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垂直电镀HDI生产探讨

2011-07-30王予州叶汉雄

印制电路信息 2011年7期
关键词:锥度层流通孔

刘 冬 王予州 叶汉雄

(惠州中京电子科技股份有限公司,广东 惠州 516008)

1 前言

由于表面安装用多层板的导通孔仅起电子元件的电气通路(互连)作用,而不承受支撑电子元件的义务,因而不需要电气互连的内层上就不必有隔离孔和导通孔的存在,仅在需要电气互连的相关的内层之间才有导通孔的出现,因而诞生了埋/盲孔结构的多层板;其积层(a+n+b,n为芯板的层数,a和b为积层的层数)的层数越来越多,因而盲孔镀将越来越多。采用盲孔结构和盲孔电镀方式是常规PCB向更高密度的HDI/BUM板的必由之路;由于盲孔结构和盲孔镀铜不同于通孔电镀,盲孔口仅一面与镀液接触,镀液很难在盲孔中流动与交换,传统电镀很难胜任盲孔电镀。

2 目的

对于设备仍然停留在传统电镀阶段的制造厂家来说,只有尝试通过工艺改良,但很多公司遇到了或多或少的问题,甚至产生了重大的报废损失。我公司在使用垂直电镀生产线生产HDI板做了大量的测试和探索,在慢慢的实践与总结中现基本掌握了盲孔垂直电镀的相关技术,最终形成了量产,并保证了良好的生产品质;而且也开发了对其设备改良和测试方法,在此仅提供参考。

3 实验方案

(1)由于当溶液进入小孔时,一开始是呈絮流状态,接着便出现了“层流”方式,从而降低了溶液的流速。溶液流速的降低,不仅会阻止孔壁上H2气泡的排走,而且也会仰止孔壁处新旧溶液的交换,这对于从清洁处理到化学镀铜加工过程都是极为不利的,因此,必须很好消弱和消除溶液镀层流现象;现有垂直电镀按此设计及定义:

①连接挂架轨道来回移(摆)动的幅度及频率;

②挂架上设置震动马达;

③设置能定时上、下提升和下降“在制板”(跳动)装置;

④使“在制板”倾斜一个角度挂板;

⑤降低溶液的表面张力或黏度。

(2)以上各种措施来消弱孔内溶液层流现象,经实验和应用表明是有效的。但由于埋/盲孔结构小孔,其孔的深度小,仅一面与镀液接触,因而溶液在孔内通过时间较长,易于形成层流,如何更好的改善层流现象:

①在镀缸内设置射流装置,可以充分搅动整体溶液都处于絮流状态流入孔内,消弱或消除层流发生;

②在镀缸内设置超声波震动装置,使整个溶液处于很强的絮流或波动状态,从而使溶液以强烈的波动流入孔内,冲击和改变孔内液流状态,起到消弱或消除“层流”现象;

(3)性能测试设计:

为了对此流程设计改装后进行全面客观的评估,特别设计了试验板,具体图形设计为一个通孔一个盲孔交叉排列,1 pcs中通孔4756个(孔径0.25 mm),盲孔4640个(孔径0.15 mm),共84564个/PNL(1 pnl共9 pcs),板长465 mm×620 mm,板厚1.2 cm 。

4 评估试验板生产流程(试板数量20 PNL)

图1 试验板单pcs图

(1)开料——内层D/F——内层蚀刻——内层AOI——棕化——压板——盲孔激光钻孔——沉铜线除胶——机械钻孔——沉金水平微蚀——除钻污+PTH——镀一铜——外层D/F——图形电镀——蚀刻——后工序

(2)相关可靠性测试项目及方法、判定标准:

(3)测试结果:

①除钻污一次的测试

图2

图2是AOI扫描图片,可看到孔内有阴影存在,表明并未除胶干净。图3是二铜后切片观察除胶不净的图片,黄色圆圈内除胶不净的位置;

图3

②除钻污二次测试

表1 相关可靠性测试

图4是AOI扫描图片,从AOI图片可以很清楚的看出孔内清晰漏出底铜,无阴影;图11~图13二铜后切片观察也看不到除钻污不净的现象:

图4

使用低电流长时间生产,电流密度10ASF,时间120 min,二铜后观察锡厚和铜厚,计算锥度是否符合要求:

图5是二铜后锡厚和铜厚的切片图,切片显示盲孔锡厚最小3.98μm,最大8.9μm;铜厚最小13.9μm,最大43.2μm;锥度最小72%,最大90%。锡厚﹑铜厚﹑锥度均符合要求;同时可以看到锥度完全合格。

图5

③热油测试

热油测试是在260 ℃的热油中浸泡5 s后取出,放在空气中10 s,然后再放入热油中,如此循环100次,要求测试前后阻值变化不得超过10%,对测试板而言是严酷的考验;备注:编号的第一个数字代表整块板的编号,后一个数字代表本块板中切片的序号。

严酷的考验,数据显示阻值变化率最大的为8.82%,最小的为3.08%,测试前后电阻变化率小于10% 测试数据均合格。

表2 测试前后阻值变化(因数据太多,在此只展示一部分数据)

测试结论见表3。

从表3看出各项测试均符合品质要求;

5 结论

通过在镀缸内增设射流装置及在镀缸内设置超声波震动装置,以及参数优化,性能测试,证明“层流”现象得到消弱或消除,运用垂直电镀生产线生产HDI板,各项测试结果均符合品质要求;

此种垂直电镀设计方式而得以生产HDI板的事实,目前我公司已在量产中获得证实。从以上的赘述及笔者几年的经验来看,我们虽知其原因所在,但在导入前还要做细做精,明确定义相关准确参数,做到通过相关参数的控制;而在生产过程做到按规作业才可避免不必要的品质隐患。这要制程的工艺人员下苦功,不可因为仅讲求现状而误了产品提升。期望本文能给同行业者有所帮助,同时难免有不尽或谬误,欢迎专家同行批评探讨,继续推进我们行业的发展。

表3

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