除氟填料板结原因及处理策略
2023-11-23张永进石富生汪泽肖冠勋
张永进 石富生 汪泽 肖冠勋
广东省深圳市坪山区龙田水质净化厂 广东 深圳 518000
引言
针对污水除氟工作的开展,在一些地方中会使用到硫酸铝等方法,现今在大多数的操作中已经开始使用活性氧化铝,在实际的应用中,前者所达到的除氟效果不尽如人意,但是后者的应用价格较高,需要注重对活化再生工艺的研究,而转变工作开展所需成本大。针对废水除氟工作的开展,主要对一些人类生活中出现的含氟水资源进行有效的处理,本文注重对除氟填料板结原因分析,结合实际工作开展制定相应的处理策略。
1 案例实施情况
本文以马蹄沥整治工程为例。马蹄沥整治工程处于深惠交界处,对河道干流实现总口截流的、污水直流的处理施工,并且在2019年时就已经建设完成FMBR装置投入使用,保障其出水COD、TP、NH3-N等多种指标,都能够符合相应的环境质量检测标准(一级A)[1]。但是河流上游区域存在工厂,以及在历史原因的影响下,导致进水资源中含有较高的氟离子浓度,该工程在原有的FMBR装置基础上进行相关的升级改造,增加了高效混凝沉淀池和四套活性氧化铝填料吸附除氟系统,保障最终出水的氟离子浓度小于1mg/L,在实际运行中出水氟离子平均浓度在0.4~0.6mg/L。在日常运行过程中除氟效果逐渐降低,有日常的出水氟离子浓度0.45mg/L逐步上升到0.90mg/L,通过现场对设施设备逐步确认检查,发现4台除氟罐活性氧化铝填料严重板结,组织厂部人员对填料板结原因进行分析解决填料班级问题,通过处理使填料恢复吸附能力,保障出水水质降低运行成本[2]。
图1 工艺流程图
2 除氟填料板结原因及处理措施
2.1 除氟填料板结原因
在本次研究中,使用除氟填料的过程中,出现板结等问题,主要是因为设备中进水管没有布水器,导致填料的实际应用效率比较低,只有处于中间并低于产水管的填料,才可以将自身的除氟效果发挥出来。
在整体的应用中,曝气管与反洗进水管低排管使用的是同一条管线,在完成再生之后,在打开底部排水的过程中,需要将曝气及时的关掉,此时的滤料经过沉降之后就会产生滤层,经过清洗之后,最终的悬浮物胶体无法及时将其排出,在使用氧化铝填料的过程中,出现了板结现象[3]。
在罐体的使用过程中,缺乏观察窗,导致在实际运行和再生的过程中,无法对填料实际应用情况加以观察,更多是根据经验进行操作。
运行中上进水,下出水没有布水器,水从中心流过,导致吸附的胶体物质沉积到填料四周,最终形成结晶导致填料板结。
图2 除氟操作设备
2.2 除氟填料板结处理措施
在出现除氟填料板结问题之后,为了保障出水水质,厂部组织人员对板结填料采用多种方法药剂进行实验,尽快解决填料板结问题,回复填料除氟能力。
图3 不同方式处理板结效果
①使用盐酸对出现板结的氧化铝填料进行浸泡,经过四个小时填料会逐渐的溶解,盐酸自身属于强酸类型,在于氧化铝发生反应的同时出现白色泡沫。②使用冰醋酸浸泡板结填料时,能够溶解开来,但是会产生较多的微溶物质,悬浮物较多。③使用柠檬酸也可以溶解填料,最终得到的溶液清澈,且氧化铝填料没有明显变化。
经过上述的相关实验,最终得出使用柠檬酸溶液对板结填料的进行处理,配置溶液pH控制2~3,对板结的填料进行循环清洗,并保持pH在2~3之间,一直到所有的板结填料完成溶解[4]。
天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度……天之爱民甚矣,岂其使一人肆于民上,以从其淫,而弃天地之性?必不然矣。
想要解决除氟填料使用中出现板结的问题,可以采取以下方法:①在使用除氟罐时,需要在内部增加使用填料支撑板布水器。②设备使用中需要将曝气管线与反洗进水管线有效分开,曝气管需要单独走线,同时增加布气器。③在进水管线的设计中增加布水器。④罐体增加观察窗。⑤运行过程中定期对填料进行检查,发现有板结现象用柠檬酸浸泡曝气,或进行循环清洗。
