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全钢工程机械子午线轮胎胎面胶配方的优化

2022-07-20王晓雷张明香

轮胎工业 2022年5期
关键词:硫化胎面工程机械

王晓雷,王 坤,张明香

[双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司,新疆 乌鲁木齐 831400]

据统计,中国市场轿车轮胎子午化率已达100%,载重轮胎子午化率为70%~80%,而工程机械轮胎子午化率仅为4%左右,相比欧美国家50%~70%的工程机械轮胎子午化率,中国工程机械子午线轮胎拥有广阔的市场前景[1-3]。工程机械子午线轮胎主要用于井下、矿山等恶劣路面环境下使用的铲运车和自卸车[4-7]。由于路面条件苛刻、车辆载荷量大且连续作业等使用条件,因此要求工程机械子午线轮胎胎面胶具有良好的耐热、耐疲劳、耐老化、抗切割和抗崩花掉块性能[8-10]。

我公司于2019年年底成功开发了14.00R20全钢工程机械子午线轮胎,经过2020年上半年的市场验证,使用40 d后胎面崩花掉块严重(见图1),大大缩短了轮胎的使用寿命。本工作对全钢工程机械子午线轮胎胎面胶的配方进行优化,通过增大丁苯橡胶(SBR)用量,减小天然橡胶(NR)用量,同时调整硫化体系,最终解决了胎面崩花掉块问题,从而延长了轮胎的使用寿命。

图1 使用40 d后的全钢工程机械子午线轮胎胎面

1 实验

1.1 主要原材料

NR,STR20复合胶,市售工业品;SBR,牌号1500E,中国石油兰州石化公司产品;炭黑N234和N326,新疆峻新化工有限公司产品;白炭黑,牌号975MP,无锡恒亨白炭黑有限公司产品;氧化锌,新疆科库金属有限公司产品;芳烃油,新疆金雪驰科技股份有限公司产品。

1.2 配方

全钢工程机械子午线轮胎胎面胶配方见表1。

表1 全钢工程机械子午线轮胎胎面胶配方 份

1.3 主要设备和仪器

XK-150型开炼机,广东湛江机械厂产品;F270型和F370型密炼机,大连橡胶塑料机械股份有限公司产品;VSMV-100B型门尼粘度计,上海诺甲仪器仪表有限公司产品;MDR2000E型硫化仪,美国阿尔法科技有限公司产品;T2000型电子拉力机,美国英斯特朗公司产品;RH-2000型橡胶压缩生热试验机,中国台湾高铁检测仪器有限公司产品。

1.4 混炼工艺

1.4.1 小配合试验

胶料混炼全部在XK-150型开炼机上进行。混炼工艺为:加NR复合胶和SBR破胶过辊→加氧化锌、防老剂、树脂等配合剂→加炭黑、白炭黑→下片→调整辊距→加硫黄和促进剂→下片停放。

1.4.2 大配合试验

NR塑炼及胶料混炼均在F370型密炼机中进行,终炼在F270型密炼机中进行。密炼机三区温控,密炼室、转子和卸料门的温度均为(25±4) ℃,F370型密炼机的压砣压力为0.6 MPa,F270型密炼机的压砣压力为0.4 MPa,混炼工艺如下。

(1)NR的塑炼:加NR复合胶(转子转速为55 r·min-1)→压压砣(80 s)→提压砣(转子转速为27 r·min-1,保持35 s)→压压砣→排胶(172 ℃),停放2 h。

(2)一段混炼:加NR塑炼胶、SBR、炭黑、氧化锌、防老剂和树脂(转子转速为55 r·min-1)→压压砣(19 s)→提压砣(保持5 s)→压压砣(150 ℃)→提压砣(转子转速为20 r·min-1,保持30 s)→压压砣→排胶(生产配方和试验配方胶料的排胶温度分别为155和160 ℃),停放6 h。

(3)终炼:加一段混炼胶、普通硫黄和促进剂CBS(转子转速为37 r·min-1)→保持10 s→压压砣(40 s)→提压砣(转子转速为32 r·min-1)→压压砣(50 s)→提压砣(转子转速为15 r·min-1,保持10 s)→压压砣→排胶(120 ℃)。

1.5 性能测试

各项性能均按相应的国家标准进行测试。

2 结果与讨论

2.1 小配合试验

小配合试验结果如表2和3所示。

表2 小配合试验胶料的硫化特性(145 ℃)

表3 小配合试验硫化胶的物理性能

从表2和3可以看出:与生产配方胶料相比,试验配方胶料的Fmax减小,t90延长;硫化胶的定伸应力和拉伸强度减小,撕裂强度明显增大。这主要是由于试验配方中使用了更多的SBR,从而提高了硫化胶的抗撕裂性能。

2.2 大配合试验

大配合试验结果如表4和5所示。

表4 大配合试验胶料的硫化特性

表5 大配合试验硫化胶的物理性能

从表4可以看出,与生产配方胶料相比,试验配方胶料的门尼粘度减小,门尼焦烧时间延长。这主要是由于试验配方中使用了芳烃油,且使用的软化剂类物质较多,胶料的硫化特性与小配合试验结果一致。

从表5可以看出,与生产配方硫化胶相比,试验配方硫化胶的定伸应力和拉伸强度减小,撕裂强度明显增大,压缩生热略高。这主要是由于试验配方中SBR用量增大,因此硫化胶的生热较高。

2.3 成品性能

采用试验配方胶料生产50条14R22.5 KT701全钢工程机械子午线轮胎进行路试。经跟踪,试验轮胎在使用70 d后,胎面磨面平整,无崩花掉块现象,即使有切割的裂口,也没有出现沿裂口撕裂胶料的现象(见图2)。经后续跟踪,试验轮胎使用5个月后逐步因其他病象而损坏,胎面整体磨面平整,无崩花掉块现象,说明试验配方胶料的抗撕裂和抗刺扎性能明显提高,满足了市场对产品质量的要求。

图2 使用70 d后的试验配方全钢工程机械子午线轮胎胎面

2.4 成本分析

根据2021年1月合成橡胶和NR价格,结合配方配合比例,试验配方比生产配方的含胶率低,经计算,试验配方胶料的成本比生产配方胶料低0.4元·kg-1,每月可为公司节约成本约40万元。

3 结论

对全钢工程机械子午线轮胎胎面胶的配方进行优化,通过增大SBR用量,减小NR用量,同时调整硫化体系,提高了胶料的抗撕裂性能,使成品轮胎在使用过程中不容易被石子等割伤胎面,从而延长了轮胎的使用寿命。

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