积前液全部沉钴后,并用盐酸反溶至车间所需的要求,钠含量有所下降。
在企业内部建立现代学徒制管理部门,制定相应的师傅遴选机制,完善考评与奖励机制,让师傅带学徒成为能够促进师傅职业发展的路径,将一位师傅所带学徒的数量、考核成绩、师徒互评结果等作为衡量师傅发展的重要指标,学徒在企业期间的学习成效,乃至学徒日后入职成为企业人的工作绩效均与师傅的待遇挂钩,师傅对于学徒的培养能够收获具有发展性的回报,才有助于激发企业导师的工作热情,构建融洽的企业师徒关系。
由于在沉钴时监测发现有部分的碳酸钠未完全溶解,并计算发现沉钴时加入的碳酸钠过量。
⑴现有两台10 m2的板框闲置,通过改造,可以降低沉钴脱钠的工作时间及操作人员的劳动强度。
⑵通过将Na2CO3溶解,提高洗钠水温度及消耗量,可以将Co∶Na洗至>10∶1。
⑶增加一台碱液高位槽可以增大洗水量30%。加强现场洗水用量及洗水温度的监控,并在溶解釜及纯水加热槽安装了双金属温度计。
⑷每次沉钴前必须将2#蒸发釜加入3 m3的纯水;纯水加热槽加入5 m3的纯水并加热至75℃以上。
⑸沉钴过程有专人负责监控,每次监测都达到了目标。
通过降低阴极液含钠,钴板物理品级率较2010年物理品级率提高了2%。
稳定钴系统阴极液中Na的浓度,使Na+离子控制能随电积条件的改变做对应调整。
经过这些工作提高了节能降耗的意识。促进工艺稳定,提高电效、电钴品级率,增强我厂信誉。同时,减少了工业碱水的外排,降低对环境污染。
2 结束语
随着钴系统的产量不断扩大,钴系统每日的阴极液循环量相应增加;同时每日用于调酸的CoCO3量也相应增加了30%,致使阴极液含Na量增加。这无形中增加了用制备CoCO3来脱钠的工作量,由于要保证洗钠时间并使Co/Na比大于10∶1,使制备CoCO3的设备处理能力已远远不能满足工艺的要求,体系中Na在30 g/L以上频频出现,对电钴产品质量有很大的影响,同时增大板框压滤负荷,影响生产工艺的正常稳定。我们通过降低阴极液Na含量,不断稳定钴系统阴极液的钠含量,经过近五个月的攻关,有效地将阴极液中钠含量控制在工艺要求范围,取得了良好效果。
[1]傅崇说.有色冶金原理.北京:冶金工业出版社,2008.
收稿:2014-03-03