3 除氟系统设备管理内容及技术要求
3.1 除氟系统设备管理内容
在除氟系统的运转中,运行、操作、保养与维修有着自己的规律,按照特定工况完成运转,完成各项操作与维修保养,继而保障设备始终处于较好的状态下。在水泵的长期运转中,在摩擦、高温以及潮湿等化学效应的作用下,无法避免长期使用导致零部件磨损、配合失调,产量处于不断下降,要准确、及时、快速完成拆修工作,保障设备性能得到较好恢复,且始终处于工作运转中[5]。
要制定出完善的除氟设备操作施工流程,在运行、维修人员的工作中,要熟练掌握各种操作设备,按照规定完成工作。结合说明书与实际操作加以制定,完成各项工况的记录。
结合设备说明书的应用和运转情况,制定出更好的保养工作条例,将其划分为例行保养、定期保养、停放保养与换季保养。
除氟设备的应用,要明确检修工作周期,定期完成检修操作。
加强对除氟设备的运行情况记录,掌握详细的故障发生事件,及时的更换设备运转中出现已损坏等问题。
3.2 除氟系统设备日常维护内容
在设备应用过程中,要注重检查立式离心排污泵的运转声音,判断运行情况是否处于正常状态。
注重对立式离心排污泵悬架在室内的油位和湿度加以分析,要保障其始终处于油标的l/3与2/3处。
注重对轴承应用温度的检查,避免温度超出70℃~120℃。
在设备检修的过程中,要注重对立式离心排污泵进、出水管路系统(管件、阀门)支撑机构的检查,判断是否存在松动,确保泵体不承受支撑力。
当立式离心排污泵在运转一个月之后,其运转时间达到了1000h之后,需要进行润滑油的更换,而后每次达到500h之后,需要进行润滑油的更换。
如果离心排污泵长期不适用,需要及时地将水泵拆开,并做好相应的防锈处理操作,将其安装之后进行保存,便于后续使用。
在工作中注重对离心排污泵基础紧固螺栓的情况应用,以此保障彼此连接的可靠性。
当设备使用的离心排污泵达到2000h之后,要进行周期性的检查,及时地将损坏的零件加以更新,保障其处于完好的运转状态。
使用离心排污泵时,电动机处于断电状态时,管道内部的液体会出现倒流,导致整个泵出现翻转,需要注意的是,如果立式离心排污泵出现输送高度差比较大的情况,要注重对逆止阀的应用,避免出现回水倒流的问题,注重对立式离心排污泵翻转的控制应用。
3.2.2 隔膜加药泵日常维护注意事项。在工作开展中,注重对隔膜式计量泵内所添加的液压油进行检查,查看计量是否充足,或者是出现排量过小的问题。在添加使用液压油时,需要关机进行检查,在加满之后泵机启动后将其中的空气排出,而后添加使用液压油。
如果阀门的应用出现问题,会导致流量出现异常,长期使用机泵,会导致球座在使用中出现黏附物,无法将阀门关闭,如果无法进行完全的关闭,一部分的液体会进入到管线中,严重影响正常吸入,导致泵达不到相应的排量标准[6]。
要注重对隔膜的破裂状态加以检查,如果出现破裂的问题,此时在柱塞推动的作用下,液压油无法正常的推动隔膜进行鼓动操作,此时也无法开展吸液和排液的操作,导致液体无法排出。需要进行及时的更换并拆卸,使用全新的物件,及时的分析出现损坏的具体原因。
3.2.3 柠檬酸清洗注意事项。配置溶液戴好防护用品,溶液配置pH值2~3,用再生泵循环连续进行清洗(同时打开曝气增加填料蠕动),对清洗溶液连续监测pH值,当PH大于3时及时补充药剂,PH回调到2~3之间,当清洗溶液PH变化缓慢时,对板结填料进行观察,确认全部恢复颗粒状停止药剂清洗;用中水对滤料反复进行清洗、浸泡直至pH值达到6.5~7.0时备用。
4 结束语
在本研究的开展中,注重对除氟填料板结问题加以分析,通过探究工作开展中出现除氟填料板结的原因,结合实际工作探究问题出现的原因,借助多种方法的应用,最终选择出有效的处理方法。保障对人类水资源中的氟元素有效处理,为人们创造出更加安全的水质,为社会稳定发展提供保障作用,促使我国社会实现更好的发展。