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烟煤奥亚膨胀度测定的影响因素研究

2023-01-14王岩凰雷亚丽

山西冶金 2022年2期
关键词:度值炉温煤样

王岩凰,雷亚丽

(汾西矿业集团煤质运销中心,山西 介休 032000)

对于烟煤黏结性的测定,通常情况下可供选择的方法较多,尤其是奥亚膨胀计试验,这一种方式用不着添加惰性物。针对胶质体,可以充分体现其“量”以及“质”,所以在煤炭生产、使用上,常常会利用该方法。在有效利用它的基础上,可以获取多项指标,比如膨胀度、固化点等。以试验来看,有着显著的规范性,因此存在着多项因素可能对测定结果造成影响,也就是煤样粒度、升温速率等。

1 奥亚膨胀计试验的基本原理

根据既定的方式,把煤样加工成满足相关要求的煤笔,然后将其放到膨胀管里面,并且在上面放上膨胀杆,在此之后,放到电锅炉里面,进行加热处理。温度上涨至某一数值时,煤逐渐热解,析出挥发组分,之后是胶质体,伴随持续地析出,煤笔慢慢变短,紧接着膨胀杆降低,这即为煤的收缩。在处于塑性状态的情况下,并且填充所有空隙时,膨胀杆停止降低,煤的收缩完成。伴随温度的上涨,逐渐膨胀同时促使膨胀杆变高,在处于固化点时,成为半焦状态,膨胀杆不再运行。针对膨胀曲线,若其大于零点线后水平,即为正膨胀,反之亦然,则为负膨胀[1]。煤性质存在着差异,膨胀速率以及大小也存在一定不同。换句话来讲,对于膨胀杆运动,其位置以及运动,为煤性质的函数。所以通过膨胀计试验,可以充分体现煤性质。

2 测定膨胀度的操作过程

2.1 关于控制器的操作

现采取的为奥亚膨胀度测定仪。首先,将电源接通,同时按下开启键,在断电恢复的情况下,不启动此键,控制器处于自检状态;当听见报警声时,需要进行消音处理,对此可以按下“消音”键。在半分之后自检完成,控制器展现相关的参数,比如自检时间、炉温等;其次,明确温度,完成自检之后,处于正常工作状态时,炉温如果没有超过40 ℃,则可以看成冷炉启动,炉温设成20 ℃,时间确定是零,在通过2 min之后,进行升温处理,速度为10 ℃/min。如果炉温超过40 ℃,则可以看成暖炉启动,同时智能算出有关的试验时间,针对于要求温度,在其大于200 ℃的情况下,逐渐降温,直至预热温度,然后处于恒温状态[2]。

2.2 计算机显示窗口

在计算机中存在多个显示窗口,比如监控以及开始窗口,能够实现自由切换。

首先,启动计算机,进到程序里面,展现开始窗口。用鼠标点击其中的欢迎键,随之进到资料窗口;其次,于这一窗口,填入有关的内容,需要包含以下方面:需要对样品编号进行记录;点击一种工作方式(一共存在煤笔长6 cm,预热温度是300 ℃、350 ℃、380 ℃与煤笔长3 cm,预温是300 ℃、350 ℃、380 ℃6 种运转方式)。针对干燥无灰基挥发分(Vdaf)而言,在其小于20%时,预升温是380℃;在其值介于20%~26%之间,预升温是350 ℃;在其值大于26%,预升温是300 ℃;对于最大膨胀度,在其大于300%的情况下,改成半笔试验,换句话来讲,针对6 cm 长的煤笔,对其进行切掉处理,保留中间3 cm 来开展试验;若要进行新试验,应当按下“清库”键,对数据实行清除处理;在按下“监控”键之后,进到监控窗口。

再次,于监控窗口:展现运行情况、测试参数;针对加热过程,这一窗口制作两种曲线,也就是炉温以及膨胀度曲线;在此窗口中可以开展一系列操作,比如,消音处理、求解结果、储存以及切换等;如果需要的话,可以按下数据库按钮,以便能够掌握记录状况。除此之外,也能够增加以及删除数据。在处于预热温度时,进到第二个程序,指示灯变亮,发出报警信号,点击消音键,表明能够装进膨胀管。在此之后,移动拉杆,确保移动距离介于40~50 mm 之间,旨在针对测定数值,让其处于合理测量范围,在通过一定时间之后,按下升温键,随之进到第三个程序,这个时候指示灯变亮,表明膨胀度为零。接下来进行加温处理(3 ℃/min)。操作者判定试验能够结束,按下有关的按钮,比如储存按钮、打印按钮,计算机不再加热,求解结果,打出报告;当温度达到550 ℃时,发出报警信号,智能关掉可控硅,表明加热完成;退出工作,按下“开始窗口”键,切换到这一窗口,按下“退出工作”键,断开电源。

