APP下载

2000m3高炉应用智能集中润滑系统

2013-08-25郭进华陈清华秦洪冰

设备管理与维修 2013年2期
关键词:油器炉顶润滑脂

郭进华 陈清华 秦洪冰

作者通联:河北钢铁集团邯郸钢铁公司炼铁部设备动力科河北邯郸市复兴区 056015

E-mail:2676593646@qq.com

一、前言

邯钢5#高炉容积2000m3,使用并罐式无料钟炉顶,主要设备由气密箱、阀箱、上密封阀、翻板装置组成。由于绝大多数为单设备作业连续运转,设备一旦出现故障,会造成高炉减风甚至休风。特别是气密箱、料流阀和下密封阀部位,由于设备复杂,润滑点多且隐蔽,处理起来相当困难,一旦发生润滑故障,会导致布料溜槽更换困难,气密箱使用寿命缩短,下密封阀轴封泄漏,传动轴吹损及差动减速机轴头泄漏煤气等故障。

二、原润滑系统状况

无料钟炉顶装料设备有120多个润滑点,采用双线式集中润滑系统润滑,以电动干油泵为动力源,用双线分配器对各润滑点进行供油。由于系统自身原理与结构的局限性,使用过程中常出现以下问题。

(1)干油泵送来的润滑脂直接送入各分配器,推动活塞向润滑点供油。因此离泵近、背压低、阻力小的润滑点首先得到油,极易造成局部“过润滑”和局部“欠润滑”的状况。如发生阻塞,只能通过观察分配器上的运动指示是否动作来判断。由于高炉生产中处于煤气区域,设备点检很不方便,并且润滑点较多,点检员很难做到在供油时去检查分配器运动指示杆的动作情况。

(2)双线润滑系统把出油总管压力作为控制条件,调节起来异常困难,各个润滑点背压不同,总管压力很难调到合适的值,润滑泵经常受到虚假信号的影响而停止工作。

由于以上原因,导致设备经常在润滑不良的状态下工作,加剧设备磨损,增加了维修工作量和维修费用。由此引进了ZDRH-3000智能集中润滑系统,取代传统的双线式润滑系统。该系统将计算机技术和可编程控制器相结合,使设备进入智能润滑领域。

三、ZDRH-3000智能集中润滑系统

1.系统组成及主要功能

(1)主控系统。作为润滑系统的指挥中心,主要功能是控制油泵启停,控制电磁给油器的启闭,现场信息收集,监控每个润滑点的润滑状态,调节和显示循环时间,调整每个润滑点供油量,故障报警和与厂内主机联锁。

(2)动力装置。作为润滑系统的心脏设备,将润滑脂输送到管路,通过管路及电磁给油器,最终输送到每一个润滑点。为提高系统可靠性,配备有两台电动高压润滑泵,一用一备,可自行切换。

(3)执行机构。通过信息识别器执行主控系统送来的指令,控制电磁给油器开启和关闭,完成润滑点的供油。

(4)检测部件。主要是流量传感器,实时监测润滑点运行状态,将信息反馈给主控系统。

(5)监控系统。可以远程调整参数,远程启停设备,实时监控各点的润滑情况以及记录故障数据。

2.系统工作原理

智能集中润滑系统采用PLC智能控制,通过流量传感器进行流量信号检测,通过一根主管路供油,在主管路和润滑点之间接有电磁给油器和流量传感器。电磁给油器初始是常闭的,当某个电磁给油器接到指令时打开给油,因此每个润滑点的供油量都可以根据需要控制,且某一点有故障不影响其他点给油。控制原理图见图1。

图1 控制原理图

3.系统操作模式

控制系统分为手动和自动两种操作模式。手动运行时,当油泵开启,待主油管压力升到设定值后,在主控柜上的触摸屏中输入润滑点号,电磁给油器即得到信号,开通油路将润滑脂注入润滑点。润滑时间可参照自动运行时所设定的供油时间。该操作模式一般在某个特定润滑点需要给油的情况下使用。

在自动运行时,PLC按照已编制好的程序自动运行。每一个润滑点供油后,主控系统显示该点正在供油与供油时间以及润滑点供油状态,系统进入循环间隔时间后,主控系统显示间隔时间倒计数值,以便清楚当前设备运行状态。每一次运行后,主控系统都会自动记录故障情况等数据,有利于管理和维护。自动循环间隔时间到后,油泵又开始自动启动,同时润滑点打开,下一个供油循环开始。每个点的供油时间可通过计算机来进行调整,大循环时间也能修改。邯钢5#高炉智能集中润滑系统的监控主机画面,如图2所示。每个点的工作情况,发生故障时生成故障记录,非常方便点检和故障处理,设备维修、维护工作量大量减少且缩短了检修时间。

(2)由于采用电动加油泵给主油泵加油脂,实现润滑系统自动补脂,保证了润滑脂的清洁度。

(3)操作人员可根据现场设备实际润滑情况通过PC进行参数调节,保证各润滑点充分润滑,节省大量润滑脂(比原干油系统节省三分之一)。

图2 高炉智能集中润滑系统监控主机画面

四、智能集中润滑系统运行效果

2010年9月,利用5#高炉中修机会,将炉顶的双线式干油润滑改为ZDRH-3000智能集中润滑系统。除气密箱、上下密封阀、料流调节阀及均压放散阀等主要设备的94个润滑点外,还将不经常动作的南北750放散阀、1000放散阀及左右一均阀等设备的润滑点全部纳入该系统,一共是128个润滑点。该系统使用了35个给油器箱,共140个润滑点,其中12个润滑点作为备用。

通过对炉顶干油系统的彻底改造,炉顶设备的润滑状况得到显著改善,真正实现了润滑五定,主要体现在以下几个方面。

(1)实现了润滑状态实时监控和动态管理,可以方便检测

(4)应用PC控制,供油的周期和连续性得到保证,设备润滑效果好,使用寿命延长,轴头密封性能改善,漏风率明显降低。

(5)ZDRH-3000智能集中润滑系统投入使用以来,系统运行稳定可靠,满足了控制过程智能化的需求。改造费用30万元,年经济效益100万元以上。

猜你喜欢

油器炉顶润滑脂
高炉炉顶降温打水系统设计探讨
无料钟炉顶设备修复技术
自动润滑脂系统在挖泥船上的应用
降低高炉炉顶液压系统压力改造
2017年中国润滑脂生产情况调查报告
受油器位置调整方法及其专用工具设计
润滑脂检测指标有哪些?
管壳式冷油器浮动端密封结构分析
一种减磨性能优异的复合铝基润滑脂组合物及其制备方法
欧冶炉顶煤气压力控制操作优化