综采工作面突水巷道堵截治理技术
2010-02-13李树欣赵军杰
文/李树欣 赵军杰
2008年12月,平禹煤电公司一矿13091综采工作面底板突水,造成采区被淹,后采取巷道堵截治理技术堵截水患,为恢复生产赢得了时间,为今后的防治水区域治理提供了技术参考。
一、采面水文地质概况
二1煤层13091工作面位于三采区下山东翼,东部及下部为未采动区域,上部13071工作面经底板预注浆改造后安全回采。走向长1060m,倾斜宽138m,煤层倾角17°~25°左右, 平均厚度 4.75m,采用走向长壁后退式采煤法。
根据邻近的13061工作面底板注浆孔水文资料,二1煤至L7-8灰岩距离20m,至L1-3灰岩距离53m,至寒灰距离在78m左右。上段L7-8灰岩含水层水压0.2~0.8Mpa;下段灰岩含水层水位+40m水压1.8~2.4Mpa;寒灰水位+135m,水压 3.6~4.1Mpa。 太灰和寒灰水为突水危险区,下段太灰水的突水系数0.69kg/cm2,寒灰水的突水系数0.75kg/cm2。
二、突水经过及原因分析
1.突水经过
13091工作面开采前进行底板注浆加固,加固至L1-3灰,自切眼向外加固600m采面开始回采。
2008年12月13日22时,12号钻场底板预注浆12-4孔孔深78.90m发生塌孔,孔底推测层位为L1-3灰岩,孔内起始水量4~100 m3/h,并伴有沙子和小石子喷出,14日19时工作面发现跑浆,位置在67架为底板出水,水量约4m3/h,12-4孔孔口阀门放水卸压,采面水量由80m3/h减小到 30m3/h。15日9时,工作面出水量突然增大至1000m3/h左右,三采区下山泵房被淹,排水系统瘫痪。
2.原因分析
12-4孔和采面出水有直接联系,并判断来水方向可能为东北和西北两个方向。
从矿压分析,突水位置已经推进140m,顶板来压进入周期来压阶段。出水区煤层底板虽已加固至L1-3灰,但尚存在未加固良好的薄弱地带。煤层采动前,原始平衡没受破坏,采动以后,底板岩层节理及某些构造裂隙形成较宽较长的导水裂缝,在采动破坏带矿压、底板垂向通道水压和12-4孔注浆压力共同作用下,变成了过水通道,上部采动裂隙与原始导水裂隙贯通,使下部寒武系灰岩水、Ll-3灰水与上部L7-8灰水相导通,发生水力联系,从而引发了此次出水。
三、堵截工程治理及工程布设
1.工程方案确定
第一方案以封堵导水通道为主,兼顾堵源。在与出水点联系密切的12-4孔落底位置附近的物探富水区,布置两个探注孔即探1孔、探2孔,对L1-3灰和寒灰岩溶裂隙发育情况进行探查,了解其和出水点的水力联系紧密程度并进行封堵。如果效果显著,再在适当位置布置两个注浆孔即探3孔和探4孔进行注浆封堵,彻底治理水害。
第二方案为先截流后堵源,如果第一方案效果不理想,在轨道巷和运输巷适当位置布置截流,截流成功后再在工作面出水区域布置两个堵源钻孔。
2.工程布设
第一方案设计两个探查注浆孔。其中探1孔布置在距12-4孔落点6m左右,探2孔布置在物探富水异常区内;第二方案先设计4个截巷孔截流,依据地面位置和井下巷道岩性,在风巷切眼向外100m和115m处分别布置截1孔和截2孔;在机巷机切眼向外140m和155m处分别布置截3孔和截4孔,在工作面采空区出水区域布置两个堵源钻孔注1孔和注2孔,对水源进行彻底封堵,堵源成功后施工一个检查钻孔注3孔进行检查加固。
四、堵截治理工程实施
1.实施工艺
钻探工艺。上部大孔径钻孔由TSJ685钻机施工,采用优质化学泥浆护壁技术措施顺利通过易坍塌煤层,下入Ф139.7通天套管并固井,固井后透孔到底见灰岩后,进行静水压力试验,静压达到3.0MPa保持20分钟,试压合格再向下施工。
注浆工艺。注浆采用自动化、机械化程度高、劳动强度低、污染小的射流混合搅拌系统,可连续制浆、注浆,制浆量最大可达30m3/h,浆液比例在1.2~1.8之间,根据需要可随意调制,最高日注水泥量可达500t以上。材料以水泥为主,适当掺入其他辅料,以提高固结强度、加快固结时间。骨料以沙子为主。
2.实际完成工程量
第一方案。根据物探结果显示,决定在12-4落点位置附近的物探富水区布置探1孔、探2孔。探1孔进至440.75mL7-8灰处,孔深529.39m寒灰段终孔处,探2孔钻进至孔深454.42mL7-8灰处,孔深536.45m寒灰段终孔处,倒入食品红做连通试验,但矿井一直未收到。压水试验结果分析,该段与导水通道联系不紧密。
探查阶段12-4孔区域L1-3灰层段共注水泥412t,寒灰段共注水泥18t,注浆后井下涌水量没有明显变化,说明该区域寒灰层段与矿井涌水无水力联系。
第二方案。2009年1月20日截2孔钻进,1月31日截1孔钻进,截2孔于1月29日最先透巷,透巷后测得水位标高为-96.52m。连通试验倒入20kg食品红,4小时后矿井收到。注骨料,开始以中沙为主,经过反复注透,至2月12日该孔沙子注不进去,此时矿井出水量已降至500m3/h左右,说明该孔注骨料起到了明显效果。
截1、截4孔也同时于2月12日透巷,截4孔透巷后,测得稳定水位标高为-160m,连通试验9小时后矿井收到。2月13日开始注骨料,骨料填充巷道结束后,矿井涌水量由截流前的1200m3/h左右减至200m3/h左右,观测孔水位也显著上升,堵水效果十分明显。
截1孔、截2孔两孔和截4孔、截3孔分别轮替注浆。截巷工作全部结束,用水泥2310t,沙子骨料2140m3,水量由原来的1200m3/h左右降至60m3/h左右,观测孔水位继续上升。此次截流取得圆满成功。
截巷成功后,在该段分别下入Φ108mm飞管,并用水泥壁外全封,避开巷道段,然后再开始向下钻进,采用下行注浆法进行底板加固。为防止水泥向采空区跑浆,采用间歇性少量注浆的办法,比例控制在1.40左右,注1孔和注2孔钻进至L7-8灰段分别注水泥837t和3650t,钻进至L1-3灰段分别注水泥2388t和548t。达到终压终量,堵源阶段累计用水泥8086t。
综合分析水量、水位情况,并进行工程检验后,达到预期效果,此次13091工作面突水达到彻底治理,并取得圆满成功。