积极采用实用技术实现造气节能减排
2016-03-28向宏
积极采用实用技术实现造气节能减排
1 “两锅”变废为宝
为解决14台Φ 2 650 mm造气炉产生的灰渣和吹风气排放问题,湖北新洋丰合成氨厂配置了45 t/h造气灰渣发电锅炉和35 t/h吹风气潜热回收锅炉各1台。按2013年12月造气生产情况计算,造气灰渣发电锅炉每班消耗灰渣约50 t,配粉煤约20 t,班产蒸汽280 t,班发电17 000 kW·h。2006年2月至2013年2月,吹风气潜热回收锅炉年产蒸汽180 kt,年处理造气吹风气、合成三气3.772 5×108m3,其中年减少排放CO 2.96× 107m3,H22.40×107m3和CH41.20×107m3。吹风气潜热回收锅炉产生的高温烟气用于烘干煤棒,年可节约煤棒7 500 t、减少CO2气体排放量8.96×106m3。
2 自动加焦和自动下灰工艺
2009年10月和2010年10月大修期间,分别进行了自动加焦和自动下灰工艺技改。采用自动加焦和自动下灰工艺后,造气工段少开1.0~1.5台炉,吨氨煤耗下降196.4 kg,降幅达11.04%;全年可节约蒸汽41 948 t、煤棒29 460 t;全年减少CO2排放量3.52×107m3。
3 除尘装置
2009年10月,造气工段增设了静电除尘装置。灰渣发电锅炉和吹风气潜热回收锅炉排放的烟气经静电除尘后,年减少粉尘排放量12 000 t。2011年1月,为减轻皮带输煤对环境的粉尘污染,造气工段新增布袋除尘装置,年可回收煤灰600 t左右。
4 蒸汽挖潜
造气灰渣发电锅炉和吹风气潜热回收锅炉产生的0.7~0.8 MPa低压蒸汽需减压至0.07 MPa才能满足工艺要求,造成蒸汽压力能浪费。2010 年10月,造气工段将额定功率为275 kW的鼓风机由电力驱动改为蒸汽驱动,即用热功汽轮机拖动造气鼓风机和与其配套的异步电动机同步运行,既回收了造气蒸汽压差能量,又达到了节电和异步发电的目的,年可节电3 550 000 kW·h。
2013年10月,造气工段利用大修机会安装了蒸汽递减装置。蒸汽递减装置投用后,造气炉上、下行炉温波动范围降低10℃左右,灰渣中残碳质量分数由12%降至10%,半水煤气中CO2体积分数下降0.2%,有效气体体积分数上升2.0%,年可节约蒸汽34 050 t。
(湖北新洋丰合成氨厂湖北荆门448150向宏)