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超大涌水地层压浆式膜袋封堵灌浆施工技术研究

2010-09-04蔡海燕刘贵军

铁道建筑 2010年6期
关键词:锦屏涌水量压浆

蔡海燕,刘贵军

(中国水利水电第七工程局 成水公司,成都 611730)

超大涌水地层压浆式膜袋封堵灌浆施工技术研究

蔡海燕,刘贵军

(中国水利水电第七工程局 成水公司,成都 611730)

以埋深1 500~2 525 m、最大主应力值54 MPa、超大流量和超高压地下涌水的锦屏二级电站隧洞工程为背景,对膜袋封堵灌浆施工技术进行研究。综合运用灌浆理论与隧洞工程技术并在借鉴以往经验的基础上,分析了锦屏隧洞初始压力约为1 MPa及约400 L/s涌水量的具体情况,提出了压浆式膜袋注浆原理、堵水方案及其施工方法和工艺。实践表明,采用压浆式膜袋封堵灌浆技术灌浆7 d后堵水率可达97.5%,且可大幅度降低相邻隧洞和其他洞段的涌水量,能有效解决超大流量超高压条件下堵水难题。

隧洞工程 灌浆施工 压浆式 膜袋封堵 超大流量

锦屏二级水电站共修建4条直径为13 m的引水隧洞、1条排水洞、2条辅助交通隧洞和多条检修及联络辅助性隧洞,其中还须开挖特大断面的地下厂房和TBM组装洞室,是规模庞大的地下洞群建筑。引水隧洞群为包括穿越锦屏山主峰山体、埋深达1 500~2 525 m,隧洞洞线高程的最大主应力值达54 MPa,条件非常恶劣。设计与施工中必须解决的难题众多,其中隧洞超大量涌水严重影响施工安全、质量与进度即为难题之一。依据锦屏二级水电站前期A、B辅助洞推测,4条引水隧洞最大涌水流量为20 m3/s,单点流量最大为5~7 m3/s,单条引水隧洞最大流量8 m3/s,最大单点涌水压力达7 MPa,涌水(含涌泥)点总数达2 000个。隧洞内地下水具有涌水量大、出水点多及压力大等特点,加上较为特殊的大埋深、高地应力等地质条件影响,如果出现涌水,很可能对人员、设备乃至整个隧洞群造成灾难性后果,最起码会严重影响施工质量和进度。如2007年8月5日凌晨1时许宜万铁路野三关隧道发生事故,30 t的装载机被冲走80 m,50 t的喷浆台车被冲走50 m。因此,锦屏工程施工中超大流量及高压条件下堵水技术研究已经刻不容缓。

为此,必须结合锦屏工程的实际,对地下水灌浆封堵技术进行一系列研究,为现场施工提供可靠依据,减少施工的盲目性,避免施工事故发生,从而保证工程安全、快速、顺利进行。

1 隧洞涌水实际情况分析

锦屏工程堵水灌浆包括所有隧洞,在此仅对2#引水隧洞进行分析,其他不作赘述。

2008年3月25日,2#引水隧洞上断面位于桩号引(2)15+194掌子面有7个较大地下涌水量排水孔,主要从掌子面的几条大裂隙交汇处涌出。另外,在掌子面底部,有一股由下而上且压力约为1 MPa喷出涌水。掌子面初始涌水流量约400 L/s,7 d后涌水流量减至84 L/s,其掌子面出水点分布见图1。

图1 引(2)15+194断面出水点分布

由东向西即由下游至上游方向,沿隧洞轴线方向按公里桩号所处位置的水位及水压进行对比,发现随着向上游方向掘进,水位及水压逐渐升高,到隧洞中部后达到最大,见图2。由此可见,尽管目前仅为施工前期,地下涌水就已经成为必须解决的问题,当隧洞掘进到里程一半或到埋深最大地段时,地下涌水量将更大,水压将更高,会严重影响施工安全与进度。

图2 2#引水隧洞轴线桩号与地下水位对比

2 封堵技术方案分析

依据灌浆理论和隧洞工程技术,结合锦屏二级水电站引水隧洞的地质与施工条件,目前涌水以及即将出现更大涌水且超高水压的实际情况,综合运用灌浆理论并在借鉴以往经验的基础上,提出膜袋封堵灌浆施工技术,以此解决涌水压力高、流速快且施工难度大的高难堵水灌浆施工难题。

2.1 膜袋注浆原理

由于涌水量超大且水压超高,按以往技术和经验进行灌浆会因水泥砂浆不能及时凝固被大流量、高水压涌水冲散,显然不能达到施工质量要求,甚至彻底失败。为此,针对引水隧洞涌水压力高,流速快,施工难度大等特点,选择压浆式膜袋封堵灌浆施工:首先,对地质条件较破碎且大涌水点部位采用多臂钻钻孔;其次,对膜袋外管浅层封堵灌浆,通过膜袋外管进浆并同时内管通水作业;最后,对膜袋内管深层封堵灌浆,即通过膜袋内管进浆和外管屏浆。由此,可有效地解决大涌点的水压高、流速快及封堵灌浆难等问题,压浆式膜袋结构及其封堵灌浆原理见图3。

