造气炉入炉煤预热改造
2011-03-05李幼文曹玉祥
李幼文,曹玉祥
(江苏华尔润集团有限责任公司,江苏张家港 215625)
目前,淮安华尔润化工有限公司(简称淮安公司)合成氨造气系统采用的是比较传统、落后的固定床间歇造气工艺,由于受到场地、规模以及与后续系统配套等限制,大的技术改造目前难以实现。采取小的技术改造,降低造气煤耗,提高企业效益是目前技术开发的重点工作。通过与同行业厂家技术交流及市场调研,我们了解到石家庄伟龙控制设备有限公司的专有技术,将目前使用的WL-IVYG型加焦机改为WL-7型入炉煤预热节能型液压全自动加焦机,使入炉煤与吹风气直接换热,煤从环境温度20℃上升到180℃,减少了吹风气从煤气炉中带出的热量,提高单炉产气量,降低吨氨煤耗。
1 工艺设备改造方案概述
淮安公司造气车间目前有煤气发生炉16台,上行煤气出口均在煤气炉顶部侧面,和煤气炉顶正中的加焦机加煤口错开。而本次改造计划在单炉大修期间实施,待投产后,如果达到预期的目标和效果,再根据生产检修情况逐一改造。
1.1 改造内容
在原有煤气炉上安装新型预热型加焦机,去掉原有振动给料机,将新加焦机插板阀配对法兰与上煤仓连接;去掉上行煤气出口弯头,将上行管道直接与新型加焦机上行管道配对法兰连接。原煤气炉加煤口直径为DN700,通过DN700法兰连接;改造后煤气炉加煤口直径为DN1600,与加焦机预热段下部焊死。加焦机预热段至煤气炉上气室内的炭层表面处,安装了既起到固定炭层又防止煤块带出的锥状环形装置。见图1。
1.2 工艺简述
改造前,空气经造气风机加压从炉底进入,经炉箅均匀分布和炉内灼热的炭反应,产生的吹风气由炉顶侧面进入上行管道,经旋风除尘器除尘后,送吹风气工段。
图1 改造前后结构示意
改造后,空气经造气风机加压从炉底进入,经炉箅均匀分布和炉内灼热的炭反应,产生的吹风气在经过煤气炉上气室和加焦机煤预热段后,被其内将近3t的煤吸热后,从加焦机预热段侧面进入上行管道,经旋风除尘器除尘后,送吹风气工段。
2 改造效果预测
本次改造主要的目的是想利用自动加焦机在加煤的过程中,煤直接和间接地从吹风气中吸取热量,减少吹风气从煤气炉中带走的热量,从而减少吹风阶段的吹风时间,达到降低煤耗的目的。煤气炉的制气循环周期是固定的(一般为120s一个循环),吹风时间的减少意味着制气时间的延长,单炉发气量的增加,制气效率的提高。
由于加焦机预热段至煤气炉内上气室炭层表面处,储煤可达近3t,通过控制手段和加焦机的结构配合,可使加焦机预热段储煤总是在最大限度,这样不仅使料煤有充足的时间被加热,同时还可以使部分挥发分分解和析出,对于煤球、煤棒、焦炭等含水率较高的原料,对炉况正常运行无影响,甚至节能效果更好。因为安装了固定炭层的锥状环形装置,在正常生产期间煤气炉空层高度稳定,有利于煤气炉长周期、稳定、高产运行。入炉煤预热节能型液压全自动加焦机上设有无煤报警装置,由加焦机控制器按预先设定的参数加煤,也可由DCS系统控制加煤。操作工易学、易懂、易控。
各阀密封处采用不锈钢堆焊和人工实效处理后精车研磨工艺制作,正常开车使用一般3年无需维护。
3 经济效益分析
该项目只是将目前使用的WL-IVYG型加焦机改为WL-7型入炉煤预热节能型液压全自动加焦机,投资约6.6万元,改造后不用增加人员工资,而煤直接和间接的从吹风气中吸取热量,减少了吹风气从煤气炉中带出的热量,按煤气炉年正常运行300d,每天耗煤65t计,年节省标煤117t,现淮安公司每吨块煤进厂价约为0.16万元/t,全年可节省购煤费用为18.72万元。
由于采用WL-7型入炉煤预热节能型液压全自动加焦机,取消了原有的1kW电磁振动给料机,每年可节约电费0.22万元。
吹风气锅炉由70℃饱和水(焓值293.02kJ/kg)变成1.6MPa的饱和蒸汽(焓值2792.88kJ/kg),两者焓差2792.88-293.02=2499.86kJ/kg;1.6MPa的饱和蒸汽平均按照150元/t,废气锅炉产汽效率按75%计算,少产蒸汽损失为149 732元,全年实际产生效益为3.97万元,投资回收期20月。
4 结 语
造气系统产气量偏低一直是淮安公司合成氨系统扩产的瓶颈问题;我公司经过多年的扩产改造,场地狭窄,造气块煤多为露天堆放,当雨季入炉煤潮湿时,造气量波动,这一问题显得尤为突出,预计此项改造可以极大缓解这一矛盾。