小井眼高效一体式开窗工具的研究与应用
2022-11-11王磊郭天星王琦衣方宇张司艺白润飞
王磊,郭天星,王琦,衣方宇,张司艺,白润飞
(1.中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院,辽宁 盘锦 124010;2.中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司,辽宁 盘锦 124010)
随着长庆油田的深入开发,为了有效的挖掘井间剩余油气藏,提高油田的整体动用程度,未来,侧钻水平井开发将会越来越多。长城钻探自2006开发长庆苏里格,12年开展侧钻水平井以来,截至目前,已经完成侧钻水平井40 口,极大的提高了井间剩余油气资源,为苏里格的稳产上产做出了重大贡献。
在前期实施的这些侧钻水平井,为了提高开窗成功率和窗口质量,分体式导斜器及复式铣锥应用较多,但其施工工序多而影响侧钻水平井的整体时效与成本。针对此情况,苏里格二项目开展了侧钻水平井提质提效工作,依托长城工程技术研究院,开展了一体化开窗工具的研究与应用。该工具在现场应用后,减少了开修窗起下钻次数,规避了起下钻过程中窗口问题,提高了窗口质量,在降低了成本和提高窗口的安全性方面起到了积极作用。目前该工具已经成功应用5 口井,结果表明,该工具提高了侧钻井效率,操作简单,具有很好的推广应用前景。
1 深井小井眼一体式开窗工艺技术
1.1 工具结构
深井一体式开窗工具主要由送入铣锥、剪切螺栓、连通装置、斜面总成、液压总成(卡瓦牙)、封隔器总成等部分组成,如图1。
1.2 工作原理
工具到井后,认真检查外部结构,检查铣锥母水眼内清洁无杂物、连接处固定牢靠无裂痕、导斜器液压总成处卡瓦牙固定牢靠、封隔器总成固定牢靠。
工艺原理:
1)准备工作:工具下到预定位置后,调节方入,保证方钻杆入转盘(顶驱不考虑),锁死刹把,连接管线。
2)坐封工作:小排量钻具内灌液,观察泵压;泵压升高,液体推动工具的液压总成内的活塞上下移动,推动卡瓦牙外神,直至与套管内壁接触,泵压继续上升至坐封压力(23~25 MPa);连续打压3次以上,每次稳压5~10 min,使卡瓦牙锚定在套管内壁上,保证导斜器一次完全坐封在套管上;同时,在打压过程中,封隔器总成也开始工作,保证对下部套管实现完全密封。
3)检查坐封情况及实现铣锥与导斜器脱离:憋压3 次后,上提钻具,观察悬重变化(一般上提20~30 kN),下放钻具,观察悬重变化(一般下压20~30 kN),检查导斜器是否坐封,坐封到位后,放置钻具至中和点(建议:现场指重表钻压为零或上提10~20 kN),以20~40 r·min-1低速正转钻具,观察扭矩变化(3 000 m 钻具限定扭矩设置20 kN·m),钻具突然释放扭矩,正常剪切分离,然后下压80 kN,检查导斜器坐封效果。
4)开窗:与导斜器面接触,上提下放至钻具悬重为0,标记为“0 刻度线”,开泵返出正常,正常磨铣开窗作业。
注:一体式开窗工具下入前一定要用标准通井规(外径大于导斜器2~3 mm)通洗井,其导斜器部分为先置球设计,采用的是单流阀方式,下钻过程中严禁开泵。
1.3 工具优点
工具优点有:(1)工具采用液压式坐封,较机械式坐封更为可靠,操作更为简单;同时该工具采用的预先内置球,坐封更安全;(2)与常规分体式相比,可减少一趟起下钻,一次完成工具坐封直接进行开窗与修窗作业;(3)在深井中进行开窗侧钻,提高侧钻效率明显;(4)下部带有封隔器总成,实现了下部老井套管的有效密封。
1.4 主要技术参数
一体式开窗工具主要参数见表1,施工参数见表2。
表1 工具参数
表2 施工推荐参数
1.5 施工工艺
YD-118 一体式开窗工具主要施工工艺:
1)预先内置球设计,通过管内灌液憋压压方式,实现液压总成作用,推动上下卡瓦牙块,实现导斜器坐封。
2)导斜器坐封到制定位置后,铣锥转动,与斜面分离,开始开窗工作。
3)开窗完成后,利用铣锥本体和钻铤本体,实现对窗口的反复磨铣和修复。
4)完成开修窗,取出铣锥,改换钻头继续钻进。
注:本工具能实现窗口位置精确坐封,规避套管接箍,利于开窗侧钻。
1.6 施工注意问题
应用一体化开窗工具施工中需要注意的几个问题:
1)原井筒必须通畅,满足一体化导斜器下入的需要。
2)下工具前,检查工具水眼,是否畅通,下钻过程中,确保钻具水眼通畅,灌液过程中,保证钻井液清洁,无结块情况。
3)下钻过程中,均匀送钻,如遇阻,下压不得超过20 kN,不能通过后,记录井深,起钻修复井筒。
4)开窗过程中,送钻平稳,参数参考施工参数设计,时刻关注转盘扭矩、悬重、泵压变化,观察好钻井液返出情况,出口处放置磁性装置。
