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柳钢转炉厂大流量氧枪铜头的改造与应用

2023-08-04李健畅

中国冶金文摘 2023年2期

李健畅

摘要:本文叙述了柳钢转炉厂对大流量氧枪铜头的设计计算和改造工作,并就改造后效果进行了论述,供读者参考。

关键词:喷头马赫数;喷头夹角;冲击深度;转炉生产指标

0 前言

氧枪喷头作为炼钢工艺中的一个设备,不仅对冶炼过程喷溅、冶炼终点钢水的质量有着举足轻重的作用,还对生产节奏的控制以及转炉炉型的维护都有着非常大的影响。柳钢转炉厂冶三车间自投产以来使用的是供氧强度为3.0的五孔喷头,随着生產要求的不断提高,此喷头冶炼周期长,冶炼过程易喷溅等缺点越来越明显。针对以上问题,通过对氧枪喷头的供氧流量、压力、喷头的夹角、喉口的大小等参数进行了改造优化,很好的解决了这些问题,取得了良好的冶炼操作效果。

1 优化与改造

1.1 铜头各项参数的确定

1.1.1 马赫数的确定

马赫数(M)是氧枪喷头中非常重要的一个参数,M是氧气射流在喷头出口的速度,决定着氧气流股对熔池液面的冲击能力,当M越大时候,熔池内反应剧烈,容易产生喷溅,而M偏小的时候,氧气流股对熔池起不到良好的搅拌作用。与此同时,氧枪喷头的另一个参数P出,同样对熔池有着与M相同的作用,为了使吹炼过程的稳定,对M和P出做了两者的关系研究。

由图可见,当P出<2的范围里,曲线斜率较大,表示当压力有细微的变化时,M都有明显的上升趋势,当P出>3的范围内。曲线斜率相对较小,表示出口压力的增加对氧气的出口速度影响降低。而实际生产中,过高的马赫数需要特殊材料的管线设备,投资较大且反应激烈,而马赫数较小时,氧气管道的压力没有充分的利用,也不经济,综合考虑,马赫数M=2.05为最佳。

1.1.2 氧流量与铜头喉口直接的确定

首先确定氧枪正常用氧流量,柳钢转炉厂三区改造新铜头目标氧气流量为Q=33 000 Nm?/h,根据转炉工况采用5孔拉瓦尔式喷枪,然后再根据公式2.1计算喉口直径d喉。

Q=1.782CD×A喉×P0÷√T0 Nm?/min(公式2.1)

式中:CD–喷孔流量系数,CD=0.9~0.96,一般取0.96

T0–氧气滞止温度K,一般按当地夏季温度选取T0=273+(20~30)K,取T0=300

A喉–喉口总面积,At=π×d喉2/4×5

P0–理论设计氧压,考虑氧气压力损失5%~8%

计算出d喉=41.3 mm。

1.1.3 出口直径以及喷头结构的确定

查等熵流表:当M=2.05时,然后根据A出/

A喉=1.76计算出d出=54.8 mm,其中为了便于加工,喉口直段取L喉=15 mm,喉口段长度L喉为稳定气流。根据计算,扩张段长度L扩=(d出-d喉)/2tanɑ(扩张半锥角选取为4°)计算得出

L扩=96.5 mm。

1.2 新铜头理论效果计算

1.2.1 新铜头冲击深度

首先确定操作枪位H,根据公式H=1.15×(35~50)×d喉,计算得出H=1 660~2 380 mm然后根据佛林公式2.2.1计算出铜头冲击深度h1。

h1=340×P×d喉÷√H+3.81(公式2.2.1)

式中:H–操作枪位cm;

P–使用压力MPa;

d喉–喉口直径cm。

此公式对单孔喷头适用,对于多孔喷头取修正系数0.9,根据计算得出枪位与冲击深度的对应关系如表1。

1.2.2 新铜头的冲击面积

在计算铜头冲击面积时,首先需要确定铜头出口氧气流速,根据查等熵流函数表得出喷氧孔出口流速系数Ma*=1.6553则根据公式2.2.2计算出出口流速Va。

Va= Ma*×v= Ma*×19.07×√T0 m/s(公式2.2.2)

式中:Va–喷氧孔出口流速,m/s,

V–氧射流音速,m/s,

T0–氧气滞止温度K,一般按当地夏季温度选取T0=273+(20~30)K,取T0=300 K。

计算得出铜头出口氧气流速Va=546.75 m/s,再由出口流速Va计计算出铜头单孔冲击的直径d和对应的面积s。

铜头单孔冲击的直径公式d如下:

d=1.26× (ρ/ρ0*g)1/6×(Va *de)1/3×(H/B)1/2(公式2.2.3)

式中:g–重力加速度,9.81 m/s2,

de–喷氧孔喉口半径m,

H–氧枪操作枪位m,

B–常数,决定于射流马赫数,马赫数在0.5~3,距出口15 de出以后,B=6~9,取7.86。

根据公式2.2.3可以的出对应操作枪位下,铜头单孔冲击直径d,然后根据d得出有效冲击面积S,其对应关系如表2所示。

2 新喷头在生产实践中的应用效果

2.1 生产指标对比

如表3.1和表3.2所示,使用新喷头的平均工作压力保持在0.79 Mpa,供氧强度增至3.7,冶炼过程枪位控制在1 600 mm~1 800 mm,吹氧时间降至820 s,终点氧平均做到380 ppm,终点的CT命中率由原来的75%上升至85%,冶炼周期为35 min,完全符合炉机匹配节奏和工艺要求,而且过程碳氧反应十分充分,促进熔池的搅拌能力加强,终点炉渣的流动性较好,从终点炉渣的成分可见TFe%有了下降的趋势,金属回收率得到有效提高,炉渣碱度和氧化镁含量保持比较稳定,对炉况的稳定起了重要作用,通过不断地工艺优化,氧枪寿命更是提升105%,完全满足现有生产条件的要求。

2.2 冶炼过程煤气曲线对比

从两种喷头的煤气曲线可见,新喷头的CO%曲线斜率变大,说明在冶炼过程中供氧强度增加后,CO%的反应速度得到了明显的提升,有利于控制前期渣冒现象的解决。新喷头CO%的峰值要比原喷头的快且高,说明碳氧反应速度起来后整个转炉熔池的反应能力加强,有利于熔池的搅拌均匀,有利于过程稳定性的控制,并有利于煤气回收量的提升。

3 总结

(1)使用优化后的氧枪喷头,增加了冶炼过程的流量,提高了供氧强度,有效的提高了氧气射流对熔池的冲击能力,使碳氧反应能够更充分稳定的进行,减少了喷溅的发生,同时,供氧时间也缩短了近1.5 min,有效的降低了冶炼周期,满足连铸的快节奏要求。

(2)新喷头的使用,表现出了理想的化渣效果,提高了炉渣的脱磷率,实践生产中的各项经济指标都有不同程度的进步,在满足操作工艺要求的同时还合理提高了氧枪的枪龄,达到了操作稳定、喷溅减少、降低消耗、稳定炉况的作用,创造了优良的工艺效果。

参考文献

[1] 王显军. 80t转炉四孔氧枪的设计应用[C]. 2011特钢年会论文集. 2011:20-24.

[2] 高文芳,张剑君,陈钢,等. 复吹转炉氧枪喷头优化研究[J]. 炼钢,2007,23(5):13-17