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油轮辅锅炉过热器爆管的原因

2013-08-16戴乐阳李经宏

机械工程材料 2013年1期
关键词:爆口球化外壁

戴乐阳,李经宏

(1.集美大学轮机工程学院,厦门361021;2.艾欧史密斯

(中国)热水器有限公司,南京210038)

0 引 言

某油轮辅锅炉在一次运行中发现锅炉给水流量异常增大,过热蒸汽压力明显下降,排烟发白。停炉检查后发现一根对流过热器管爆裂,该爆管位于对流过热器的出口段,左数第1片下降屏前数第25号管(最外侧管)向火面,靠近耐火材料。该对流过热器管材料为12Cr1MoV钢,尺寸为φ47mm×5mm,工作压力为13.2MPa,使用温度为535~540℃。该锅炉自投入使用已累计运行约5×104h。为查找该过热器爆管的原因,作者对其进行了失效分析。

1 理化检验及结果

1.1 宏观形貌

图1 爆管的宏观形貌Fig.1 Macrograph of busted tube

由图1可见,爆口沿过热器管纵向开裂,裂口呈嘴形,纵向最大开口长度为270mm;爆管胀粗不太显著,爆口中心处管径由47mm胀粗至57mm;爆口边缘粗糙,管壁几乎没有减薄,呈脆性断口形貌。在爆口处对爆管内外壁进行观察,可见除了主爆裂口外,爆口外壁还有其他纵向裂纹和明显的氧化;另外爆管内壁还存在一层结垢,近爆口处的结垢层上有呈平行分布的纵向裂纹和被冲刷剥落的痕迹,如图2所示。

1.2 化学成分

采用DV6E型光电直读光谱仪,按GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》对爆裂过热器管进行化学成分分析,其结果如表1所示。另外,表中还列出了GB/T 5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》中规定的12Cr1MoV钢的化学成分范围。可见,该过热器管的化学成分正常。

表1 爆裂过热器管的化学成分(质量分数)Tab.1 Chemical composition of busted superheater tube(mass)%

1.3 力学性能

在失效过热器管爆口的向火侧、背火侧及远离爆口向火侧三个部位沿纵向截取试样进行拉伸试验,结果如表2所示。可见,该过热器管爆口向火侧、背火侧以及远离爆口向火侧的抗拉强度均远远低于GB/T 5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定的12Cr1MoV钢强度的下限(470MPa),这表明该过热器管经长期使用后抗拉强度明显下降,但伸长率基本符合要求。

表2 爆裂过热器管的拉伸性能Tab.2 Tensile properties of busted superheater tube %

1.4 显微组织

由图3(a)可见,距爆口中心500mm处的钢管基体组织为珠光体铁素体和碳化物,碳化物颗粒在铁素体晶界上分布,珠光体已经产生明显球化;而130mm处的钢管基体珠光体组织除了严重球化外,还可见蠕变孔洞沿晶分布,形成了沿晶蠕变微裂纹,如图3(b)所示;这种组织老化的情况越靠近爆口中心越为严重,如距爆口中心30mm处,珠光体片层形态已基本消失,沿晶蠕变微裂纹互相连接,裂纹中充满了腐蚀产物,如图3(c)所示。按照DL/T 773-2001《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》,该过热器管的珠光体球化率可评定为4~5级。

1.5 外壁裂纹

对爆管外壁裂纹进行仔细观察,发现除了主爆口外,管外壁还有许多肉眼可见或隐约可见的微小裂纹,裂纹呈现向内壁发展与深入的趋势。为此,在垂直于爆口处取横截面,对外壁这些微小裂纹进行观察,如图4所示。可见,过热管外壁的这些纵向裂纹深入管壁内部,多数裂纹的深度已达1.75mm,部分裂纹深度甚至超过2.5mm,即超过了壁厚的一半。这种裂纹不是普通受力导致的迅速穿透的形式,而是钢材持久强度降低形成的蠕变开裂形式。

