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hpgs1×1×5600LB磁力泵故障处理

2013-08-15贾志峰

设备管理与维修 2013年11期
关键词:泵体磁力套筒

贾志峰

中国石化销售有限公司华北分公司石家庄输油管理处抢维修队 石家庄市

1.磁力泵异常现象

磁力泵在使用过程中经常出现电机运转,工作电流正常,而站控室远程数据传输显示油品密度数值无变化的情况。但是现场人工采集油品取样,可以确认有油到来。现场观察泵体有轻微振动及机械噪声,分析认为泵的内磁转子没有同步旋转。泵内磁转子卡死后,叶轮不转,所以密度计显示密度值不变。电机没有及时断电形成空转,极容易损坏泵内转子。

解体磁力泵,注意防护好中开面的石墨垫片。将电机从轴向拔出,可见叶轮完好无松动迹象,转子内有杂质不能手动旋转。拆卸带导流口叶轮锁母(注意不要损坏导流口),检查转子滑动轴承磨损程度。滑动轴承为碳化硅材料,工作端面有轻微裂痕,非工作面碳化硅有局部脱落现象。拔出隔离套内的转子。内磁转子和隔离套之间吸满杂质(正常间隙0.8~1.5mm),造成转子不能正常旋转。使用特制拉马,将内磁转子垂直取出,清理内磁转子和隔离套内的杂质。

更换损坏的自润滑式滑动轴承外环,清理导流孔内壁杂质,锉销内磁转子表面毛刺,将转子回装入隔离套内,检查接触面是否光滑,旋转是否灵活。回装叶轮,转子与叶轮为偏心设计,装配时需注意对中,紧固完成后要手动盘动叶轮2圈以上,目测检查叶轮是否有摆动现象,来确认转子与叶轮是否达到同心。检查清理中开面垫片,回装泵体。紧固泵体中开面和电机地脚螺栓,关闭排污阀,打开进口阀注油试压,开启排气阀排空泵内气体,准备工作完成后送电调试,故障消除。

2.改善措施

(1)改变过滤器结构和使用性能。原管线进口的过滤器为吊篮式单网过滤器,低进高出,过滤面积较小,杂质多时容易堵塞,只能对颗粒状的杂质起过滤作用,对付磁性物杂质无过滤效果。将吊篮式过滤器改为SCX磁性过滤器,主体材料为304不锈钢,内部为磁棒套筒,在磁棒套筒内插入磁棒,加垫片后拧紧压盖螺栓即可使用。当有金属或磁性物经过时,磁棒将其吸附在套筒表面。经过一段时间的运行,可定期清理,先打开压盖螺栓抽出磁棒,杂质就脱落在腔内,使用简单,清理工作方便。还可以在磁棒套筒上固定单层70目滤网,起到过滤其他颗粒物的作用并且可增大过滤面积,提高过滤铁锈的能力,可以彻底解决磁性物杂质或颗粒物进入泵体的现象发生。

(2)改变以往成品油下载流程,定制管道磁力棒。管线在设计时都留有清扫管线用的发球筒,平时处于常关闲置状态,只是在每年一次的管线清扫时,才放入清扫器进行管线清理。充分利用现有设备工艺,在途径泵站发球筒处放入磁力棒,打通流程,使成品油在出站时经过磁力棒,吸附残留在油中的铁锈,可以有效减少磁性杂质进入下一泵站。

(3)周期性清理检查过滤器、磁力棒。制定杂质清理制度,做到定时、定人清理,定期汇报清理情况。操作工在每次泵运行前和停止后,都要例行对过滤器进行检查清理,确保每次使用前内部滤网无破损,网内干净无积垢,使用后过滤器内杂质当班清理。磁力棒的清理根据工况条件每周至少清理2次,记录清理前累计运行时间、清理杂质量、本次清理时间、下次清理时间,形成完善严格的工序。

3.效果

经过工艺改进和完善杂质清理制度,磁力泵故障率明显降低,维修次数由每月2~3次,降低为1年的例行检查,节省了人力和备件成本。

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