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NC307催化剂在煤制甲醇装置中的应用

2012-02-09

河南化工 2012年19期
关键词:列管合成塔触媒

(濮阳龙宇化工有限责任公司,河南濮阳 457000)

濮阳龙宇化工有限责任公司主要从事甲醇的生产经营工作。公司甲醇生产装置前身是濮阳市甲醇厂年产12万t甲醇装置,采用天然气和水煤气联合生产甲醇。目前煤制气由HT-L航天粉煤加压气化炉装置替换原有的常压固定床造气,设计规模为年产甲醇15万t,2008年底投用。原有天然气转化装置,因为天然气供给不足,暂停使用。甲醇的生产流程为:粉煤加压气化—CO变换—低温甲醇洗脱硫脱碳—低压甲醇合成—三塔精馏。

1 工艺介绍

本装置合成工序有两套独立的合成回路,一套为原有老系统,一套为新增系统,新老系统的流程基本一致。合成系统流程如图1、图2所示。

图1 新合成系统工艺流程简图

2 合成反应器

合成反应器是具有鲁奇特点的列管式合成反应器,其结构如同列管式换热器。

老合成塔:内径Φ2 600mm,外壳厚δ=38mm,高H=9 936 mm,内设Φ38×2的列管2754根,上下为焊接的圆形封头,封头上设有上、下人孔。列管两端为固定管板,列管中间设有3折折流板,合成塔下部设有卸触媒用的触媒筐,顶部设有合成汽包,汽包和合成塔之间由两根下降管和6跟上升管连接,换热面积 1 869 m2,设计压力管程 5.65 MPa,壳程 4.6 MPa,设计温度管程275℃,壳程250℃,列管内装触媒15 m3,合成塔为三类压力容器。

新合成塔:内径Φ2 600 mm,外壳厚δ=42 mm,高H=10 886 mm。内设Φ38×2的列管2 749根,管长6 000 mm,内装触媒15 m3,三类压力容器。

图2 老合成系统工艺流程简图

3 甲醇合成催化剂

我公司使用南化集团研究院C307催化剂,催化剂主要由铜、锌、铝的氧化物所组成。外观:具有金属光泽,端为球面的黑色圆柱体;外形尺寸:Ф5 mm ×(4~5)mm;堆密度:1.4 ~1.6 kg/L;比表面积:90~110 m2/g。

3.1 技术指标

产品符合Q/SH1170 164-2004标准,在规定的检测条件下,产品应符合下列要求:初活性(甲醇时空产率),≥1.3 g/mL催化剂·h;耐热后活性(甲醇时空产率),≥1.0 g/mL催化剂·h;径向抗压碎力,≥205 N/cm;还原后体积收缩率,<8%(一般5% ~6%)。

3.2 工业使用条件

催化剂工业使用温度:190~300℃,最佳温度:205~265 ℃;使用压力:3.0 ~15.0 MPa;使用空速:4 000 ~20 000 h-1。

4 催化剂的装填

2011年2月,公司计划停车后,对合成催化剂进行空气钝化、卸出,合成塔试漏。22-24日,装入惰性瓷球和NC307催化剂,装填情况见表1。

表1 催化剂及惰性瓷球装填情况一览表

5 催化剂的升温还原

2011年2月24日合成触媒及瓷球装填结束,接着进行合成塔人孔、下料孔恢复,管道焊接等各项工作。3月5日5:40,开压缩机,对合成系统进行气密试验。3月6日0:00,系统气密实验合格,开始用脱硫合格的天然气置换合成两系统。6日4:00,两塔出口取样分析氧含量<0.2%,置换结束。按照升温还原方案,用新、老合成开工喷嘴加入蒸汽,合成反应器升温。3月7日6:00,升温结束,触媒升温阶段共排出物理水:老塔208.55 kg,新塔261 kg。转化气切入合成系统,对催化剂进行还原。3月8日22:00,出塔温度升至221℃,此时合成塔进、出口H2浓度基本持平,还原结束。触媒还原阶段化学水出水情况:老塔 4 804.77 kg,新塔2 567.4 kg。升温还原进度情况见表2和图3。

触媒升温还原两阶段老塔共出水5 013.32 kg,新塔共出水2 828.4 kg。总时间比计划时间缩短约20 h。

图3 升温还原曲线图

6 小负荷生产

催化剂还原结束后,单独用转化气开始小负荷生产,合成塔出口温度控制在≤218℃,每天的平均转化率在50%以上。工艺指标见表3。

表3 催化剂使用初期小负荷生产期间工艺指标表

7 生产运行情况

生产过程中,根据CO单程转化率、弛放气量及系统压力等指标变化情况,目前已对合成塔出口温度指标进行了4次提高,每次提温1~2℃,生产消耗情况见表4。

表4 产量消耗情况统计

催化剂装填至今已近一年,加上小负荷生产2 d,实际运行248 d,累计生产精甲醇超过11万t,平均455 t/d。经过几次提温,合成催化剂始终保持CO单程转化率在35%左右,弛放气量约为2 000 Nm3/h,系统压力 <5 MPa。

8 结论

就我公司使用NC307催化剂的情况来看,有以下特点:①催化剂活性好,CO单程转化率高。初期转化率在40%以上,现通过缓慢提温、调节,能保持在35%左右。前工段工况不稳,入合成塔气体成分波动较大时,合成催化剂仍能保持较高的转化率。②稳定性较好。列管式合成反应器便于催化剂热点温度的控制,有利于延长催化剂的使用寿命。③结蜡少。2005年至今,未进行过除蜡。针对曾经出现结蜡的情况,采取避免杂质进入、控制循环气中的甲醇含量、避免低温操作等方法。后陆续更换了甲醇水冷器和循环气水洗塔,目前水冷器冷却效果好,温度达标,循环气中的甲醇含量少,一直未出现结蜡影响生产的情况。④合成装置满足煤气化装置升级后要求,甲醇产量增加,日产甲醇量创新高。最高日产甲醇可达622.65 t。综上所述,NC307催化剂适合我公司煤制甲醇装置,具有寿命长、活性好、易操控等特点。

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