3 影响因素分析

对于可能对膨胀度造成影响的因素,主要从以下方面进行探究,试样存放较久、炉子温度场不满足规定、升温速率的把控不能符合相关要求、成型模变大,不满足规定要求、新钢模放置方向、打击力不符合相关标准等。

1)不正确的制样,造成粒度构成不满足有关要求。对于所采用的煤样,要求其粒度不超过0.2 mm,未明确规定粒度组成。实际上,因为制样设施以及操作方式的差异,即便均为低于0.2 mm 的煤样,其粒度构成却存在较大的不同,所以膨胀度也存在差别。就细粒煤样而言,因为体积相对大,导致压缩度减小,因此测定值变低,反之亦然,测定值变大。所以在相关标准中,对粒度组成进行了规定,即:小于0.2 mm,100%;小于0.1 mm,介于70%~85%之间;小于0.06 mm,介于55%~70%之间。

2)试样存放较久。将试样置于空气中,因为会发生氧化反应,从而影响到黏结性,这一点充分体现于膨胀度。伴随存放时间的增加,使得膨胀度慢慢降低,煤种的差异,下降程度以及速度存在不同。变质度不高、黏结性不理想的煤,出现氧化的几率较大,在存放三天之后,膨胀度值已存在突出性不同。

3)炉子温度场不满足规定。何谓温度场,一般指18 cm 段的温度分布。通常来讲,针对上下温差,其数值更小,就更为理想。0~12 cm 段,温差介于上下3 ℃之间,12~18 cm 段,温差介于上下5 ℃之间。当进行测定时,因为膨胀管是持续移动改变的,因此若温差偏大的话,则会直接影响到测定结果。针对上下温差,若其大于正负8 ℃,会造成膨胀度值显著偏大或偏小。对于这样的情况,应当采取定期的形式,认真检查温度场。

4)升温速率的把控不能符合相关要求。无论是哪一种煤,伴随升温速率的变大,其膨胀度值也会随之变大,不过煤种的差异,存在不一样的影响程度。通常来讲,变质度不高、黏结性不理想的煤,升温速率对其膨胀度影响相对突出,反之亦然,影响并不显著。升温速率快造成膨胀度变大,反之则变小,因此针对升温速度进行了详细规定,3 ℃/min,并且低于5 min,升温误差需要低于正负1 ℃。存在较多的因素,可能会导致试验误差,尤其是没有充分把控升温速度。

5)成型模变大,不满足规定要求,由于磨损造成空隙变大。这一项试验存在着较强的规范性,对于杆的大小、成型模等,能不能满足标准与测定结果息息相关。因为长期磨损,使得成型模尺寸变大,从而不满足规定要求,选择如此的钢模制作煤笔,不但体积变大,而且还重,这样会进一步提高膨胀度值。另一方面,对于膨胀管以及膨胀杆,二者也会因为长期磨损,导致空隙大于误差,通常情况下,误差为正负0.05 mm,选择如此的膨胀管与杆,来开展测定作业,可能会使膨胀度变小,收缩度变大。因此,对于膨胀管与杆等,需要仔细开展检查,同时在达到一定次数时,通常情况下是一百次,需要根据既定方式检查,不满足要求的,应当第一时间进行更换处理。

6)新钢模放置方向。当制作煤笔时,对于模的放置方向来讲,与测定值息息相关。通常而言,向上制作的煤笔,与向下制作的进行比较,有着较小的膨胀度值,这主要由于打击密度较小。小头向下的煤笔,相比之下,打击相对密实,能够很好避免煤样外渗,有助于确保煤笔大小,基于此,应当小头向下制造煤笔。

7)当对煤样进行打击时,没有自由落下,打击力不符合相关标准。避免打击杆出现卡住的情况,关键在于煤笔制备,在进行打击时,适当转动,同时朝上提提打击杆,确保每一次转动都提一下,以避免被卡住[3]。另一方面,在制造煤笔时,加样量偏多,次数不够,煤笔出现断、不足等情况,也会影响到膨胀度值。

4 结论

就膨胀度测定而言,其为一项物理性试验,因为煤质较为复杂,测定条件并不简单,该项试验有着较为突出的规范性,存在较多的因素,可能会对膨胀度值造成影响。因此具体试验中,需要根据有关标准来操作,避免被设备与人为因素所影响,促使测定值更加精准,保证可以提供全面、真实有效的数据。

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