APP下载

钢铁行业一氧化碳污染治理现状及措施探析

2023-08-08雷淑琳严小林

中国冶金文摘 2023年4期
关键词:治理措施一氧化碳

雷淑琳 严小林

摘要:本文通过对钢铁行业一氧化碳治理政策和一氧化碳来源进行分析,并对一氧化碳治理和监控措施进行技术探讨,为钢铁行业一氧化碳治理提供参考。

关键词:一氧化碳、治理措施、监控措施

0 引言

近年来,随着各地大气污染防治工作的不断深入,常规大气污染物得到有效治理,环境空气质量不断好转。以此同时,一些非常规污染物逐渐引起关注,一氧化碳(CO)就是其中之一。钢铁行业是一氧化碳排放的主要来源之一,开展钢铁行业一氧化碳治理,有效控制一氧化碳排放,对持续改善大气环境质量非常重要。为此国内如唐山、邯郸临汾等地印发相关政策文件,开展钢铁行业CO治理工作。

1 钢铁企业一氧化碳治理现状

1.1 唐山市钢铁企业一氧化碳管控政策及相关要求

2018年7月,唐山市发文《关于钢铁企业烧结机机头一氧化碳执行排放限值的通知》:钢铁企业烧结机机头一氧化碳排放浓度不超过6000 mg/m3

2019年5月,唐山市发文《5月份全市大气污染防治强化管控方案》:烧结机机头一氧化碳小时排放浓度超过4000 mg/m3的,对超标的烧结机实施72小时停产惩罚措施。

2020年12月印发《唐山市钢铁企业一氧化碳减排管控工作实施方案》:2021年2月份,唐山要求相关钢铁企业一氧化碳治理工程要求3月15日前完成,目前已完成239项,未完成102项,包括16项烧结烟气降一氧化碳任务,75项高炉均压放散配建引射器安装任务,10项轧钢加热炉换向反吹任务,1项优化转炉煤气回收任务;6月15日前完成其他治理工程。

2021年2月印發《关于开展钢铁企业工程减排深度治理工作的通知》:通知要求,严格按照《唐山市钢铁企业一氧化碳减排管控工作实施方案》要求,高质量完成烧结烟气降一氧化碳、高炉煤气均压放散配建引射器,优化转炉煤气回收条件、轧钢加热炉转向反吹以及煤气系统零放散等工程。

2021年3月印发《唐山市3月份大气污染综合治理攻坚月方案》:一氧化碳减排专项行动。3月15日前,完成76座高炉均压放散煤气全回收设施建设,配套建设引射器,对逾期未完成治理的企业实施停产整治。完成优化转炉煤气回收条件,氧含量合格的前提下能收尽收;完成煤气零放散系统建设,做好煤气产用动态平衡,避免煤气管网波动造成一氧化碳放散。为确保安全必须放散的,必须点燃放散。提高干熄焦投运率,除检修外禁止使用湿熄焦,减少湿法熄焦过程中的一氧化碳排放。提前3天发布预警或管控措施,提前调整涉煤气用户生产负荷,减少因工况波动造成一氧化碳排放。

1.2 钢铁企业一氧化碳排放来源分析

钢铁企业所排放的一氧化碳主要来自于5个方面:

一是烧结机、高炉热风炉、轧钢加热炉、石灰窑、自备电厂等燃烧过程中,煤、焦炭、高炉煤气、转炉煤气不完全燃烧产生的CO。

二是高炉上料均压放散、高炉休风放散、转炉非回收期放散、轧钢加热炉反吹煤气等生产作业过程所排放的CO。

三是高炉煤气、转炉煤气在没有下游煤气用户的情况下,或钢铁企业烧结机停机、竖炉停产、石灰窑停产、自备电厂检修等情况下,能源不平衡,造成煤气放散排放的CO。

四是生产、输送、使用过程中的跑冒滴漏。

五是开关盲板阀时煤气的泄漏。

2 钢铁企业一氧化碳治理措施

钢铁企业按照一氧化碳管控政策及相关要求结合企业实际,采取了一系列一氧化碳治理措施,以减少一氧化碳排放。

2.1 烧结工序

2.1.1 烟气循环技术

烧结工序采用烟气循环技术,选取烧结机大烟道头尾部分风箱的风量(占总烟气 30%)和环冷机烟气混合,混风后通过循环风机引入烧结工序,循环烟气含氧量≥18%,循环风温≥200℃,烟气中的 CO 进行二次燃烧[1],可将烟气中 CO 浓度降低至 4000 mg/m3。

