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高瓦斯矿井动压巷道水力切顶卸压技术研究

2022-09-14赵艳军

山东煤炭科技 2022年8期
关键词:切顶水力钻头

赵艳军

(山西晋能控股煤业集团沁秀公司岳城煤矿,山西 晋城 048006)

切顶卸压技术是近年来煤矿井下新兴技术之一。该技术能够有效解决采空区留巷顶板支护及上隅角瓦斯积聚问题,大幅提高资源回采率。但对于高瓦斯矿井动压巷道,由于临近工作面的采动影响、采空区瓦斯等因素,无法采用放炮爆破方法处理工作面上隅角悬顶。水力压裂技术切顶卸压[1-3]具有操作简单、安全、扩散范围广、效果明显等优点,可以有效压裂巷道煤柱深部围岩,从而将支承压力消除或者转移,从而使巷道处于低地应力区,降低巷道支护难度,保证矿井安全生产。

1 概况

岳城矿Ⅲ2312 综采工作面位于西翼盘区,煤层厚度3.22 m,平均倾角4°,走向长1 214.9 m,倾斜长220.7 m。工作面东为一盘区(工作面已全部回采结束),西部为夏河移民新村,北为Ⅲ2302工作面,南为侯村煤矿采空区。工作面水文地质条件中等,回采前对K8、K10 含水层水进行疏放。目前工作面巷道顶板明显下沉,底鼓现象明显,部分锚杆锚索已失效。根据工作面地质构造情况及现场实际情况,拟选择在Ⅲ23122 巷17#~20#横川320 m 处进行切顶卸压。Ⅲ2312 工作面巷道布置如图1。

图1 岳城矿2312 工作面巷道布置图

2 方案设计

2.1 顶板条件良好时水力压裂设计方案

根据通风部提供的资料, 设计在Ⅲ23121/Ⅲ23123 巷5#、8#、11#、15#、19#联络横川内和南翼胶带巷向Ⅲ2312 工作面施工采空区定向高位钻孔。考虑到19#横川打设的高位钻孔影响水力压裂效果,采取先压裂后打钻方式进行施工。压裂钻孔采取双侧布置的方式,如图2。

图2 2312 工作面水力压裂钻孔布置平面图(m)

如图2,在巷道行人侧施工两排钻孔,孔间距5 m,深浅孔交错布置。煤柱侧钻孔(浅孔)布置在顶帮连接处开孔,钻孔直径56 mm,钻孔深度为16 m,垂直煤帮,仰角角度为70°,孔间距10 m;皮带侧钻孔在顶板开孔,开孔位置距煤柱侧巷帮1~2 m,孔间距为10 m。

2.2 顶板条件较差时水力压裂设计方案

Ⅲ23121 巷水力压裂试验段出现部分顶板岩层条件比较破碎、顶板下沉段。在Ⅲ2312 工作面回采过程中,此段巷道工作面超前压力影响比较大,Ⅲ23121 巷出现顶板下沉和两帮挤出变形大、底鼓严重等情况,影响巷道的正常使用。针对此种情况,对水力压裂设计进行优化,在试验巷道双侧布置压裂钻孔,孔距保持在10 m 左右。

3 施工工艺

3.1 钻孔开槽施工

本次钻孔施工采用西安煤科院研发的ZDY-4500L 全液压坑道钻机,配套Ф56 mm 专用钻头,在巷道顶板完整区域进行开槽。当钻头施工位置到达钻孔预设位置时,减缓钻进速度,待钻头匀速钻动时,更换开槽钻头再进行施工,并对钻孔反流出的水质进行观察,判断开槽质量和进度。开槽完成后,以低转速将开槽钻头匀速撤出,更换为普通钻头后继续施工。当施工到下一个开槽孔时再更换开槽钻头,并按上述工序循环至打钻结束。此外为保证后续封孔质量,钻孔施工后要立即用静压水对钻孔进行冲洗,钻进方向要近似为一条直线。

3.2 钻孔注水压裂

钻孔施工完成后,对钻孔进行注水压裂。

(1)根据设计要求,在钻孔内分别布置封孔管线和压裂管线,确保管路畅通有效后,先将静压水与封孔器进行连接进行试压排气,运行正常后再将封孔器与储能器和手动泵连接,并对管线的密封性进行测试,不合格则对截止阀和密封圈进行及时更换。

(2)打开截止阀,使静压水开始流入储能器,当手动泵压力表指针逐渐静止时,记录此时的压力值大小即为静压水压力。

(3)将静压水截止阀关闭,将打压手动泵调节至10 MPa 左右,观察封孔器的监测压力表是否降低,钻孔是否有水流出,无明显现象则说明封孔有效。

(4)打压完毕,将两个截止阀关闭,避免孔内水倒流回封孔器。

4 现场实验

为对比未进行压裂段、水力压裂段巷道围岩变形量,分别在Ⅲ23123 巷未进行压裂段、水力压裂段相同条件区域安设巷道位移监测站,共布置两组测站,其中未压裂段为1#~2#测站,水力压裂段为3#~10#测站,监测时间历时5 个月。具体分析如下:

4.1 未进行压裂段巷道表面位移监测分析

在23122 巷未进行压裂段巷道,2 号测站监测结果如图3,相关数据见表1。

图3 未进行压裂段巷道表面位移监测曲线

由表1 可以看出,在未进行压裂的时候,工作面在回采之后围岩主要以巷道两帮收缩为主,平均移近量为554.5 mm,顶底板移近次之,平均移近量为463.5 mm。

表1 43122 巷未压裂段巷道表面位移统计表

4.2 水力压裂段巷道表面位移监测分析

在23122 巷水力压裂段巷道,3 号测站监测结果如图4,数据对比见表2。

图4 水力压裂段巷道表面位移监测曲线

表2 43122 巷水力压裂段巷道表面位移统计表

由表2 可以看出,工作面水力压裂段正常回采时,巷道围岩变化主要表现为两帮收缩,平均表面位移量为328.33 mm,其次是顶底板围岩变化,平均表面位移量为155 mm,底鼓量较顶板下沉量变化较大。

5 结论

观测数据显示,在进行水力压裂后,比未压裂卸压两帮移近量降低40.79%,顶底板移近量降低69.80%。说明采用水力压裂切顶卸压能够使留巷巷道整体变形基本得到控制,巷道底鼓量明显减少,顶板和两帮煤体基本保持完整,巷道围岩控制稳定。

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