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采煤工作面上隅角瓦斯治理技术

2010-04-13孙绪志王汝

中国煤炭工业 2010年3期
关键词:上隅角采空区瓦斯

文/孙绪志 王汝

江苏宏安集团莆河煤矿为高瓦斯矿井,同时采用炮采落煤、全部垮落法处理采空区,造成上隅角和工作面瓦斯浓度严重超限,影响矿井的正常安全生产。

一、上隅角瓦斯积聚原因

煤矿采煤工作面多采用“U”型通风方式,上隅角容易积聚瓦斯是其存在的主要问题。由于瓦斯相对密度是0.554,比空气密度小,常积聚在巷道的上部及高顶处,这种现象叫上隅角瓦斯积聚。而进入采空区的漏风携带瓦斯从上隅角流出,与主风流汇合时形成漩涡区,不能及时被主风流带走,造成瓦斯积聚超限。

二、埋管抽放采空区瓦斯基本原理

研究表明,当采空区瓦斯涌出强度超过一定值时,必须进行瓦斯治理。在上述的上隅角瓦斯治理方法中,埋管抽放采空区瓦斯从而防止和降低上隅角瓦斯积聚的方法,是一种有效的防治技术,抽放效果最好,在工艺中已形成较为完整的一套技术方法,便于从根本上解决上隅角瓦斯积聚问题。

一般认为,煤层回采后,在其顶板形成三个受采动影响的地带:冒落带、裂隙带和弯曲下沉带,在其底板则形成卸压带。在压差作用下,大量由邻近层(QL)、本煤层涌出的瓦斯流向采空区(QB),由于回采有部分瓦斯留在采空区,碎煤也有部分瓦斯散出(量相对较少)(QF),采空区内瓦斯总量:QZ=QL+QB+QF。通过机械方式使采空区与之相通的管道(巷道)产生压差,使大量的高浓度采空区瓦斯被抽放出,减少和避免采空区瓦斯沿漏风风流涌向工作面,达到工作面上隅角瓦斯不积聚和不超限(如图1所示)。

三、上隅角瓦斯治理

为了解决莆河煤矿瓦斯抽放中遇到的问题,采用数值模拟的方法进行解决。依据实验数据和现场所测的数据,采用GAMBIT建立计算模型,用FLUENT进行数值模拟,研究采空区沿工作面走向、倾向和竖向三个不同方向上的瓦斯浓度的分布规律,进而对埋管抽放采空区上隅角瓦斯提供依据,运用数值模拟的方法确定瓦斯抽放距离、抽放位置和抽放量的问题。

1.首先在现场测试的基础上,以莆河煤矿回采面采空区瓦斯为研究对象,对采空区瓦斯来源、各个部分瓦斯含量及其影响因素进行分析,并研究不同的回采速度对采空区瓦斯涌出的影响。

2.基本假设。

(1)炮采面采空区多为多空介质,在多空介质中瓦斯被视为理想气体,其渗流过程按等温过程处理。

(2)瓦斯在煤、岩层中的流动符合达西定律,吸附瓦斯符合朗格缪尔方程,瓦斯在空隙结构微孔中的扩散运动符合菲克定律。

3.几何模型的建立。依据现场实际和数值模拟的需要,将莆河煤矿采空区进行一定的简化。简化后的模型及其尺寸如下:

(1)工作面、进风巷、回风巷、采空区均视为规则的几何图形,不考虑设备的情况。

(2)为区别采空区不同的孔隙率,将其划分为裂隙带1、裂隙带2,冒落带1、冒落带2、冒落带3。

(3)采空区走向长度取142m,倾斜长度取82m(包括进风巷和回风巷宽度);垂直高度取2.2m,其中走向长度分为三段,分别为8m、40m、94m;垂直高度分为两段,为0.6m和1.6m。

(4)采空区孔隙率和粘性系数按照矿井鉴定材料选取。

几何模型的主视图和俯视图如图2和图3所示。

4.按照以上的参数及边界条件对U型通风方式进行数值模拟,入口风速取1.6m进行数值模拟,得出在采空区距工作面深2.3m、距底板垂高1.5m、距采空区煤壁1.7m处进行抽放最为有效;抽放负压为27.79KPa、抽放量为58m3/min时抽放效果最好。

四、现场应用效果

依据数值模拟的结果对上隅角瓦斯进行抽放,虽然有效降低了上隅角和回风巷风流中的瓦斯浓度,但是仍然没有降低到1%以下。经过现场测试分析原因,可能为上隅角采用麻袋装满矸石封堵效果不好;抽放泵抽放能力有限,研究决定采用以下两个方法来解决问题。

1. 提高抽放过程的气密性,减少漏风,提高抽放效果。在上隅角敷设瓦斯抽放管路与矿井瓦斯抽放系统连接;在上隅角切顶线处采用轻质材料砌筑可移动临时墙。工作面上出口段的瓦斯抽放管路采用长3m、直径219mm的聚乙烯管,后接直径219mm钢丝软胶管,钢丝软管上接好变节,与聚乙烯管连接。将长3m的聚乙烯管伸入上隅角切顶线以内2.3m左右,吸入口用钢纱网包好,防止破碎顶板堵塞吸入口,吸入口按照数值模拟的结果进行安放。可移动临时墙主要采用内装碎煤的鱼鳞编织袋垒砌,顶部用双抗网堵严,以提高抽放瓦斯的浓度及减少上隅角瓦斯积聚的空间。工作面每推进一个循环拉出一次钢丝软胶管,并进行固定封堵,采面每推进2m拆一次抽放的聚乙烯管。回采工作面上隅角回料时,正常进行抽放,同时进行拆墙、砌墙工作,而随着上隅角往外回料,抽放管往外回出一部分,始终保持抽放管在上隅角墙内2.3m,确保抽放效果。

2. 增强瓦斯抽放泵的抽放能力。现场实际上隅角瓦斯抽放采用两台2BEA-253型抽放泵。经现场检测,即使瓦斯抽放泵达到其最高抽放能力,上隅角瓦斯浓度依然不能达到规定要求以下。由此可见更换抽放能力更强的瓦斯抽放泵十分必要。根据计算和现场经验,选择2BEA -303型抽放泵,配备电机功率为90 KW,可以满足现场需要。

在采用了新的抽放泵和上隅角封堵方法后,上隅角瓦斯浓度明显降低并达到0.65%以下,抽放效果达到了预期的目的。

五、结论

1. 结合莆河煤矿具体情况,由于上隅角瓦斯浓度过高,必须采用高效率的瓦斯抽放系统。

2. 通过计算机模拟研究不同的抽放距离、抽放量和抽放位置对采空区和上隅角瓦斯的影响,选取合理抽放参数,从而提高抽放效率。

3. 根据数值模拟结果提出抽放方案应用于现场试验,并根据现场的实际情况提出改进方案,有效提高了瓦斯抽放率并将上隅角的瓦斯浓度降到规定浓度以下。

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