软基础浸水条件下道路基础快速处理技术
2022-09-06赵振夫
赵振夫
(中国水利水电第十一工程局有限公司 河南郑州 450000)
1 工程概况
巴基斯坦PKM 项目全长1152km,北起重镇白沙瓦,途经“花园城市”伊斯兰堡,南接巴基斯坦最大港口城市卡拉奇,是中巴经济走廊最大的交通基础设施项目,也是“一带一路”的重点项目之一。
M5 高速公路为PKM 高速公路中段,为苏库尔至木尔坦段,全长392km,M5 项目(苏库尔—木尔坦段)采用EPC合同模式,中国建筑股份有限公司为总包方。中国水电第十一局负责M5 段的第6-1 标段(K659+000~K686+300)和第5-1 标段(K604+000~K610+800)施工,全长共34.1km。该路段有2.2km 为软基础浸水路基施工段,正常填筑方量约30万方。
2 工程地质条件
软基础浸水路基段落为印度河冲洪积平原地貌,路线沿印度河右岸一级阶地展布,地形平坦开阔。路线距印度河约5~9km,地面高程91~101.1m。地层为第四系全新统冲洪积层粉土、粉砂(Qal+pl),地表广泛分部粉土,厚度0~3m,最厚达4.0m,下部为粉砂,松散粉砂层厚1~4m,下部稍密—密实状,厚度大于50m。该路段水文地质条件较简单,地下水主要类型为松散岩类孔隙水,受大气降水补给及地表水补给,富水性较好。印度河为最低侵蚀基准面。该段沿Panjnad 干渠平行展布,距线路主干线120~1200m,最远2000m,地下水受干渠水补给,地下水与干渠水水力联系密切,地下水埋深较浅,一般在0~1.0m左右。
3 路基填筑面临的问题
(1)地下水位常年处于较高高程,汛期普遍高于原始地面,导致轮式运输设备及摊铺碾压设备无法进行路基填筑。
(2)由于地下水位高,且施工区域为大平原地形地貌,无法采用常规的抽排水技术降低地下水位。
(3)若采用常规填筑及碾压工艺时,均会出现地基层的反弹,无较大效果且不利于路基快速成型。
4 具体施工工艺说明
4.1 施工流程
为快速保证路基成型且降低施工成本,选取当地储量极为丰富的河滩细砂进行路基的基础填筑,路基两侧采用粘土填筑形成阻隔墙体,保证内部填砂部分路基的整体性,快速进行浸水路基的处理,形成轮式设备行走的施工平台[1],再正常进行上部路基填筑。施工工序:修筑施工便道;进行填筑范围内的原始地面清理;进行路基边线等基准线的测量放样;基础面二次清理;第一层细砂平台填筑;两侧阻隔墙体粘土填筑;第二层砂平台填筑;第二层两侧阻隔墙体粘土填筑等。依此流程填筑。
4.2 施工过程描述
4.2.1 修筑施工便道
在道路填筑范围两侧合适位置修筑临时施工便道,作为场内交通,施工便道的宽度以9m为宜,便道应高出两侧地面50cm以上,以便道路不会过多地积水。
4.2.2 填筑范围内的原始地面清理
清除道路填筑范围内的一切杂物,包括房屋、树木、植被、垃圾等。由于路基大部分处于浸水状态,主要采用湿式推土机进行原始地面的清理工作,清理过程中应由专人进行施工监督,以免出现安全事故。
4.2.3 路基边线等基准线的测量放样
根据原始地形测量和设计路面高程,确定路基填筑高度,并根据设计边坡坡比和外扩超填1.5m,放出道路中线、边线、粘土阻隔墙与内部砂土分界线位置,然后每20m 做一个标记,以确定填筑边线[2],同时,为控制每层填筑高度,通过采用架立标尺并结合仪器方式控制高程。
4.2.4 基础面二次清理