图3 压浆式膜袋封堵灌浆原理

2.2 膜袋注浆作用

1)压浆式膜袋能代替高压涌水的孔口管安装,可成功解决高压大涌水的灌浆阻塞问题。

2)压浆式膜袋堵漏工艺为洞挖超前灌浆施工提供了技术支持空间,能大大减少超前灌浆工程量,为洞挖节约成本,比超前灌浆施工时间缩短60%左右。

3)压浆式膜袋可根据涌水孔孔径及漏失地层空腔大小,进行现场制作,从而有效对围岩漏失地层及围岩涌水孔进行封堵灌浆,可消除诸如采用化学灌浆对环境的有害影响。

4)按实际涌水孔及漏失地层的具体情况,膜袋可设置成内管和外管,以便有针对性地进行浅层封堵灌浆和深层封堵灌浆。

3 堵水施工及效果分析

按压浆式膜袋封堵灌浆施工原理,结合锦屏工程地下涌水实际情况,对施工工艺及施工效果进行分析。

3.1 施工工艺

鉴于引水隧洞埋深大、岩爆较为频繁以及地质条件较为复杂,施工中容易造成孔壁垮塌且涌水压高等情况,故采用常规钻孔灌浆堵漏施工难度较大。为此,采用多臂钻钻孔、压浆式膜袋封堵灌浆以及双液法灌浆等技术,其工艺流程见图4。

图4 压浆式膜袋封堵灌浆工艺流程

1)布孔方式 当涌水点为裂隙时,按裂隙结构面的走向及产状布置封堵灌浆孔,使钻孔与裂隙在不同深度斜向相交。待裂隙面流水被钻孔分流后,沿裂隙面凿一些深槽,用快速堵漏剂和膜袋进行封堵。当出水点为涌水孔时,则以出水点为中心,半径分别为1 m和2 m进行圆形布孔,孔距和孔数按现场各出水点的情况确定。

2)造孔及其参数 采用353E型三臂凿岩台车钻孔,堵水灌浆钻孔参数列于表1。

表1 堵水灌浆钻孔参数

3)膜袋埋设 由于涌水孔及漏失孔孔径形状不规则,采用膜袋灌浆封堵时,充填灌液后的膜袋直径要远大于涌水孔孔径,采用土工布或化纤布材料缝制成直径不等的膜袋,以便适用不同孔径的涌水孔,膜袋埋设见图5。

4)灌浆材料 用于堵水灌浆水泥强度等级采用PO.42.5普通硅酸盐水泥、化学控制液。灌浆水灰比拟采用 1∶1、0.8∶1、0.5∶1三个比级,开灌水灰比采用 1∶1,浆液浓度由稀到浓逐级变化,并形成可控灌浆。

5)堵水灌浆压力 按比渗水压力大1.5 MPa的原则执行或为渗水压力的2~3倍。在堵水灌浆实施过程中,化学控制液泵最高压力10 MPa,灌浆记录仪最高压力9 MPa,顶拱及掌子面的岩层无抬动现象。

图5 压浆后的膜袋

表2 堵水灌浆相关参数统计 MPa

6)灌浆施工 先封堵涌水量较小的孔,再封堵涌水量较大的孔;先进行浅层(孔深3~4 m)封堵灌浆,后进行深层(孔深>4 m)封堵灌浆。灌浆相关参数见表2。

3.2 堵水效果分析

对于采用压浆式膜袋封堵灌浆施工的效果,主要从单条隧洞以及相邻隧洞整体涌水量处理前后对比进行分析。从单个隧洞看,初始涌水量400 L/s,灌浆7 d后减少到10 L/s,堵水率为97.5%,完全达到了预期的堵水效果,从而改善了隧洞开挖及支护施工作业条件,保证了整个施工的安全。另外一方面,2#引水隧洞灌浆堵水后,辅助洞和1#、3#、4#引水隧洞相应洞段的涌水量也大幅度减少,说明2#引水隧洞的灌浆能够截断富水带的部分裂隙通道。

4 结论

1)由隧洞施工及堵水结果表明,依据地质条件、施工特点、灌浆技术理论并充分结合锦屏工程实际提出的压浆式膜袋封堵灌浆技术,能够达到大埋深及超大流量、超高压条件下的堵水效果,灌浆7 d后堵水率可达97.5%。且可大幅度降低相邻隧洞和其他洞段的涌水量,可大大减少灌浆工程量,缩短施工工期,降低施工成本。

2)因锦屏二级水电站引水隧洞工程地质及施工条件较为复杂,压浆式膜袋封堵灌浆技术中的钻孔、材料、施工方法,特别是膜袋安装以及不同水压、水量条件下膜袋的强度要求等均须进一步研究。

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U445.49

B

1003-1995(2010)06-0074-03

2010-01-18;

2010-03-26

蔡海燕(1977— ),男,四川巴中人,工程师。

(责任审编 赵其文)

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