试论劈裂灌浆施工技术在水库加固中的应用
2011-05-08林越青
林越青
(揭阳市水利水电设计院 广东 揭阳 522031)
一、前言
劈裂灌浆技术是20世纪70年代未开始推广使用的堤坝防渗技术,能形成垂直连续的防渗帷幕,劈裂灌浆施工技术工作机理、防渗效果和施工工艺均已达到了当前水库防渗工程的要求,在堤坝防渗领域应用广泛。
二、水库概况
该位于揭阳市普宁县,是一座具有灌溉、供水、防洪、拦沙等综合功能的小型水库,坝址以上流域面积27.8km2,多年平均径流量838万m3,原设计总库容137.5万m3,兴利库容117万m3,调洪库容18.5万m3。水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施三部分组成。其中大坝为粘土斜墙土石混合坝,最大坝高51m,坝顶轴线长165m,坝顶宽4m,上游坝坡平均坡比1:3.5;下游坡比平均坡比1:1.83。2002年由水利主管部门核定大坝为三类坝,该水库堤坝需进行除险加固。
三、渗漏现象及原因分析
1 998 年实测坝体干密度最小值为1.36g/cm3,最大值 1.76g/cm3,平均值 1.56g/cm3,合格率仅9.7%,压实度0.9%。在深度22.5~28.0m标贯击数N63.5=4.6击;深度4.5~7.8m,标贯击数N63.5=2~3击,这两处土层处于软塑状态,土质疏松,质量较差。从地勘资料分析,坝体填土不均是坝后渗漏发展及坝体险情的原因之一,1994年的处理范围较小,未从根本上解决问题。
四、坝体劈裂灌浆设计
1.坝体劈裂灌浆
根据该水库渗漏原因分析,选用劈裂灌浆作为坝体防渗的技术措施,与坝基帷幕灌浆同时实施。劈裂灌浆是以水力劈裂理论为基础,根据坝体小主应力面沿坝轴线分布的规律布设灌浆孔,利用灌注泥浆较大的孔口压力,有效地将孔壁土体沿纵向劈开,并灌注浆液,沿坝体轴线形成一道近似竖直连续的浆体防渗帷幕。两侧与浆脉连通的所有裂缝、洞穴、砂层等隐患均被泥浆充填挤密压实,同时通过浆坝互压、泥浆析水固结和坝身土湿陷密实等作用,使浆液影响范围内的土体得到压密,内部应力得以调整,恢复坝身应力平衡,促使坝身应力变形稳定,从而使坝身达到防渗加固的目的。
该水库劈裂灌浆布设主、付两排孔,主排孔沿大坝轴线全坝段布设,长度165m;付排孔在主排孔上游1.5m处的左右两坝肩,分别长35m,50m。设计孔深至基岩面,设计孔距5m,分两序孔进行施工。设计总进尺1950m,钻孔数51眼。灌浆土料选用重、粉质壤土。要求粘粒含量20%~3O%、粉粒含量30%~50%砂粒含量1O%~25%;塑性指数10%~16%;有机质含量小于2%;可溶盐含量小于8%。浆液容重自初灌到终灌按先稀后稠的原则,一般为12~16kN/m3,粘度 3O~7OS,粘度不宜过高,否则送浆困难。当土料粘粒含量过低时,可加入一定量的膨胀剂。灌浆压力是劈裂灌浆施工中的重要控制指标,一般分为起劈压力、最大允许压力和正常灌浆压力。劈裂灌浆应在保证大坝安全(控制孔口压力小于坝体自重)的前提下,要求最大控制孔口压力要使劈开的裂缝达到设计灌浆帷幕厚度。
2.确定灌浆压力
土坝劈裂灌浆压力可按下列公式初步计算,并经试验确定。
P—劈裂灌浆压力,kPa或KN/m2;
y—为坝体土的重力密度,kN/m3;
H—为劈裂点以上的坝高,m;
σt—为坝体土的抗拉强度,由试验确定,KN/m2;),
y1—为灌注浆液的重力密度,kN/m3;
h—为注浆管高度,m。
五、劈裂灌浆工程施工
1.灌浆设备。主要需造孔机、泥浆搅拌机、泥浆泵、水泵和配套的动力机组及注浆管、输浆管、压力表、比重仪、运土设备等。
2.灌浆工艺流程