5)开窗磨铣过程中,长时间进尺慢或无进尺,尝试改变施工参数进行施工。
2 现场应用情况
以S10-1XCH 井为例,该井构造位置在伊陕斜坡北部中带,位于内蒙古自治区乌审旗西,该井老井为直井,于2006年9月完井,于2020年11月停产封井,为了挖掘剩余油气资源,决定进行侧钻水平井施工。
2.1 老井基本情况
S10-1XCH 井老井井型直井,完钻井深3 417 m,最大井斜3.69°/885 m。
井身结构为311 mm 钻头*244.5 mm 表层套管+215.9 mm 钻头*139.7 mm 套管,侧钻位置为气层套管139.7 mm,钢级N80,壁厚9.17 mm。
2.2 窗口位置选择
为了保证窗口质量和降低侧钻施工难度,窗口位置选择同时遵守以下基本原则:
1)根据老井测井解释,选择固井声幅质量优质的井段。
2)根据录井岩屑草图,选择砂岩稳定地层。
3)核实新老井的补芯差,规避老套管接箍位置,选择套管中部开窗。
4)S10 区块区域性漏失严重,尤其在刘家沟组地层,根据地质分层,避开刘家沟组地层,选择石千峰组地层开窗。
2.3 侧钻轨迹设计
S10-1XCH 井侧钻剖面如表所示,根据侧钻轨迹和窗口选择,下入一体化开窗工具,从2 985 m开始侧钻,侧钻井段4 m,井斜由0.72°,增加至3°,方位从34.53°调整至156.05°。
表3 侧钻水平井剖面设计表
2.4 开窗钻具组合
窗口的品质不仅与开窗工具有直接关系,同时与修窗过程中的钻具组合密切相关,建议采用下面开窗钻具组合:
开窗钻具组合:YD-118 mm 一体式开窗工具+105 mm钻铤2根+88.9 mm加重钻杆15根+88.9 mm钻具若干。
优点:
1)提高开窗效率,施加钻压。
2)使用钻铤修窗,提高窗口质量。
2.5 钻井液保障
开窗过程中,随时调整和完善钻井液性能,尤其是携砂性和防塌性:
1)开窗过程中,保证钻井液粘度,保证开窗过程中的铁屑、岩屑及时携带出井口,保证不影响之后的仪器的下入。
2)开窗进入裸眼地层后,钻井液要有充足的防塌性能,保证出窗后的裸眼段井壁稳定,不影响工具的下入。
2.6 现场施工情况
长城钻探苏里格自营区块S10-1XCH 井应用YD-118 一体式开窗工具。
1)封堵原射孔井段,试压合格后,组织开窗工具组合:
①通井组合:118 mm 通井规(3~5 m)+转换接头+88.9 mm 钻具,通井至窗口以下5 m,不刮不卡,目的模拟一体式导斜器下入。
②开窗钻具组合:YD-118 一体式开窗工具+105 mm 钻铤2 根+转换接头+88.9 mm 加重钻杆15根+88.9 mm 钻杆若干。
2)工具坐封:下至预定深度后,连续憋压3 次,每次达到24 MPa,稳压5 分,憋压完成后,上提钻具悬重增加30 kN,下放钻具至悬重减少30 kN,确保工具坐封,然后上提钻具20 kN,顶驱正转17 圈后,扭矩突然释放,泵压下降,钻井液返出,上提不刮不卡,下压80 kN 悬重无变化,完成丢手坐封。
3)磨铣开窗:初始阶段:钻压5~10 kN,转速50~60 r·min-1;骑套阶段:钻压35 kN,转速65 r·min-1;出套阶段:钻压30~40 kN,转速65 r·min-1。(具体依据现场情况,开窗过程中,如果出现进尺变慢,在保证安全的情况下,可以停泵停转盘钻具下压来破坏套管,导斜器承重能达到35 t 以内)。
4)修窗阶段:修窗,采用高转速,低钻压,上下反复修窗,做到停泵停转盘,上提下放不刮不卡,控制在10 kN 以内完成开窗作业。
3 侧钻应用效果与评价
3.1 侧钻效果
由表4可以看出,YD-118 一体式开窗技术在三口井中均取得了一次坐封开窗成功,成功率100%,平均开窗时间7 h,与分体式相比,减少时间5 h,节约时间比为41.67%。
表4 开窗数据
3.2 效果分析
经后期起下钻及完井下尾管检验,应用一体式开窗技术的窗口,与分体式铣锥开窗效果一致,未出现窗口起下钻刮卡现象,同时,未出现与顺延老井套管情况,窗口质量满足施工需要。
4 结束语
1)开窗位置选择点极为重要,是成功开窗和成功侧钻的基础条件。
2)对于造斜段施工井段短、大斜度段、降斜段、水平段开窗,建议必须采用陀螺摆工具面,降低开窗后侧钻后期施工难度,增加侧钻的成功率。
3)针对于大斜度井和水平段开窗井,有必要使用倒装钻具组合,提高开窗成功机率。
4)应用一体式开窗工具,较其他普通分体式导斜器平均节约时间18.25 h,目前应用的5 口井,成功率达到100%,为下一步老井开窗侧钻提供了借鉴和指导意义,下一步将固化开窗工艺模块,在全区域进行推广应用,促进侧钻井整体提质提效。