软土地基桥梁下部结构纠偏措施应用与研究
2022-08-11邢涛
邢涛
(天津城市基础设施建设投资集团有限公司,天津 300042)
1 引言
某项目跨河设置桥梁两座,1 号、2 号桥与河道正交。桥梁跨径布置为3×20 m,河中设两个桥墩,河岸设两个桥台。上部结构采用后张法预应力混凝土简支空心板梁,跨径20 m,梁高0.95 m,每片梁中心梁距为1.25 m。桥墩采用桩接柱排架墩形式,桩基础采用钻孔灌注桩,桩径为1.2 m,立柱采用直径为l.0 m 的圆墩,桥墩顺水流方向布置,立柱上接钢筋混凝土盖梁,盖梁高度为1.2 m,顺桥向宽度为1.7 m。桥台采用埋置式桥台,桩基础采用直径为1.2 m 的钻孔灌注桩。图1 为桥梁剖面示意图。
图1 桥梁剖面示意图
桥梁完成立柱浇筑后,采用抱箍法进行跨河1 号桥、2 号桥盖梁施工,施工期间对立柱位置偏差、盖梁模板偏差进行复测,平面位置最大偏差值5 mm。盖梁浇筑完成,达到设计强度的75%后,拆除盖梁底模和施工平台。分层对河道的堤岸进行填土工作,并进行了河道片石护砌施工。在准备上梁的前一周对2 号桥1 号墩、2 号墩盖梁进行复测,发现盖梁均有向河道内倾斜现象:1 号墩盖梁角点最大位移量为0.034 m,最小位移量为0.021 m;2 号墩盖梁角点最大位移量为0.070 m,最小位移量为0.034 m,经多天观测,偏移趋于稳定。
经组织专家对工程进行现场排查,本项目灌注桩均为Ⅰ类桩,桥立柱混凝土28 d 强度报告、盖梁使用钢筋原材质量、混凝土28 d 强度均满足设计要求,施工时的桩位、立柱及盖梁的偏差均符合规范要求[1]。
由此分析,上梁前盖梁偏移非施工质量问题,分析本项目的勘察资料后,一致认为该项目位于软土地基,墩柱系河堤岸填土、施作堤岸护砌及河底施工扰动导致地基表土下10 m 厚的淤泥质黏土液化,侧向土压力挤压变形,从而导致墩柱发生偏移。
发生偏移后,进行了偏移后桥梁下部结构的质量鉴定。经鉴定,偏移后工程的质量完好,可通过纠偏达到规范要求后,继续投入使用。如何在工程施工过程中通过软土地基桥墩纠偏技术的应用与研究,采取适当的技术措施、合理确定施工参数,采取监测预控和治理措施采取有效的措施对桥梁下部结构进行纠偏,在本项目中被提上了议程。
2 纠偏方案
经专家分析后拟对桥梁采用桥墩后挖土卸载、桥墩立柱设置旋喷桩[2]以及立柱端顶牵引注浆加固3 种方式进行纠偏。
结合现场实际情况,先后采取桥墩后挖土卸载、桥墩立柱设置旋喷桩以及立柱端顶牵引注浆加固3 种方式进行纠偏。
2.1 桥墩后挖土卸载
方案确定后,对2 号桥1 号墩单侧开挖宽约4 m,深约2 m 土坑进行土体卸荷,1 号桥2 号墩、2 号桥2 号墩距离化工制成品运输管线较近,且2 号桥2 号墩上有10 kV 架空电缆,1 号桥1 号台距电缆入地位置较近,均不具备大面积挖土卸载条件。
两天后,经施工单位与监理复测,2 号桥1 号墩盖梁角点最大累计位移量为43 mm,最小位累计移量为12 mm。
2.2 旋喷桩加固
根据专家论证结果,对桥梁立柱施工区域内的施工高压旋喷桩,通过旋喷桩成型时土体的膨胀,对墩柱的桩体进行侧向挤压。根据测量监测数据,选择合适的加固挤土方向,距构筑物1.9 m 进行放样施工。具体参数控制见表1。
表1 高压旋喷桩施工参数
对跨河1 号桥、2 号桥进行高压旋喷桩土体加固挤密,其中,2 号桥1 号墩平面位置向设计位置恢复2 cm,其余墩柱均无明显变化。
2.3 墩柱顶水平牵引配袖阀管注浆
2.3.1 牵引施工
在主动土压力一侧16 m 处顺桥向对应立柱处进行土体夯实,随后均设置2 根HN700 mm×300 mm×13 mm×24 mm 型号的H 型钢(平面位置偏移较大处布置3 根H 型钢),一丁一顺布设,嵌固深度12 m,使用钢丝绳缠绕柱子,采用木楔子隔离柱子与钢丝绳进行连接。
使用倒链与直径24 mm 的钢丝绳连接工字钢与横梁进行牵引,去除沿倒链方向下方土体,使倒链呈悬空状态。
设置拉力计进行拉力检测,同时施加拉力,每牵引完成一次进行保压观察,立柱有移动时便不再加压,直到不再移动再施加拉力。