1.6 内壁结垢与裂纹

在距爆口中心30mm处,沿爆管横截面对管内壁层取样进行组织观察,可见管内壁结垢层非常明显,其厚度为0.12~0.25mm;结垢层下的钢管内壁组织存在脱碳现象,如图5所示。仔细观察还可发现,过热器管内壁的结垢层上存在较多的爆裂裂纹,这些裂纹的尖端扩展至钢管内壁,在内壁相应位置上也产生了微裂纹,如图6所示。从图6还可以发现部分结垢层开裂后已经脱落。

2 分析与讨论

锅炉过热器爆管属于高温失效范畴,国内外材料研究人员普遍认为蠕变损坏是高温失效的主要原因之一。通常,在蒸汽系统中,由于锅炉过热器管属于薄壁管,其发生爆裂的首要原因是珠光体球化,当球化发展到一定程度才开始出现蠕变孔洞,然后由孔洞互相连接成微裂纹直至破裂;而主蒸汽管属于厚壁高温承压部件,其发生破裂主要是由蠕变损伤积累所致[1]。12Cr1MoV钢是锅炉广泛采用的钢种,主要用于蒸汽参数不超过540℃的场合;其中的钒是强碳化物元素,碳化钒细小而稳定,对钢的弥散硬化效果好;但12Cr1MoV钢在高温下长期运行的过程中,会发生渗碳体球化及固溶体中合金元素贫化的现象,从而使其热强性降低[2]。

综上分析可知,该失效过热器管的化学成分符合要求,但其显微组织和抗拉强度有所改变。正常情况下,12Cr1MoV钢的原始态组织为珠光体,但该过热器管的组织却产生了明显的珠光体球化,并存在较多的沿晶蠕变裂纹(如图3所示),这表明锅炉有长期超压或过热运行的可能。经查询轮机员获悉,该锅炉有时确实存在超压运行的情况,主要是因为有些港口驳油任务比较紧张,经常催促船员快速作业。另外,爆管外壁有明显的氧化,内壁有较严重的结垢,这些均会加剧管壁温度超高,使得失效管长期超温,最终发生组织老化甚至局部脱碳,使其持久强度下降。另外,由于油轮锅炉水的含油几率较大,因此其过热器管内壁垢层容易在局部堆聚,并且剥落的垢层也容易互相粘结积聚,导致钢管局部流通面积变小甚至堵塞,这可能是该失效管爆口位局部过热更为直接的原因。

另一方面,由于爆管内壁脆性垢层的热膨胀系数不同于管壁基体金属的,因而在交变热应力作用下易于开裂,继而被蒸汽冲刷剥离。当垢层裂开后,管内热水通过垢层裂缝突然接触到高温管壁骤然汽化,产生了局部膨胀压力。这种交变的膨胀压力导致管壁基体材料发生破坏,在基体强度已然下降的爆口位外壁诱发纵向裂纹,并逐渐向内壁扩展。而结垢层剥离处的钢管内壁容易受到蒸汽腐蚀诱发应力集中,继而在垢层爆裂处的内管壁也逐渐萌生出许多纵向微裂纹。在钢管外壁和内壁纵向裂纹的长期共同作用下,管壁有效厚度减小,当减小到一定程度后,该过热器管就会发生长时超温爆管事故。

3 结论与建议

该油轮辅锅炉过热器管由于长期超温运行,致使钢管基体组织珠光体球化,并产生蠕变损伤,钢管持久强度下降,同时管内的结垢加剧了钢管的过热,最终导致爆管。

在油轮辅锅炉的运行管理中,应该严格要求轮机员按照升压曲线进行启动升压,严禁赶火升压等不正常工况的出现;其次,要坚持定期化验水质、投放炉水处理剂以减少结垢,还要特别加强凝水观察柜的观察,防止货油渗漏经回水管流到热水井,污染锅炉水并加重结垢,进而降低水管的传热效率,造成长期超温。

[1]周顺深.炉管珠光体球化与破裂寿命的关系[J].华东电力,1995(5):7-11.

[2]杨瑞成,王晖,郑丽平,等.12Cr1MoV钢高温时效过程中组织结构的演变[J].金属热处理,2002,27(9):18-22.

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