对填筑边线范围内的基层进行再次清表,主要是清除树根、草皮等,清理深度不小于20cm。
4.2.5 第一层细砂平台填筑
(1)在道路纵向方向以100~150m 为一段,作为一个施工段落,每清理完成一段路基面,就立即开始砂层的填筑。
(2)砂层平台采用推土机进行推平,共分为3层回填,3 层的厚度依次为50cm、50cm、25cm,最后形成1.25m厚的细砂平台,以作为路基填筑平台[3]。
(3)清表完成后,进行第一层铺填。在河滩采用装载机或者反铲进行装车,25t自卸车受料运输至填筑现场,从一端往另一端边卸料、边采用推土机推铺填筑,虚铺厚度控制在约60cm,并保证砂层填筑表面高程基本一致。由于砂料松散,车辆在上面行走时会导致陷车,因此,对于车辆无法直接到达理想卸料面的位置,在自卸车卸料完成后,通过SD22型推土机或者3m3装载机送料到达填筑面。
(4)推土机或者装载机粗平后,采用20t 洒水车洒水,使所填筑砂料通过自身水密性能具备一定承载力,然后采用平地机对填筑砂料进行精准平整,并清除多余砂料至虚铺厚度约57cm。
(5)精准平整完成后,洒水车继续均匀洒水至所填筑细砂比最优含水率多1%~2%,然后采用20t 光轮压路机碾压,碾压流程依次为:静压2 遍、弱振2 遍、强振1~3 遍、静压2 遍(1 来回为1 遍),直到砂层压实度达到91%以上。
(6)按照上续方法,继续填筑第2层和第3层,直到细砂层填筑完成,为后续上部路基填筑提供一个可供走行的、稳固的施工作业平台。此两层粗平前虚铺厚度分别为60cm 和31cm,精平前的厚度分别为57cm 和28.5cm。填筑砂层前,优先填筑砂层两侧的粘土隔墙,在最底部的砂层填筑时,同时埋设塑料排水管。
4.2.6 粘土隔墙填筑施工
每层路基先填筑两侧粘土隔墙、后填筑内部细砂层,每层的粘土隔墙松铺厚度与填砂路基松铺厚度一致。通过自卸车将粘土运输至施工现场、按照网格化布料,由推土机、平地机摊铺整平,压路机进行碾压密实。隔墙采用粘土,宽度超过2.5m,外侧超填1~1.5m、内侧超填0.3m,以保证路基压实度要求。内侧超填部分在填筑细砂前挂线用平地机切除,确保隔墙粘土和填砂路基结合部分紧密相接。且在内部砂层填筑时,对土砂分界线进行重点碾压,确保道路基础的整体固结性能和整体强度[4]。
5 施工工艺特点
目前,国内外公路对于软基础浸水条件路基施工,比较常规且传统的施工方法主要有排水固结法和土方换填法。
排水固结法:其是对天然地基,或先在地基中设置砂井(袋装砂井或塑料排水带)等竖向排水体,然后根据建筑物本身重量进行加载;或在建筑物建造前在场地上先行加载预压,使土体中的孔隙水排出,逐渐固结,地基发生沉降,同时强度逐步提高的方法。此法需布置大量降水设施抽排地下水,使地下水位降低,从而实现设备清基碾压后不反弹。此种方法工艺复杂、费用较高,且基面处理耗费时间较长。
土方换填法:对于软基础浸水条件下的路基,可以进行土方换填,换填一些空隙率大、低压缩性的材料,从而改善路基土承载力低的特点。常用的有换填建筑垃圾,如城市拆迁的建筑垃圾、工厂的粉煤灰及炉渣废料,或者用级配砂石、石渣、灰土、水泥土等材料进行置换和基础处理,然后再进行填筑。土方换填的方法需要工程就近有充足的岩石、白灰、水泥等材料,对于岩石需要一定的级配,对于白灰和水泥,需要与土方掺拌,另外,这些材料购买一般均需要花费大量费用,造价较高,对道路经济指标的影响较大。