在立柱顶部及底部布设观察点,时刻监测立柱位移情况,按照10 mm 步长进行控制,防止移动过快造成二次损伤。纠偏过程中,由专人观察立柱表面及盖梁连接处是否有裂缝产生,随时向值班领导汇报情况,操作过程确保同步、协调。
根据设计单位提供被动土压力值及单桩所能承受拉力值,采取水平牵引方式进行桥梁下部结构平面位置调整,跨河1 号桥、2 号桥4 个墩柱均采用墩顶水平牵引措施。
采用倒链、钢丝绳进行立柱顶部牵引施工时,测量人员对盖梁位置进行监测,牵引施工分阶段进行,单次复位距离不超过5 mm。
2.3.2 立柱周边加固处理
根据本项目地质勘察资料,结合现场实际情况,进行墩柱顶水平牵引过程中,采取地表袖阀管注浆加固方式对立柱缝隙周边地层进行加固,注浆加固的主要目的为:对立柱与土体缝隙附近及以下地层进行充填、挤压加固,提高土体强度和整体性。注浆孔沿河道设置,纵向间距4.2 m,距离墩柱1 m,注浆孔深10 m。
注浆加固采用袖阀管分段后退式注浆工艺,注浆分段长度为50~80 cm,注浆材料为水泥水玻璃双液浆。袖阀管注浆法使用的注浆工具为“袖阀管”,袖阀管为内径50~60 mm、一次性使用的塑料管由两部分组成,注浆段为带射浆孔的花管,注浆段以上为实管[3]。花管每隔33 cm(即每米3 组)钻一组(6~8个孔)射浆孔,射浆孔呈梅花形布设,其外为长5~8 cm 的橡皮袖阀包裹。
袖阀管注浆法的基本施工工序可分为泥浆护壁成孔、浇筑套壳料、下袖阀管及固管止浆、注浆等步骤,如图2 所示。
图2 袖阀管注浆工艺施工工序
3 纠偏数据分析
3.1 挖土卸载纠偏
2 号桥1 号墩挖土卸载面积较大,采用挖土卸载纠偏方式可进行有效桥墩位移纠偏,但需进行大面积开挖卸载,其余桥墩由于距离地下管线较近,地面有架空电缆原因,不具备大面积挖土卸载条件对其余桥墩纠偏效果不明显。
3.2 旋喷桩加固纠偏
2 号桥1 号墩进行旋喷桩加固后,桥墩复位虽有效果,但一段时间后,位移量恢复至旋喷桩施工前,且其余桥墩进行旋喷桩施工后无明显变化,旋喷桩加固不能恢复河底土体与河岸土体平衡力逐渐平衡。
3.3 立柱顶端牵引配袖阀管注浆纠偏
采用立柱顶端牵引配袖阀管注浆加固方式进行桥墩纠偏,通过施加与主动土压力方向的拉力,同时对墩柱下部结构土体缝隙附近及以下地层进行充填、挤压加固,该方法可有效进行桥墩复位。
3.4 反向加压纠偏
河道恢复通水后,跨河1 号、2 号桥桥墩均出现少量复位现象,河道通水后河内水对河底土体产生向下压力,促使桥墩少量复位。
综上措施,跨河1 号桥、2 号桥桥墩采用不同的纠偏方式进行桥墩纠偏过程中,对桥墩采用全站仪进行监测,最终桥墩已复位,复位后桥墩最大偏差19 mm,满足规范要求。复位后桥墩位置偏差及监测数据汇总见表2。
表2 复位后桥墩位置偏差及监测数据汇总表
4 纠偏后对桥梁下部结构的检测
跨河1 号、2 号桥桥墩复位后,委托检测单位对桥墩处灌注桩完整性再次进行检测。采用双速度低应变法检测基桩技术进行灌注桩完整性检测,经检测跨河1 号、2 号桥桥墩灌注桩完整性满足要求。
桥墩纠偏复位后通过对灌注桩、立柱完整性进行检测,检测结果灌注桩均为Ⅰ类桩,立柱表面无裂缝,表明桥墩纠偏施工对桥墩结构无影响。
5 预防软土地基桥墩位移的措施
针对影响桥墩位移的几个因素及软土自身特点,防止桥墩位移可从以下几个方面加以防治:
1)采用溜坡式、搭板式、箱式等轻型桥台,可以平衡部分或大部分桥台后的土压力,减少土压力对混凝土结构的影响。
2)增加桥长,降低桥台标高,即减少了桥墩侧向填土高从而减小土压力。
3)采用增加系梁或承台等下部构造,使下部结构整体受力,从而减少软土地基对结构的影响
4)改进施工工序。为了在架梁前减少施工对地基产生的扰动,可先施作桥面,待桥梁体系稳定后,再进行河道堤岸及护砌的施工。
6 结语
在工程施工过程中,通过挖土卸载、旋喷桩加固及立柱顶端牵引配袖阀管注浆3 种纠偏措施纠偏后,桥梁下部结构的纠偏均达到了一定的效果,其中,卸土纠偏和立柱顶端牵引配袖阀管注浆纠偏效果最为明显。本项目纠偏的成功,解决了公共安全及施工安全问题,保证了项目整体施工工期计划。
虽然桥梁工程纠偏施工尚处于起步阶段,但本项目的纠偏措施应用及研究的成果,可为后续桥梁工程的施工提供可借鉴的经验。