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失重秤常见故障现象及处理方法

2011-01-20马卫东

河南建材 2011年2期
关键词:料器收尘流率

马卫东

牡丹江建新水泥制品有限公司(157041)

失重秤常见故障现象及处理方法

马卫东

牡丹江建新水泥制品有限公司(157041)

介绍失重秤常见故障现象及处理方法。

失重秤;故障处理

0 简介

牡丹江建新水泥制品有限公司2#窑熟料生产线窑前和分解炉供煤系统采用的是瑞士HASLER的失重秤,经多年使用,效果良好,但也会出现相应问题。基本原理简述:失重仓安装在3只传感器上,进料口通过软连接与煤粉仓连接,同时有软连接与煤收尘,与大气相连,出料口通过软连接与星型下料器连接,出料煤粉通过罗茨风机送出去。失重秤工作分2个阶段:1)填充阶段:当失重仓仓重低于控制器设定值时,控制器发出指令,打开进料阀V0、往收尘去阀V1,关闭通大气阀V2,煤粉进入失重仓。此时无法通过传感器测得流率,控制器工作在容积状态,保持变频调速电机速度和填充前一致,并根据仓重的增加,按照校验结果进行转速补偿,由于填充过程很短,对控制精度影响很小。2)失重阶段:当填充到仓重上限时,控制器输出信号关闭V0、V1阀,打开V2阀,失重仓不再入料,进入称重控制状态,单位时间传感器检测的仓重减小量即为煤粉流率,通过与流率设定值比较对电机M0进行变频速度控制,此阶段控制精度较高,当仓重低于下限值,重复上述过程。

1 故障现象及处理

1.1 煤粉流率显示量与实际量比明显偏少,填充时间间隔很长

分析原因为进料阀V0关闭不严有煤粉漏进煤粉仓,致使流率检测值偏小,失真。停车检查发现V0阀密封圈破损,修补后恢复正常。

1.2 煤粉使用量明显偏多,但入窑煤粉不足,温度不起

检查未发现传感器有擦靠现象,但发现出料口软连接有正压现象,打开出料口V3管道观察孔,窜出大量煤粉。分析原因为星型下料器锁风效果不好,致使罗茨风机风反送,将大量煤粉从V3管道送入煤收尘。对星形下料器进行检修,恢复正常。

1.3 煤粉流率不易控制,特别是在填充状态,出现明显跑煤现象,致使温度快速升高

检查发现,煤粉输送绞刀使用年限过长,磨损严重,对煤粉锁定能力严重下降,致使煤粉流率难以控制。检修时更换磨损的绞刀,系统恢复正常。

2 结语

失重秤由于结构简单,容易维护,尤其流率检测采用通用称重传感器进行失重检测,测量原理简单,精度很高而且成本低,大大降低了维护工作和备件成本,为我厂的窑系统正常运行起到了很好的保障作用。

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