(1)布孔及造孔。根据设计及实验确定的孔距,沿坝轴线量距,定位布孔,纵向偏差小于5cm,上下游偏差小于3cm;造孔采用机械锤击摩擦杆挤压成孔,或采用液压式锥探机将钻杆压入预定深度,以保证灌浆孔与注浆孔(钻杆兼注浆管)的良好阻塞,确保孔底先劈裂。钻孔偏斜度不大于孔深的2%。
(2)制浆及灌浆。制浆、灌浆应同步进行。采用搅拌机湿法制浆,制浆应经过搅拌、筛浆、拌浆等工序,除去大颗粒砂石及杂质,以确保浆液连续均匀供应。同时应测定泥浆密度和粘度,若不符合要求应调整水土比;灌浆采用孔底注浆,全孔灌注的方法,灌浆应按先稀后稠的原则,即开始用稀浆(容重1.2t/m3),待坝体劈裂后用浓浆(容重1.4t/m3)。按照实验确定的灌浆序次、复灌次数和间隔时问进行复灌。
(3)控制灌浆孔最先劈裂点。若灌浆孔阻塞不当或不阻塞,则最先劈裂部位一般多在坝高的中上部,这样就会造成浆脉中上部宽下部窄的现象。为使浆脉厚度上下均匀,应采用“全孔阻塞,孔底劈裂”的工艺。
(4)终孔标准及封孔。终孔标准为:
①每孔达到设计要求的复灌次数;
②连续两次达到设计要求的孔口压力,并稳定在10min以上,每分钟吃浆量小0.03/m3;
③在设计压力下开灌15min内,连续三次坝顶纵向裂缝大范围冒浆。只要达到上述两点要求,即可终灌。封孔是在注浆孔内连续注入容重大于1.6t/m3。的稠浆直至浆面不再下降为止,并在孔口用于土封堵捣实。
3.对裂缝及冒浆的处理
因坝体填土土料不一,疏密不均,在灌浆施工过程中,由于浆坝互压及湿陷密实作用,某些坝段可能产生不均匀变形,出现弱应力破坏,使坝体内部土体产生应力调整平衡,从而出现横向或斜向裂缝、冒浆、串浆等现象,对此应加以控制及处理。
(1)裂缝处理。在灌浆期间坝顶出现纵向峰,若因坝体填土碾压质量差,泥浆析水引起堤身土湿化变形的湿陷缝,可继续灌浆不做处理;若为劈裂缝则应加强观测,当裂缝发展到1~2cm宽时,可沿裂缝开挖填土夯实,形成阻浆盖;或适当降低孔口压力,采取少灌多复的办法,但宜控制最大裂缝不超过3cm。
(2)冒浆处理。因坝体存在有裂缝、洞穴等隐患,灌浆期间坝坡、坝顶等常出现冒浆。对坝坡冒浆可采取在原灌浆孔内用浓浆停灌间歇的办法处理,还可结合堆砂反滤封堵冒浆口;灌浆初期的坝顶冒浆,可采取降低灌浆压力和输浆量或在冒浆处做阻浆盖阻止冒浆;灌浆后期的坝顶冒浆可不处理;灌浆中出现串浆时,应加强观测、分析,在确认对堤防安全无影响时,可采取对灌浆孔口和串浆孔同时灌浆,或在灌浆孔口加木塞,然后继续灌浆。
六、劈裂灌浆效果观测
工程完工后,2005年6月水库管理处进行了大坝坝体浸润线、坝后渗漏量、大坝位移等项目的观测,结果如下:
浸润线观测所绘制的曲线与设计线对比,符合设计要求,当蓄水位达到851m高程时,0+130测流断面浸润线中的1—4孔观测成果显示与设计基本吻合,0+090测流断面浸润线5—8孔断面观测成果比设计浸润线还低,表明防渗效果明显。
渗漏观测:经过防渗处理,坝后渗漏量在相同蓄水位情况下,有了明显减少:如库水位842m高程时,2000年渗漏量为14L/s,2005年工程加固后为6.4L/s,渗漏量比加固前减少了54.28%;2000年库水位847m高程时,渗漏量为15L/s,2005年工程加固后为8.8L/s,加固后渗漏量减少41.33%。
当蓄水位达到851m高程时,渗水量稳定在12L/s,850m以上高水位持续时间达到56天,并未导致渗水量增加,说明施工达到了设计预期效果。
[1]陈杰东.土坝劈裂灌浆施工技术[J].西部探矿工程,2007,11.
[2]沈文华,王志.劈裂灌浆施工技术在黑松林水库坝体加固中的应用[J].水利水电技术,2005,11.