本技术采用当地储量丰富的河滩细砂填筑形成1.25m 厚的基础细砂平台,两侧布置宽度不小于2.5m的粘土隔墙+底部间隔3~7m设置一层φ120mm的塑料排水管,完成软基础浸水条件下的路基基础快速处理[5],为上部路基填筑创造便利的施工条件,相较前两种做法,优势明显,具体如下。
(1)由于该类河滩细砂当地人很少使用、且料源充足,无需购买,仅需花费机械设备运输费用,因此,成本投入低、施工准备周期短,且无需进行二次加工处理,直接投入使用即可。
(2)利用细砂自身密水性、低压缩性和不溶水性特点,在细砂平台施工过程中易于成型且不出现基础反弹,细砂平台压实度控制在91%以上,保证了施工质量,缩短了路基基面处理的时间、施工成果见效快。
(3)只进行简单明水抽排,不进行路基降水,减少了采用路基降水时所需的抽排设备,降低了施工成本,施工时间也相对较短;也不采用石渣、白灰、水泥等进行路基土掺拌处理,施工投入少、施工周期短。
(4)由于工程所在区域周围当地村落密集,采用细砂进行路基处理,不会产生环境污染,若采用白灰、水泥掺拌,势必会增加环境污染及当地村落空气污染。
6 设备与仪器
6.1 试验检测方面
6.1.1 检测项目及仪器
(1)室外压实度检测:采用电子秤、灌砂法密度仪、核磁密度仪。(2)室外高程检测:采用水准仪。(3)室内检测仪器包括标准筛、液塑限测定仪、击实仪、CBR 检测仪。
6.1.2 检测标准及规范
(1)压实度:设计值为91%,检测频率为50m 一个点位。(2)含水率:最优含水率为13%~14%,检测频率为50m一个点位。(3)标高:符合方案要求,检测频率为50m一个点位。
6.2 施工机械设备
施工所需的机械设备如表1所示。
表1 施工机械设备
7 质量控制措施
(1)首先应在砂场进行填料的筛选,含有树根、杂草、垃圾的填料不得用于基础处理,料场可采用人工辅助机械设备进行初步的填料筛选。
(2)若砂场位置不同,或者砂料质量不均等,施工过程中将不易对施工质量进行控制,对检测数据的收敛性将产生较大影响,因此,在施工中应该尽量避免砂土混填。
(3)砂的含泥量应控制在一定范围内,以不超过6%为宜,否则将影响路基基础的处理质量。在砂场出现的淤泥团,禁止运至现场。在施工前,应对不同料场或者不同区域的砂样送到实验室进行检测,测定含泥量,试验符合条件后才允许运砂进入现场。某些时候可采用手工试验法,即在施工中,将砂抓在手里,放开后手中没有沾有泥的为净砂。
(4)成型砂层应保持一定的含水量,不然因天气干燥会造成路基松散,会对车辆行驶造成影响,造成施工困难,不利于上部路基填筑[6]。特别是上表面在施工过程中可能失水过快,多呈干燥状,在施工车辆与施工机械设备的作用下,在顶层产生碾压与扰动而引起该层填料松散,因此,在铺筑下一层时,应对该层重新补水碾压。
8 结语
2017年4~6月,项目采用该技术快速完成了软基础浸水条件下的路基快速处理,2018年一季度该段路床施工完成,2019年二季度路面完成施工。整个施工过程中未发现路基变形、反弹等现象,表明该技术获得了成功的应用。
中国沿海地区、中东地区大量国家地势平坦,地下水位高,公路、高速公路等建设时,均遇到高地下水位路基处理问题。如果采用传统方式进行处理,则耗时耗费,极不划算,而采用该技术则显得既经济又可行。因此,此种方法将成为此类路段处理的一种非常好的值得推荐的方式。