2.1.2 富氧燃烧技术

采用浓度为99%以上的氧气,经输送管道、减压阀、调节阀送至助燃风管道,助燃管道中的氧气和助燃空气混合,形成所需要的富氧助燃气,富氧助燃气中氧含量为21%-22.8%;高炉煤气再与富氧助燃气按煤气和富氧助燃气的质量比为1:(0.7-1.2)的比例混合后点火;富氧烧结点火能够促进燃烧完全,减少燃烧后的废气量,降低烧结点火能耗和减少C0的排放量。

2.1.3 烧结料面喷蒸汽

烧结料面喷吹蒸汽系统包含蒸汽主管道、布置于烧结料面的蒸汽管道、切换阀、蒸汽调节阀、除湿装置等部分组成,该蒸汽喷吹系统与烟气循环系统协同降低烧结一氧化碳。

2.2 炼铁工序

2.2.1 高炉均压放散煤气全回收

对高炉炉顶均压煤气回收系统进行改造,打开放散阀的同时启动引射器,依靠引射器强制抽入均压煤气除尘系统,一次均压煤气作为引射气源。煤气经除尘器除尘净化后通入低压煤气管网。在炉顶均压煤气放散管道接引射器实现全回收。

2.2.2 高炉休风煤气净化回收

在高炉干法布袋除尘后端减压阀组区域,高压净煤气出口增加引射装置及其附属设施,将整个休风过程中产生的煤气,经过重力除尘器和布袋除尘器净化后,再送入低压煤气管网,从而实现环保减排和资源回收再利用;引射装置利用氮气作为引射动力气源,首先将高炉休风时的煤气从调压阀组前引出,并通过原调压阀后切断阀门组对低压净煤气管网进行切断,经过休风引射装置进入低压管网,利用干法除尘器 1-2个罐体进行粉尘过滤,达到煤气回收目的。

2.3 炼钢工序

2.3.1 转炉煤气放散塔自动点火

原有转炉煤气放散塔点火装置采用直燃式点火方式,不使用外供燃气,用高压电弧直将放散的煤气点燃,该系统与一次除尘系统其它子系统融合实现高度自动化运行;由于电弧强度、放散煤气理化条件、环境气象条件等诸多因素,会造成点火失败的情况发生,此时会造成大量煤气直接排空,它会造成程度不同的大气毒害物污染。为增强点火的稳定性、可靠性,在现有点火放散系统的基础上增加以燃气伴烧的常明火方式。在点火头上增加伴烧燃烧器,引入稳定的气源为其供应燃气,使燃气在各种气候下长时间稳定燃烧即形成“长明火”,当转炉生产放散烟气煤气达到足够浓度(CO含量达到约20%以上)时被点燃排空。该系统具备燃烧状态、气源情况、远程操作等远程控制能力,并与原点火系统组成“双重点火装置”。

2.4 轧钢工序

2.4.1 加热炉换向阀反吹治理煤气

双蓄热式加热炉生产过程中,蓄热室放热过程中,燃料煤气进入蓄热室内,伴随阀门切换关闭,会残留少量CO,通过反吹煤气回收改造,将蓄热室内残留CO吹入炉内燃烧,从而避免跟随烟气外排[3]。

3 监控措施

3.1 有组织监测方面

在烧结机机头烟气、转炉一次烟气、高炉热风炉烟气、轧钢加热炉烟气排放口安装烟气一氧化碳分析仪,对外排一氧化碳浓度进行监测。

3.2 无组织监测方面

在厂区内各方位安装空气质量监测站,对一氧化碳、PM2.5、PM10、等污染因子进行监测,实现监测数据集中管控。出现一氧化碳超标情况时,做到快速反应,及时排查现场设备,调整现场生产工况,降低一氧化碳排放。

4 结论

通过上述各项一氧化碳治理措施的实施,同时强化能源平衡管理,做好煤气产出与使用的动态平衡控制,有效减少一氧化碳排放,改善空气质量。

参考文献

[1] 李新创,刘涛,刘坤坤等. 钢铁生产全流程超低排放难点解析及解决路径研究[C]//中国环境科学学会环境工程分会.中国环境科学学会2022年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分会场论文集(三).《工业建筑》杂志社有限公司,2022:406-412.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.027852.

[2] 张祖斌,刘畅,孙玉翠,展茂源.加热炉一氧化碳减排节能的技术措施[J].节能与环保,2020(10):53-54.

猜你喜欢

治理措施一氧化碳
煤气中毒后应该怎么办?
浅谈城市交通拥堵困境的道路税费治理措施
关于大气污染形成分析及治理探析
反洗钱法规体系问题及建议
紫色土水土流失区不同治理措施水土保持与土壤改良效果研究
高压一氧化碳压缩机气阀及控制系统的改进
矿用甲烷一氧化碳气体检测仪设计
肠溶阿司匹林预防一氧化碳中毒迟发脑病的临床观察
现代生活