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关于SH型水泵密封环粘贴耐磨橡胶的实践与探讨

2010-10-22杨振杰李国庆段森民郑万才

电网与清洁能源 2010年3期
关键词:气蚀密封环静置

杨振杰,李国庆,段森民,郑万才

(陕西省东雷二期抽黄工程建设局,陕西渭南 715500)

0 引言

水泵是电厂水循环、冷却及城镇给排水和田间排涝、灌溉中极为常用的机电设备。水泵在运行中气蚀损害很大,在高扬程、高泥沙、浓泥浆环境下水泵的密封环磨蚀尤为严重。陕西省东雷二期抽黄工程建设局段家塬三级站现有14SH-9型水泵4台,单台流量0.35 m3/s,设计扬程70.3 m。由于扬程高,黄河水泥沙含量大,水泵密封环气蚀和磨损严重,使水泵的出水量减少,水泵工作效率降低,密封环使用1 000 h就已经不能使用,需要更换新的密封环,大大增加了泵站机电人员的检修量,影响到泵站的正常运行。由于泵站为农业灌溉用水时才开启,而在灌溉季度,农时不等人。当三级站的水泵因停泵检修、中断抽水,就会影响到其上级和下级泵站的抽水,进而影响到一条总干渠的供水量,所以解决水泵的抗汽蚀磨损,延长水泵的安全高效运行时长,成为当务之急。

在水、火电厂、污水处理厂等,许多在高泥沙环境下运行的水泵,也常遇到上述类似的问题;故本文探讨的技术方案,有广泛的应用价值。

1 密封环损耗原因分析

密封环损耗的原因有二:一是气蚀,气蚀是气泡爆裂时产生的强大冲击力对金属表面的剥蚀,因为SH型泵扬程相对高,气蚀尤其严重;二是磨蚀,因黄河泥沙中含有棱角比较尖锐的金刚砂,长时间的磨蚀,对密封环的损伤比较大。

2 密封环粘贴耐磨橡胶

针对密封环损耗的原因,从密封环材质的角度考虑,给密封环的密封面上粘贴一层耐磨橡胶。因为橡胶具有较强的韧性和弹性,能达到以柔克刚的目的,缓冲气泡爆裂时的冲击力,减轻气蚀;避免了泥沙对密封环金属表面的直接磨蚀,耐磨橡胶也较好地解决了泥沙的磨蚀问题。

3 粘贴的方法和步骤

图1 水泵密封环

1)密封环如图1所示。将密封环①、②两面各车削掉3 mm厚度,以便粘贴3 mm厚的耐磨橡胶板。用丙酮清理车削过的加工面,表面干净无油污。

2)给环①、②面涂底胶(开姆洛克胶),此层胶的作用是使橡胶和金属能够比较好的粘贴,静置8 h。给①、②环面涂中间胶2次,每次静置2 h。

3)加工橡胶片,宽度为①、②环面的宽度,厚度为3 mm。

4)给①、②环面,加工好的橡胶片上涂上层胶,静置30 min。压合,使用碾压法使粘贴面粘贴牢固无气泡。修边,把毛边修理整齐。

5)加温固化,加温至80℃,静置48 h。加工完毕。

4 密封环粘贴耐磨橡胶的效果

2009年3月2日,对段家塬三级站的一号机组进行了上述方法的改造试验,在随后的春灌运行当中,一号机组运行了1 100 h,打开泵盖检查密封环,发现磨蚀很小,不用更换可以继续使用。随后在7月开始的夏灌中,一号机组又运行了1 300 h。粘贴耐磨橡胶后总共运行了2 300 h,比不粘贴时的使用寿命(200 h)延长了10倍多。而且,密封环不用报废,在重新粘贴了耐磨橡胶以后还可以继续使用。

5 数据对比

粘贴耐磨橡胶前后叶轮口环气蚀冲刷情况对比见表1,口环粘贴耐磨橡胶前后的效率曲线,见图2。

表1 粘贴耐磨橡胶前后叶轮口环气蚀冲刷情况对比

图2 口环粘贴耐磨橡胶前后效率曲线图

6 改造后经济效益

6.1 直接经济效益

段家塬站20SH-19型泵密封环由改造前的更换周期1 000 h提高到2 400 h,检修周期提高了2倍多,一个周期内可节约费用2 800元,如果该技术推广到全局64台泵,则每个检修周期可节约费用18万元。

6.2 间接经济效益

密封环改造技术不仅可节约检修费用,同时提高了水泵的运行效率,每个周期可节约电费20%,合计150万元。同时每个灌季可增加灌溉面积5万亩,可增加收入100万元。

7 结束语

采用抗磨损技术改造后,大大延长了密封环的使用寿命,提高了水泵的效率,节约了检修费用。目前,我国泵站中的SH型泵数量很多,如果密封环在出厂时就能进行如此改造,并且能将此技术推而广之,将会大大降低供水成本。抗磨损技术对火电厂、水电厂、污水厂中常用的易磨损水泵也有借鉴意义。

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