一种用于臭氧发生器的VF分离控制的中频电源
2022-07-03谭文毕曹先洪康庄
谭文毕 曹先洪 康庄
摘要:本文研究一种能够VF(电压、频率)分离控制的中频电源主电路,分别用两个闭环分别控制臭氧放电管的电压和.频率参数,能够有效增加臭氧管的寿命、降低臭氧管的损坏率、降低臭氧发生器的整体成本。
1、引言
臭氧作为最好的消毒剂,广泛应用于废水废气的处理。工业用臭氧一般是由臭氧发生器制造出来。当前市面上量产的大型工业用臭氧发生器,系统一般如图1所示,首先是整流电路,将380V三相交流电源整流为直流电压,然后用IGBT桥式逆变器将直流电压变换为单相可变频率的中频交流电,再使用变压器把中频交流电升压至1kV左右,最后再通过L1和Ozonizer(DBD臭氧管)谐振的方式将Ozonizer电压升至2~6kV。
控制上,臭氧的生产量大小通过改变逆变频率实现,逆变频率越接近谐振频率,臭氧管上的电压越高,生产的臭氧也就越多。需要的臭氧量不大时,就让逆变频率远离谐振频率。
2、当前通用的臭氧装置及其存在的问题
上述臭氧发生器,存在下列问题:
(1)为了控制臭氧产量,需要逆变频率变化范围比较大,一般500Hz~4000Hz之间,变压器要满足这么宽频率范围的能量传输需要,变压器的体积和成本会大幅度上升;
(2)由于频率变化范围过宽,在大部分频率工作点上,变压器的损耗都会比较大;
(3)电压随频率变化为非线性,难以实现较为精确的臭氧产量控制;
(4)电压谐波较大,大大缩短臭氧管的寿命,还会造成臭氧管的击穿损坏。
3、解决办法
改进电力电子电路,在直流环节增加BUCK电路,实现对逆变输出电压的控制,逆变电路只需要实现跟踪锁定负载谐振频率的电压,最终实现VF分离控制。VF分离控制的臭氧发生器电路拓扑如图2所示。
4、VF双闭环控制策略
由于增加了BUCK电路,所以我们可以将控制分离为两个独立的闭环,如图3所示。F环负责跟踪谐振频率,V环负责臭氧产量控制。
(1)V环---臭氧产量控制环
在烟气脱硝中,通过检测烟气中的臭氧和氮氧化物浓度,使用闭环调节算法,调节新型中频电源的斩波器,实现对臭氧产生量的实时闭环控制,最终达到臭氧的精准投放。
废水处理中,通过检测处理器出口水中的臭氧浓度和微生物含量,使用闭环调节算法,调节新型中频电源的斩波器,实现对臭氧产生量的实时闭环控制,最终达到臭氧的精准投放。
所以,不管是在什么应用场合,只要找到适当的反馈量,就能够通过V环实现臭氧的精准生产投放,避免因臭氧生产量不足造成消毒效率下降,或者因臭氧生产量过高,导致二次污染。
(2)F环-谐振环
臭氧发生器一般是使用串联谐振升压供电的,串联谐振回路等效参数会随温度、铁心磁化、放电间隙材料老化、部分臭氧管损坏等因素变化,从而引起了电路固有谐振频率的变化。如果不进行实时频率跟踪,运行过程中会偏离谐振点,导致系统稳性变差、效率下降(单位电能产出臭氧量下降)。
由于F环只需要负责谐振升压,不负责调压,所以工作频率范围大大缩小,一般来说可可以集中到谐振点周围±100Hz,比如,设计谐振点为3500Hz的臭氧发生器,变压器设计频率范围只需要考虑3400~3500Hz。这样就发幅度降低了变压器的成本,并且可以让变压器始终工作于最高效率点附近。
5、样机的生产和试验
为了验证上述设计的正确性,在对VF分离臭氧发生器一次电路进行了设计计算的同时,采用数字信号处理器(DSP)设计了性能优良的VF分离双闭环控制器。生产之后的样机如图4所示。
实验的100kg臭氧样机在国内某臭氧设备生产厂家进行了对比实验验证。
生产和验证结果表明:
(1)传统的臭氧发生器每生产1kg臭氧需用电9-20度(由于不能锁频,不同功率输出时生产每公斤臭氧的耗电差距较大),使用VF分离闭环控制的臭氧发生器每生产1kg臭氧用电仅需7-9度;
(2)同型号生产成本降低20%左右,主要集中在直流支撑电容需求容量变小和变压器成本下降;
(3)由于加到臭氧管上的谐波电压降低,臭氧管平均寿命增加200%以上,并且有效避免了臭氧管的随机性损坏;
(4)臭氧生产控制精度得到大幅度提高,100kg設备能够实现0.1公斤级别的调整,也就是控制精度达到0.1%。
6、结论
本文所述的新型臭氧发生器,通过对传统臭氧发生器进行了电力电子电路和控制器的针对性改进,实现了电压和频率的双闭环控制,有效提高了臭氧生产能效、提高了臭氧生产的控制精度,并且一定程度上降低了设备的生产成本,具有非常良好的应用前景。