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60Si2Mn钢弹簧断裂原因

2022-08-04宫高丽

理化检验(物理分册) 2022年7期
关键词:制动缸氢脆脱碳

宫高丽

(成都市海瑞产品质量技术检测有限公司, 成都 610500)

单元制动缸是决定列车运行安全的重要部件,在其组装完成或定期使用后必须进行测试,以确保其状态良好。某单元制动缸在定期检修测试过程中,发现其缓解量不够,经拆解发现其中的缓解弹簧断裂。弹簧材料为60Si2Mn钢,弹簧自由高度为(165±3) mm,弹簧中径为90.5 mm,钢丝直径为6.5 mm,有效圈数n=5,弹簧是返修弹簧,为防止弹簧使用过程中发生锈蚀,在返修过程中对其进行了电镀锌防锈处理(镀层厚度要求为7~10 mm),弹簧原始表面防锈工艺为发黑处理。为查明弹簧断裂原因,笔者进行了一系列理化检验与分析,以防止类似事故再次发生。

1 理化检验

1.1 宏观观察

对该单元制动缸的断裂弹簧进行宏观观察,其宏观形貌如图1所示,发现断面均呈不规则状。经拆卸后发现该缓解弹簧已断裂成了3部分。

图1 单元制动缸断裂缓解弹簧宏观形貌

1.2 化学成分分析

按照GB/T 20123—2006 《钢铁 总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》和GB/T 20125—2006 《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的要求在断裂弹簧上取样,采用CS-200型红外碳硫仪和ICPS-7510型电感耦合等离子发射光谱仪进行化学成分分析,结果如表1所示,可见弹簧的化学成分符合GB/T 1222—2016 《弹簧钢》中对60Si2Mn钢的要求。

表1 断裂弹簧化学成分分析结果 %

1.3 金相检验

将断裂弹簧断口经制样、抛光、侵蚀后,采用DMM-480C型倒置式光学显微镜,按照GB/T 13298—2015 《金属显微组织检验方法》对其进行分析观察,试样的显微组织形貌如图2所示。由图2可知:弹簧基体组织为均匀回火屈氏体,符合技术要求,试样存在轻微的脱碳现象。脱碳深度检验结果如表2所示(表中D为弹簧直径)。由表2可知:弹簧的总脱碳深度符合技术要求。

图2 断裂弹簧显微组织形貌

表2 断裂弹簧脱碳深度检验结果 mm

1.4 硬度测试

按照GB/T 4340.1—2009 《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》的试验方法,采用VH-5LA型维氏硬度计测试弹簧的硬度,测试结果如表3所示。由表3可见弹簧的次表面层硬度已超出技术要求的上限,心部硬度测试结果也处于技术要求的上限。

表3 断裂弹簧的硬度测试结果 HRC

1.5 扫描电镜分析

用扫描电镜(SEM)对弹簧断口形貌进行观察,结果如图3所示。从图3可以看出:断口处未观察到孔洞、夹杂等冶金缺陷;低倍下可见断口无旧断口特征,断口处存在较平整的区域A、明显放射状条纹(或称撕裂棱)的扩展区域B和C,以及最后断裂剪切特征的区域D;A区为断裂起始区,该区域呈椭圆型分布,断面平整,其边缘存在明显的放射状应力台阶,微观形貌为准解理;B区和C区为断裂扩展区,断口呈现韧性花样,沿由韧窝构成的晶界面扩展,且存在细小的、发育不完整的韧窝,断口存在明显放射状应力台阶,微观上为准解理断裂;D区为最后断裂区,沿着扩展区撕裂棱的裂纹,随着应力的增加,裂纹相互贯通形成一个贯穿的剪切面,且断口边缘呈现倾斜断面,微观上为剪切断裂。

图3 弹簧断口SEM形貌

2 综合分析

上述理化检验结果表明:弹簧的化学成分符合GB/T 1222—2016对60Si2Mn钢的要求;弹簧的次表面层硬度已超出技术要求的上限(48.0 HRC),心部硬度也处于技术要求的上限;弹簧基体显微组织为均匀回火屈氏体;弹簧表面存在轻微的脱碳现象;SEM观察到断口存在平整的断裂起始区,断裂起始区的微观形貌以准解理为主,部分存在微裂纹特征,在断裂起始区边缘呈现有明显的放射状应力台阶;此外,断口还存在明显的快速扩展区和最后断裂的剪切区;弹簧表面不存在凹陷、孔洞或夹杂物等冶金缺陷。

电镀锌工艺在除油、酸蚀、镀锌工序中,均易发生基体或镀层渗氢,会引起镀层鼓泡和脱皮,甚至产生氢脆并导致弹簧断裂。在检修过程中对该单元制动缸弹簧进行了返修处理,返修过程中采用电镀锌防锈处理,弹簧检修前原始表面防锈工艺为发黑处理且运行正常,由此可见检修前是没有氢脆现象的。经确认,该弹簧经电镀锌处理后未进行去氢处理就投入使用,当其硬度过高时,就会产生氢脆现象,导致弹簧发生早期断裂[1-2]。

综上所述:该弹簧在测试加载前并不存在裂纹源,加载后由于应力与氢的交互作用逐渐形成平整的断裂起始区(或称裂纹源区),最终导致其发生脆性断裂[3-6]。

3 结论与建议

该单元制动缸的缓解弹簧在加载后,由于应力与氢的交互作用逐渐形成裂纹源,因此裂纹快速扩展并最终引发氢脆断裂。

建议采用低氢脆风险的发黑(发蓝)、磷化方法对弹簧进行表面防锈处理。同时在恒温电烘箱内进行除氢处理,烘箱配鼓风机,使箱内的温度均匀。温度和时间参数根据弹簧的硬度、服役情况进行改进。

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