APP下载

某选矿厂工艺问题诊断及优化措施研究

2022-11-04刘国义李春艳王生勇王陆新刘盛辰莹3

现代矿业 2022年10期
关键词:磁选磨矿磁力

刘国义 李春艳 王生勇 王陆新 刘盛辰 余 莹3

(1.鞍钢集团矿业弓长岭有限公司;2.鞍钢集团矿业设计研究院有限公司)

某选矿厂采用阶段磨矿阶段磁选—细筛—再磨再选工艺处理鞍山式贫磁铁矿石,2006年完成大型工艺技术改造后,生产技术指标一度达到国内领先水平。近年来,随着矿山规模的扩大,矿石性质的变化导致各项工艺技术参数发生了较大变化,生产指标总体呈恶化趋势。

为扭转当前的不利局面,必须通过系统的工艺流程考查,找出生产指标恶化的具体体现,分析产生问题的原因并提出改进措施,为最终优化工艺参数,调整生产过程,改善选别效果,实现稳质降尾、减排增效目标[1-5]。

1 原矿性质

选矿厂处理的矿石类型为闪石型贫磁铁矿石,矿石的构造以条带状构造为主,同时发育揉皱状构造、角砾状构造和块状构造;矿石的结构以粒状变晶结构为主,含有少量浸染状结构、包裹体结构。矿石中铁矿物以磁铁矿为主,赤铁矿少量,褐铁矿、黄铁矿及磁黄铁矿微量;脉石矿物以石英为主,其次是云母类矿物、闪石类矿物,绿泥石、方解石、菱铁矿、白云石等少量。铁矿物嵌布粒度平均49.86μm,脉石矿物嵌布粒度平均51.07μm。原矿主要化学成分分析结果见表1,铁物相分析结果见表2。

?

由表1可见,原矿铁品位为29.31%,主要脉石成分为二氧化硅,其次是三氧化二铝,有害杂质硫、磷含量很低,矿石属高硅贫铁低硫磷酸性矿石。

由表2可见,原矿中的铁以磁性铁为主,含量为23.21%,铁分布率为79.19%,是主要回收对象;其次是赤褐铁,含量为3.50%,铁分布率为11.94%;碳酸铁和硅酸铁总含量为2.60%,总铁分布率为8.87%。

?

2 工艺流程及指标

选矿厂采用两阶段磨矿弱磁选—细筛筛分—中矿再磨再选流程,选矿厂共有5个生产系统,原矿处理量约1 100万t/a,产精矿约395万t/a,水耗11.83 m3/t原矿。选矿工艺流程见图1,生产指标见表3。

?

由表3可见,现场精矿品位为66.51%、回收率为77.83%,精矿品位略低于工艺要求的66.80%的目标,尾矿品位明显高于工艺要求的8.80%的目标。

3 工艺现状及存在的问题

工艺现状及存在的问题分析以现场流程考查指标为依据。

3.1 磨矿分级作业

现场磨矿作业的主要技术指标见表4,分级作业的主要技术指标见表5。

3.1.1 一次磨矿分级作业

一次磨矿入磨产品-12 mm粒级含量95.48%,达到产品粒度要求;一段球磨机平均台时处理量285.4 t/h,最低278 t/h,最高290 t/h,波动较大;一次磨矿浓度平均80.08%,较适宜;一次分级溢流-200目含量平均53.44%,铁矿物单体解离度平均60.96%,脉石矿物单体解离度平均38.62%,脉石矿物解离度偏低,因此一次磨矿粒度偏粗,-200目含量应提高到60%左右;一次磨矿分级返砂比偏低,为148.45%,应提高至200%~300%;总体看,一次磨矿作业状态相对稳定,磨矿效率较高。一次分级质效率偏低,为25.83%,主要原因是一次旋流器工作压力较低,为0.056~0.060 MPa,应提高到0.08~0.10 MPa,此外,水力旋流器分级作业状态受给矿浓度、给矿压力、液位高度等多项操作因素的影响,同时也受沉砂嘴直径等设备结构参数的影响,现场很难同时控制这些影响因素,造成分级效率低。

3.1.2 二次磨矿分级作业

二次磨矿分级作业给矿-200目含量52.17%,品位45.10%。二次磨矿作业存在的主要问题:二次磨矿浓度较低,为53.67%,应控制在70%~75%;二次磨矿分级的返砂比偏低,为48.00%,磨矿效率偏低;二次分级溢流-200目含量80.29%,未达到工艺要求的-200目含量85%,铁矿物单体解离度平均81.54%,脉石矿物单体解离度平均48.44%,矿物单体解离度偏低,对后续选别指标将产生不利影响。

