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3m3 底侧卸矿车的改进设计

2013-11-12张玉平

铜业工程 2013年2期
关键词:翼板托板矿车

张玉平

(江西铜业集团公司 武山铜矿,江西 瑞昌 332204)

1 引言

武山铜矿在扩产5000t/日技改工程时,引进采用10t 架线式电机车牵引3m3底侧卸矿车,担负着井下-260m 中段、-310m 中段两个中段南、北矿带全部矿石运输任务。其具有卸载速度快等优点[1],是我矿中段运输生产的关键设备。但随着设备服务年限的延长,日常使用中,矿车故障不断增加,影响正常生产。

2 存在的问题及原因分析

(1)矿车掉道时有发生。其部分原因是因矿车轮对轴上的限位挡环易脱焊,挡环单薄限位差,容易导致车箱轴向位移,使矿车车箱与轨道中心线偏差[2],而发生矿车掉道。

(2)矿车卸载轮在运行过程发生掉落现象。现场调查分析,造成卸载轮掉落的主要原因是矿车在运输时,卸载轮容易撞击掉落的矿石或其它障碍物,导致卸载轮托板固定螺栓切断。

(3)车箱翼板容易变形开裂。矿车通过卸载站时,是靠翼板支承在卸载站托辊上,向前滑动,矿车底板卸载轮沿曲轨运动[3],矿车底板逐渐张开卸矿,再逐渐闭合复位,完成卸矿过程。卸矿过程中,翼板承受很大的冲击和承载[4]。

(4)车箱门耳固定底板易变形。车箱门耳固定底板设计制造的厚度薄弱,强度不够。

(5)门耳销轴掉落频繁。门耳销轴采用挡板限位形式,在运行过程中,矿车4 个门耳销轴受力复杂,会出现受力不均[5],销轴或轴孔磨损后,易造成限位失效,从而导致门耳销轴掉落。

3 解决措施

针对以上存在的问题,结合我矿的实际情况,分别制定实施了以下改进措施:

(1)改进矿车轮轴的结构(如图1 所示),矿车轮轴取消限位挡环,设计轴肩[6],防止限位挡环脱焊、脱落造成车箱轴向位移。

图1 矿车轮轴

(2)改进卸载轮支承座的结构。①加厚卸载轮支承板,由原δ25mm 增至δ32mm;②加大托板与支承板连接螺栓,由原M12 高强度螺栓改为M16 高强度螺栓;③改进托板与支承板结构(如图2 所示),托板设计凸台,与支承板形成定位配合,另外托板螺孔处锪孔,使螺栓拧紧后端面可与托板底面平齐,这样在托板受到撞击时,因螺栓的六角与托板底面平齐,使得撞击时支承板、托板、托板固定螺栓有效地进行了分解撞击载荷,改变了原设计在此情况下由托板固定螺栓单一承受的现象,减小螺栓所受的剪切力。

图2 卸载轮支承座

(3)加厚车箱翼板,取δ=25mm,以增加翼板的强度。此外,定期清理卸载站溜槽内堆积的矿石和校正卸载站托辊组的直线度,减少矿车在通过卸载站时产生跳动。

(4)加厚车箱门耳固定底板,取δ=16mm。

(5)改变门耳销轴的限位形式,采用轴端挡圈限位,如图3 所示。

图3 门耳销轴限位形式

4 结语

通过采取上述措施,降低了矿车的故障率,满足了矿山生产的需要。同时,延长了矿车的使用寿命,收到了较好的经济效益。

[1]严晋生,施协胜.10m3底侧卸式矿车的改进设计及其应用[J].矿业快报,2003(11):32 -33.

[2]于德杰,宗红团,张宏军.井下卸载站托轮损坏原因及对策[J].矿山机械,2006,34(6):145 -146.

[3]冯希宏,尹成迅.3t 底卸式矿车卸载站技术改造[J].矿山机械,2004(10):105 -106.

[4]王亚昆.冬瓜山矿-875 中段主运输系统及装备现状分析[J].采矿技术,2005,5(2):53 -54.

[5]张志敏.10m3底侧卸式矿车的设计[J].有色设备,2000,(6):25-26.

[6]濮良贵,纪名刚.机械设计[M].7.北京:高等教育出版社,2001:356 -357.

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