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空预器堵灰预防及处理

2011-06-13武虎坡

科学之友 2011年10期
关键词:冷端预器吹灰

武虎坡

(神华国华定洲电厂,河北 定州 073000)

1 设备概述

国华定洲电厂#1机组容量600MW,锅炉为上海锅炉厂制造,型号为SG-2008/17.47-M903型,单炉膛四角切向燃烧,设计煤种为神府东胜低硫煤。配置两台32VI(T)500-1880M型三分仓受热面旋转容克式空气预热器。该空气预热器蓄热元件三层布置,热端层高为814mm,厚0.6mm,碳钢;中间层高为814mm,厚0.6mm,碳钢;冷端层高为高305mm,厚1.0mm,考登钢。工质流向:烟气向下、空气向上;旋转方向:烟气→一次风→二次风。

2009年12月下旬1号机组两台空预器发生堵灰,其中1号空预器堵灰较2号空预器严重。空预器堵灰导致一二次风压力大幅度摆动:一次风侧差压摆动幅度在0.5 kPa左右,二次风侧差压摆动幅度在0.8kPa左右,且一、二次风侧差压最小在0.8kPa以上,超过正常运行0.8 kPa的控制范围(见图1、图2)。一二次风压的摆动导致炉膛负荷负压大幅度摆动,幅度范围-260~+400Pa.堵灰后期因负压摆动幅度明显增大,自动调整不能满足要求,风机动静叶全部解为手动调整,脱硫旁路关闭,档板炉膛负压在+200~-400 Pa之间摆动。机组TF方式运行,手动增减负荷。

图1 1号空预器一二次风差压摆动

2010年2月利用河北南网负荷较低网调要求,机组停备期间对空预器进行了检查处理(处理手段是利用高压水对受热面进行冲洗,这也是目前处理空预器严重堵灰的有效手段)。蓄热元件堵灰情况见图3、图4。

图2 2号空预器一二次风差压摆动

图3 蓄热元件堵灰情况

图4 蓄热元件堵灰情况

2 空预器堵灰的机理

堵灰可分为物理性积灰和粘性积灰。物理性积灰是指烟气通过空预器时浮挂在蓄热元件波纹板的积灰,质地松软,通过定期吹灰就可以吹落;粘性积灰是由于烟气中的硫酸蒸汽和水蒸气在低温受热面上凝结,对低温受热面产生腐蚀,烟气中的飞灰黏附在潮湿的受热面上,形成低温黏结性积灰,此外,腐蚀使得受热表面粗糙不平,也容易掺烧积灰,这种积灰会引起流通阻力迅速不断的增加,直到流通部分完全堵塞为止。由于此类积灰主要发生在空预器冷端,因此预防粘性积灰主要是预防空预器转子的冷端低温腐蚀。

低温腐蚀的机理:燃料中硫分在燃烧过程中生成S02,其中一小部分S02(约0.5%~5%)会进一步氧化生成S03,S03与烟气中的水蒸气形成硫酸蒸汽,当受热面壁温低于硫酸蒸汽露点时,硫酸蒸汽便会凝结在受热面上,对金属产生强烈的腐蚀。

影响低温腐蚀的因素主要有:受热面壁温即空预器冷端进口温度、烟气露点。烟气露点越低,冷端温度越高,则越不易发生低温腐蚀。

3 发生此次空预器堵灰的原因分析

(1)由于北方地区气温大幅降温:在3~4天的时间内环境温度下降近15℃,最低时降至-10℃左右,环境温度骤降,且风机暖风器投入不及时,导致空预器排烟温度较低,换热波纹板结露现象发生,引起空预器堵灰。

(2)由于前期空预器吹灰时压力较低导致吹灰效果不佳。脱硫GGH吹灰用汽从空预器吹灰蒸汽管道上取汽。空预吹灰与GGH吹灰共同用汽,而且吹灰蒸汽压力降至1.4MPa左右,压力较低,并且在运行中长采用单吹的方式,不能达到对空预器的正常吹灰效果。

(3)由于当时河北南网安排机组停运或检修机组较多,导致运行机组长期带大负荷,尤其是电煤供应充足的国华电厂,长期大负荷运行加剧了空预器堵灰。

(4)煤质较差,烟气内含灰量增加,加剧了空预器堵灰。(1号机组带600MW负荷运行时总煤量达到260~270 t/h)

4 空预器堵灰的控制和预防

减轻空预器堵灰,控制导致堵灰的主要因素:①控制入炉煤灰份,在不能控制入厂煤的灰分前提下,通过合理配煤,尽量减少入炉煤煤质大幅度波动;②检查省煤器灰斗除灰情况,以及仓泵运行状况,减少大颗粒粉煤灰进入尾部烟道;③选择合适的蓄热元件波形板,尤其是冷端元件,最大程度地增加流通面积并减少积灰。

空预器器运行时加强对其运行维护,通过监视其一二次风侧出入口压差、送、引、一次风机电流及风机动静叶开度以及空预器出口氧量变化,来判断空预器堵灰情况。空预器一、二风侧出入口压差增大或大幅度摆动,各风机电流增大或摆动,说明空预器堵灰已经较为严重,应及时进行空预器连续吹灰。

正常情况下空预器的吹灰效果对积灰有较大地影响:实践证明合理地吹灰频次和合适的吹灰参数(包括吹灰压力和蒸汽温度)能够有效抑制受热面(指蓄热元件)积灰。但必须指出就地设备及运行软件应能保证吹灰系统疏水正常,要求疏水温度达到300℃及以上,也就是蒸汽过热度要保证,因为如果蒸气疏水不彻底,不仅能加重空预器积灰还有可能加速蓄热元件的腐蚀。提高空预器空气入口温度:根据环境温度和入炉煤硫分变化情况及时投入风机暖风器,提高送风温度,避免因烟气露点较低掺烧低温腐蚀;合理调整空预器扇形板位置,最大程度减少空预器漏风。

5 在空预器发生严重堵灰时运行应采取措施

(1)空预器保持连续吹灰,定期检查吹灰压力,保证吹灰压力达到运行要求。

(2)机组负荷400MW以下时联系脱硫值班员,关闭空预器吹灰至脱硫手动门,停止GGH吹灰,以提高空预器吹灰压力。

(3)应根据堵灰程度在升降负荷时将风机调节方式设为全手动状态。

(4)控制升降负荷速率,以减小对负压的影响。

(5)升降负荷时调整送风量时应根据风粉比例,并参考氧量变化,增减风量时注意负压变化趋势。

(6)调节一次风压时应注意两台一次风机运行情况,防止发生抢风;在启停磨煤机过程中应加强一次风机运行参数监视。

(7)机组负荷500MW及以上时两台空预器一次风侧及二次风侧差压应小于1.5 kPa,超过1.5 kPa时应降低机组负荷,负荷降低幅度以控制差压在1.5 kPa内为依据。

(8)当发生辅机设备故障或跳闸时值班员应加强炉膛负压的监视和调整。

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