二次分级旋流器工作压力较合理,平均分级质效率为37.37%,二次分级旋流器给矿浓度偏低,为27.72%,应控制在30%~40%。

3.1.3 再磨分级作业

再磨采用2台MQY2736型球磨机,给矿为一、二段细筛筛上的混合物(称中矿),产率68.61%,品位47.22%,-200目含量65.59%。再磨分级作业的问题:系统处理量较大,所处理的物料为难磨连生体,设备本身能力不足。磨机处理能力低,造成磨矿效率低,q-200仅为0.282 t/m3h,磨矿效果差;再磨分级给矿浓度平均57.90%,给矿粒度粗、浓度过高,造成分级效果差,分级效率低,分级质效率仅为9.44%;再磨分级溢流产品粒度-200目含量71.10%,远低于工艺要求的-200目含量90%,与给料相比,再磨分级作业使-200目含量仅提高5.51个百分点,再磨分级溢流铁矿物单体解离度平均78.82%,脉石矿物单体解离度平均42.08%,铁矿物和脉石矿物单体解离度均较低,这严重制约着后续选别作业能力的发挥,影响流程整体选别效果及最终精矿品位,因此,该选厂要改善工艺运行状况,首先要解决再磨产品粒度问题。

3.2 筛分作业

筛分作业在流程中起到辅助分级和提质的双重作用,对于保证精矿质量至关重要。

一段细筛给矿-200目含量82.10%,筛下与筛上分配比为44∶56,筛分量效率为55.89%、分级质效率为50.34%,表明一段细筛分级效果较好,筛分效率较高;筛下产品-200含量96.12%,-325目含量85.99%,达到粒度要求;给矿品位57.47%,筛下品位64.85%,筛上品位50.81%,提质7.38个百分点,提质效果明显。

二段细筛给矿-200目含量72.02%,筛下与筛上分配比为21∶79,筛分量效率为26.64%、分级质效率25.68%,表明二段细筛分级效率较低;筛下产品-200目含量95.22%、-325目含量82.47%,未达到产品粒度要求,这必然影响最终精矿品位;给矿品位50.24%,筛下品位63.79%,筛上品位45.56%,提质13.55个百分点,提质效果显著。总体来看,二段细筛给料粒度粗、筛下产率较低、筛上产品产率较高,造成中矿循环量大,再磨负担重。

3.3 选别作业

选别作业主要包括三段磁力脱水和四段弱磁选。

3.3.1 磁力脱水作业

一段磁力脱水作业处理二次分级溢流,给矿品位45.10%,精矿品位49.69%、作业回收率97.68%,尾矿品位9.22%。作业回收率较高、提质4.59个百分点,精矿提质幅度偏低,一次磁力脱水精矿品位应达55%以上;影响一段磁力脱水作业提质的主要原因是给矿粒度偏粗,矿物解离不充分。

二段磁力脱水作业处理再磨分级溢流,系统处理量为195.54 t/h,单台磁力脱水槽处理量为65.18 t/h,超出设备处理能力(40 t/h)。给矿品位47.22%,精矿品位48.66%、作业回收率99.35%,回收率较高。作业提质1.44个百分点,二段磁力脱水作业精矿提质幅度很低,尾矿品位也较低,没有起到应有的脱泥提质作用。原因有三:一是给矿粒度较粗,矿物解离不充分;二是给矿浓度较高,矿物颗粒难以有效分层;三是设备超负荷运行。

三段磁力脱水作业处理一、二段细筛筛下产品。给矿品位64.37%,精矿品位65.93%,尾矿品位10.65%,作业提质1.56个百分点,三段磁力脱水作业起到了应有的提质作用;尾矿品位较低,说明还可以脱除更多贫连生体。三段磁力脱水作业给矿浓度较高,为44.25%,应控制在20%~30%。

3.3.2 磁选作业

一段磁选作业处理一次分级溢流,实现在粗磨条件下抛弃大量低品位尾矿、减少后续磨选作业通过量、降低磨矿能耗的目的。一段磁选作业给矿品位29.31%,精矿品位45.10%,尾矿品位9.40%,抛尾产率44.23%,该作业存在的问题是精矿品位略低,尾矿品位偏高,主要原因是给矿粒度粗、矿物单体解离不好,容易造成磁性夹杂。该尾矿在综合尾矿中权重较大,品位偏高易造成综合尾矿品位偏高。

