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MC5冷轧工作辊冶炼浇注过程工艺控制

2014-02-21吕岩中国第一重型机械股份公司

经济技术协作信息 2014年11期
关键词:精炼炉钢包电炉

吕岩/中国第一重型机械股份公司

MC5冷轧工作辊冶炼浇注过程工艺控制

吕岩/中国第一重型机械股份公司

通过MC5冶炼过程分析及后续产品超声波探伤结果,对影响产品质量的工艺要素如钢水温度、成分、炉渣进行了分析。

MC5;冷轧工作辊;冶炼过程控制

随着国内冶金制造企业轧机生产线装机水平的日益提高,以及轧机产品的结构、品种的不断增加,冷轧工作辊的材料从原来的2%Cr系列,已发展至5%Cr系列。本文以MC5材质的锻钢冷轧工作辊作为产品科研件,从降低产品成本和优化制造流程出发,工艺路线采取“EAF+VD+大气保护下注”,浇注8T×2、8T×3两盘5支下注钢锭,详细介绍冶炼浇注过程脱磷、脱硫、去气、去夹杂的工艺控制,并结合产品后续探伤结果,提出相应的质量保证措施。

一、冶炼浇注方案及化学成分

1.冶炼浇注方案。从降低产品成本和优化制造流程出发,MC5冷轧工作辊采用如下工艺流程:

电炉粗炼钢水 →LF精炼炉 →Si热法造渣→ 升温→ 合金化 →精炼炉真空(VD)

微调成份 → 精炼出钢 →大气保护下注

2.化学成分控制。MC5冷轧工作辊化学成分冶炼过程控制见表1。

表1MC5冷轧工作辊化学成分规格控制%

二、冶炼浇注工艺控制

良好的精料制度是产品冶金质量得以保证的重要因素,原材料的工艺要求主要有:

(1)精选Ni、Mo废钢、一类生铁,保证残余元素;

(2)挑选精石灰、萤石,要求石灰必须烧透,储藏时间不大于24小时;

(3)各类铁合金和其它辅助材料,按工艺要求烘烤保存;

(4)各种钢水包要求无残钢残渣,浇注系统及冶金附具应做到清洁、干燥。

(5)该材质为%5Cr系列钢,由于采用的是本厂返回料,其残余元素含量低,[P]、[S]含量能够得到很好的控制,电炉出钢[P]≤0.002%,[S]≤0.008%。

2.[P]的控制。众所周知,对于炼钢过程,脱磷反应方程式为:

2[P]+(FeO)+4(CaO)=(Ca4P2O5)+[Fe]

(1)炉渣成份的变化,对钢-渣间磷分配系数的影响为:

Lg=22350/T-16。0+0。08×(% CaO)+2。5lg(%FeO)(2)

因此,脱磷的最佳热力学条件是:

(1)降低反应温度,有利于脱磷反应;

(2)提高炉渣的氧化性(提高FeO含量),有利于脱磷反应;

(3)增大炉渣渣量,有利于脱磷反应;

(4)适当的碱度。

根据以上热力学条件,我们在炼钢过程中,把脱磷的任务主要放在电炉粗炼钢水中进行,即在电炉氧化期进行脱磷操作,电炉粗炼钢水冶炼工艺如下:

(1)配料:配碳量≥1。00%,石灰加入量为5%,炉底加入2~3%,余加在一次料面上或随二次料加入,为达到早期去磷,同时在一次料面上加入2%的大块氧化铁皮。

(2)冶炼:在氧化期吹氧助熔,尽快形成高碱度、高氧化铁(FeO)、低温度的炉渣,同时开始放渣,重新造高碱度、高氧化铁的新渣,以利去磷,当P≤0。008%以下时,结束氧化期操作,扒出全部氧化性炉渣,按4:1比例加入石灰、萤石造新渣。在出钢时,随钢流加入100kg 15-30mm小块石灰及萤石,另外在兑入LF精炼炉时,要求卡渣操作。

(3)提前合金化,为减少精炼炉冶炼时间,在粗炼钢水冶炼时,把Ni、Mo化学成份调整至规格中下限。

3.[S]的控制。炼钢过程中,脱硫反应,可简单地写成如下反应式:

[FeS]+(CaO)= [FeO]+(CaS)△G0 =98474 -27。 82T J/mol

(1)

影响脱硫的热力学和动力学条件是:

(1)高温。因为钢-渣间脱硫反应是吸热反应,因此升高温度有利于脱硫反应的进行;

(2)高碱度、低氧化铁含量、大渣量,有利于脱硫反应;

(3)对熔池进行强力搅拌,在实际生产中影响脱硫的主要限制环节即脱硫速度常数(Ks),增大钢-渣的接触面积,可显著提高Ks,有利于硫的去除;

综合上述,采用LF精炼炉精炼MC5可以很好地解决了脱硫问题。由于LF钢包和炉盖是气密结构,而且钢包底部的氩气和通电加热时产生的一氧化碳气体,使炉内保持了还原性气氛。因此强还原渣容易形成,而有利于脱硫,完全达到了成分的要求(S≤0.015)。

4.脱气。采用大气下注的浇注方式冶炼MC5钢,与传统工艺相比由双真空处理变为了单真空处理,所以尽可能的降低钢液中[H]、[O]、[N]的气体含量非常重要。对此我们在工艺上要求有:

(1)各种受钢包烘烤良好,温度达到800℃以上,各种铁合金和辅助材料都要求烘烤;

(2)精炼炉真空处理,由于采用氩气底吹搅拌钢液,尤其是在真空条件下,极大地增加了气-渣接触面积,提高了气-渣的传质系数;

(3)真空结束后,为防止钢液升温吸气,尽可能不给电升温;

(4)浇注时注流用氩保护,通过弹性氩气保护罩进行保护浇注到浇注结束。

5.夹杂物的去除。在具体的冶炼操作中,主要采取如下措施来降低钢中夹杂物的数量和其形态的改变。

(1)控制外来夹杂物进入钢水中。

(2)采用钢包底部吹氩搅拌,去除内在夹杂物。

(3)精炼过程钢水温度保持在1580~1620℃,石灰:萤石接近3:1,提高炉渣流动性,增加吸附去除夹杂物能力。

3产品探伤结果。生产出来的五支钢锭,工艺锻比大于3,要求辊身与铸锭轴线一致,辊坯经正火、球化退火和回火后交货。其中两支轧辊探伤过程中出现草状波问题,经调质后中心草状波缺陷的得到明显改善;有两支机加后在近表面处出现线性夹杂物,其中最大夹杂物当量直径达到Ф2。

四、结论

(1)采用EAF+VD+大气保护下注的工艺路线生产MC5冷轧工作辊,可以有效降低产品成本,质量稳定可靠,完全能满足产品技术条件要求;

(2)通过工艺控制可以有效的脱磷、脱硫,满足化学成分的要求,脱气及去除夹杂物的效果都达到预期效果;

(3)通过MC5冶炼过程分析及机加探伤结果反馈情况来看,以EAF+VD+大气保护下注的工艺路线,其产品质量较之EAF+VD+ESR有一定提高,为今后生产该类轧辊,优化制造流程,积累了一定经验。

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