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充氮钻井液欠平衡技术应用简介

2013-08-19张海潮

企业导报 2013年7期
关键词:起钻基液井口

张海潮

【摘 要】本文重点介绍Raudhatain油田第一口欠平衡井在设计和施工阶段的各项技术措施关键指标,作为欠平衡设计和施工的参考。

【关键词】全过程欠平衡;充氮钻井液;Raudhatain油田;裂缝低压储层

一、Raudhatain油田基本情况

Raudhatain油气田位于科威特北部,是科威特国家石油公司新开发的主要油藏,埋深3000m左右,通常采用三级井身结构,其中三开Burgan和Wara是主要产层,在产层之下SHUAI

BA层属重油层,地层孔隙度0.025%~0.5%,渗透率1~3达西,地层压力23.75Mpa,地层压力系数0.86,储层温度91℃,地层CO2含量8%,属碳酸盐储层,驱采机理是气举,该层为裂隙发育的白云石灰岩地层。所钻井9口过平衡井中,在SHUAIBA地层时发生钻井液失返性漏失,漏失时钻井液密度1.02g/cm3,漏失钻井液约570m3/井,并且在SHUAIBA测井无明显油气发现。为避免在SHUAIBA(重油层)发生钻井液失返性漏失同时验证SHUAIBA重油层油气显示,科威特国家石油公司在RA406井选用充氮钻井液全过程欠平衡技术(欠平衡钻进段2717.29m~2796.01m),并选用MWD+PWD随钻测量地质参数,加深对Raudhatain油田SHUAIBA地层高度裂隙发育石灰岩油藏的地质认识,探索利用欠平衡钻井技术开发微裂缝的低压储层和裂缝型储层,以达到Raudhatain油田增产、稳产效果。

二、全过程欠平衡设计

(1)全过程欠平衡钻井存在难点分析。在钻进、起下钻和测试多环节实现全过程欠平衡;随钻地层压力监测对充氮钻井液全过程欠平衡钻井方式优选有挑战。(2)钻井液设计。基液及充气量设计设计。配方:清水+0.2-0.3NaOH+0.2%石灰+0.1-0.3%聚合物+0.05-0.1%缓蚀剂EMEC-Coat-B+1-2%油层保护剂;基液性能:漏斗粘度:30S~32S,密度:1.01-1.03g/cm3,pH10~11。钻柱内气体的体积分数(GVF)必须控制在20%以内。(3)欠压值控制设计。欠压值通常设定为预测地层压力值递减10%~20%范围内,综合考虑RA406井储层的类型和岩性特点、储层的压力和产量大小、欠平衡设备的可靠性等条件后,设定的欠平衡钻进井底循环压力BHCP目标值为20.47Mpa,欠压差:2.28Mpa,欠压幅度10%。为了充分诱引地层流体,预定的最大钻井液循环欠压值为6.84Mpa,欠压幅度30%。在欠平衡作业窗口以内,基液注入量和氮气注入量分别选定为1136L/min和35Nm3/min,即能达到设定的10%欠压差。通过选用合适的水眼,调节液控节流阀,控制立压来实现欠平衡及回压控制。(4)欠平衡设备。空压机(900SCFM,350Psi)4台,空气冷却装置1套,膜制氮机(2000SCFM 200Psi)1台,低增压机(1500Psi)1台,高压增压机(5000Psi)1台,旋转控制头(美国Wiilamas的7100型旋转控制头,静压35MPa,动压17.5Mpa)1套,紧急关停装置1套,井下套管阀(DDV)1套(抗内压强度35MPa),欠平衡节流管汇1套,取样装置1套,液器分离器1套,排气管线1套80米,自动点火装置1套。

三、现场施工

(1)充气欠平衡钻井。第一趟钻具组合下入到底以后,注入基液1136L/min,注入低温氮气39m3/min。保持两相流循环6小时,确保充气钻井液循环均匀。此时,井底压力测量工具记录BHCP达到20.96Mpa,多相流模拟软件计算泥浆当量循环密度0.88g/cm3,与实测数据相符。欠平衡钻进的最初阶段,钻速控制在5m/h以内,钻进至井深2724.01m,进尺6.72m。循环钻井液2h,井底循环压力无变化,井口回压0.68Mpa。提高氮气注入量最高至45m3/min,继续循环2h,井底循环压力最低达到19.33Mpa,欠压幅度最大达到15%,继续循环2h后起钻。期间注入和返出液相平衡且稳定,气测全烃有显示。起钻完毕后,更换钻具组合,按照钻进设计,继续开展取芯钻进、钻进等作业。(2)充气接单根。接单根期间,供氮气设备始终正常运行。接单根时,控制转速,旋转和上下活动钻具,循环10min,关泵停止注入基液,继续注入氮气直到将充气钻井液顶至第一个回压凡尔以下,旁通氮气,使用专用泄压工具进行泄压,确认钻杆内气体已经被泄压至零,接单根。(3)起下钻。起钻之前,至少循环两个周期,充分清洁井眼,使井下固相小于1%。注入液相钻井液直至钻柱内只有单相流体,立管压力泄压到零,缓慢进行起钻作业直到钻头到达DDV以下2个立柱深度。观察指重表和控制管线压力表以确定井底钻具组合没有挂拉DDV。如果出现挂拉现象或者出现压力显示,停止起钻。继续缓慢进行起钻作业,直至钻头在DDV以上2个立柱位置,关闭DDV阀,将环空压力泄压至50psi,确认DDV关闭良好,然后正常起钻。(4)欠平衡测试。在欠平衡钻进至2738.38m、2747.77m、2796.01m井段,分别进行了钻井液循环诱引测试。在2738.38m、2747.77m井段欠压幅度最大15%,循环时间2h,没有明显油气显示,较少地层盐水,未对井底循环压力和井口回压造成影响。在2796.01m井段,基液和氮气注入流量逐步调整为230gpm和42.37m3/min,记录井底循环压力值稳定在16.84Mpa,欠压稳定在5.91Mpa,欠压幅度26%,井口回压2.41Mpa。循环一周后,气测全烃值逐渐升高,坐岗观察发现溢流。保持基液和氮气注入速度继续循环,井口回压逐渐增大至3.69Mpa,四相分离器记录液相溢流速度32.5m3/h,火炬塔自动点火燃烧。溢流速度和井口回压在可控范围以内,保持基液和氮气注入速度循环8小时,井口回压逐渐降低,稳定在3.26Mpa,液相溢流速度不变。

总之,(1)整个施工过程中,井底ECD都控制在0.86g/cm3以下,成功实现了全过程欠平衡施工作业;同时又有效控制了井底负压值,保证了井壁稳定和井下安全。(2)在钻进过程中,通过控制注气量在20%以内,较好满足MWD+PWD收集储层数据,为储层油气评估提供了依据。

参 考 文 献

[1]赵小祥.沙特MTLH-1井全过程欠平衡钻井技术[J].石油钻探技术.2010(9)

[2]陈勋.前34井充氮气欠平衡钻井设计与施[J].石油钻探技术.2010(7)

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