二段磁选作业处理一段磁力脱水作业精矿,给矿品位49.69%,精矿品位57.47%、作业回收率96.34%,尾矿品位10.89%。作业提质7.78个百分点,二段磁选存在的问题是给矿和精矿品位偏低,给矿品位低是由于一段磁力脱水作业提质幅度不够,进一步可以追溯到二段磨矿细度不够。

三段磁选作业处理二段磁力脱水作业精矿,给矿品位48.66%,尾矿品位15.78%,精矿品位50.24%、作业回收率98.51%,作业提质1.58个百分点。三段磁选作业存在的问题是给矿和精矿品位低,尾矿品位高。主要原因:一是上段作业提质幅度不够;给矿解离度低;三磁给浓度偏高,应控制在25%~35%。

四段磁选作业是处理三段磁力脱水作业精矿,给矿品位65.93%,尾矿品位16.12%,精矿品位66.51%、作业回收率99.72%,回收率较高。作业提质0.58个百分点。四磁给浓度合理,为35.17%;四磁精浓度较低,为38.12%,适宜浓度为50%~55%。

3.4 精矿和尾矿分析

精矿主要化学成分分析结果见表6,尾矿铁物相分析结果见表7。

由表6可见,精矿品位66.51%,二氧化硅含量6.44%,硫、磷、铝、等杂质含量均较低。

?

?

由表7可见,尾矿中的铁以赤褐铁和硅酸铁为主,磁性铁含量1.40%,偏高。

4 工艺优化措施及效果

(1)由于原矿的性质是决定产品指标的核心因素,因此,应加强原矿性质监测,尽力做到合理供矿,稳定原矿性质。

(2)通过提高一、二段磨矿返砂比,稳定磨矿浓度,降低一次分级旋流器给矿浓度,提高一、二次分级效率,提高再磨产品细度、二段细筛给矿细度和筛分效率,减少中矿循环量,实现磨矿分级工艺参数优化,确保一段分级溢流-200目含量60%以上,二段磨矿分级溢流-200目含量85%以上,再磨分级溢流-200目含量90%以上。

(3)优化磁选工艺参数,严格控制各段磁选作业浓度,使之保持在合理的范围内,实现既保证选别效果,又兼顾节水的目标。

(4)磁力脱水槽采用自动控制技术,智能控制处理量、浓度、矿层厚度和产品指标;增加二段磁力脱水作业设备台数,提高处理能力。

(5)建议一段磁选采用较高磁场强度的磁选机,再磨采用塔磨机,四段磁选采用陶洗机,提高装备水平。

(6)从长远考虑,建议开展选矿工艺技术升级研究,力争实现缩短工艺流程、提高磨选效率和产品指标的目标。

5 结论与优化效果

(1)某选矿厂处理的原矿以磁铁矿为主,赤褐铁矿等少量,铁矿物嵌布粒度较细。矿石采用阶段磨矿阶段弱磁选—细筛筛分—中矿再磨再选工艺流程处理,精矿品位66.51%、回收率为77.83%。

(2)流程考查表明,各磨矿分级产品细度不够,多产品浓度指标也不合理。因此,应强化磨矿分级作业,保证一段磨矿分级溢流-200目含量55%以上,二段磨矿分级溢流-200目含量85%以上,再磨分级溢流-200目含量90%以上;提高二段细筛给矿细度,通过提高筛分效率优化筛分产品分配率,减少返砂量;优化各选别作业工艺技术参数,使设备保持良好的工作状态。

(3)通过工艺优化,2022年上半年,在保持精矿品位稳定的基础上,尾矿品位下降了0.8个百分点,实现了稳质降尾,减排增产创效的效果。

猜你喜欢

磁选磨矿磁力
基于Simulink的批次磨矿产物粒度组成预测研究
抽屉式磁选器在高纯粉体材料磁选中的应用研究
磨机工作参数对磨矿效率的影响
酒钢粉矿复合团聚磁种磁化磁选试验研究①
一种应用脉动高梯度磁选技术分离细粒铜钼混合精矿的工业生产方法
贺西煤矿选煤厂细粒中煤磨矿时间对分步释放精煤产率的影响研究
磁力不怕水
大战磁力珠巨人
海石湾煤制备超纯煤磨矿试验研究
剪得断,理不乱