APP下载

高密度低水分智能码垛炼焦技术开发与应用

2022-02-06崔长青耿哲荣姚润生

煤化工 2022年6期
关键词:炼焦码垛炭化

田 辉,崔长青,耿哲荣,姚润生

(1.中化学赛鼎焦化工程科技有限公司,山西 太原 030032;2.山西碳中和产业研究院,山西 太原 030032;3.山西博嘉慧科技有限公司,山西 太原 030032)

引 言

我国煤炭资源和煤的种类分布不均匀,近年来随着钢铁工业的发展,可用优质炼焦煤炭资源越来越稀缺。如何开发利用其他新煤种,降低焦炭生产成本,满足大型高炉的需求是焦化行业一直关注的难题。在焦化企业中,炼焦用煤成本是焦炭生产的主要成本,通常占焦炭成本的75%~85%,所以降低焦炭生产成本主要就是降低装炉煤成本。炼焦是将气、肥、焦、瘦不同煤种的煤按一定比例进行混合,一般配煤比(质量分数)为气煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3 焦煤50%,由焦炉炭化室顶部或侧部装入炭化室进行干馏的工艺。从焦炉炭化室顶部装煤,配合后可燃基挥发分在25%左右,称为顶装炼焦工艺。捣固炼焦是近几年快速发展的侧装炼焦工艺,即将配合煤在捣固机内捣实成体积略小于炭化室的煤饼后,推入炭化室进行干馏炼焦。煤料捣固后,煤饼水分10%~12%,堆密度可由散装煤的0.72 t/m3提高到0.95 t/m3~1.05 t/m3(干基),因煤粒接触致密,可增加气煤或弱黏煤配比,因此,在少配入焦、肥煤的条件下,多配劣质煤也可以得到抗碎和耐磨指标均较好的焦炭。

高密度低水分智能码垛炼焦技术(简称智能码垛炼焦技术)是一种新型的侧装高密度低水分炼焦专利工艺技术,该技术先将配合煤高压静压成型,排出煤吸附的气体和多余的水分,形成工艺需要的煤块,煤块水分6.0%~9.5%,堆密度可由散装煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),并具备特定的机械性能,如密度高、外形尺寸规整、抗压抗折强度高、抗冲击强度高等;再通过智能机械人将煤块码垛成满足工艺需要的煤饼,侧装入焦炉炭化室高温炼焦,获得低成本、高热强度、高质量的优质焦炭。当装炉煤堆密度提高时,煤粒间接触更加紧密,在热解过程中产生的气相产物的逸出阻力增大,热解气体不易散出,使焦炭的气孔率和比表面积下降,同时炉内胶质体膨胀压力提高[1],焦炭的反应性有所降低[2]。因此,增加装炉煤堆密度可以提高焦炭质量。

智能码垛炼焦技术具有智能性和标准性,在满足炼焦入炉煤基本控制条件的情况下,针对各地煤炭资源质量情况的不同,配煤技术方案也不完全相同;其入炉煤适用范围广,可多配入高挥发分弱黏煤与低挥发分不黏煤,且能保证焦炭质量基本相同。在智能码垛炼焦生产中,只要是适合企业生产实际,在保证焦炭质量的前提下,能充分利用炼焦煤资源、降低焦炭生产成本、稳定焦炭生产操作的配煤技术都是可行的。

1 智能码垛炼焦技术

1.1智能码垛炼焦工艺流程

智能码垛炼焦工艺流程示意图见图1。

图1 智能码垛炼焦工艺流程示意图

智能码垛炼焦工艺流程主要包括:计量给料、均化调湿、液压成型和智能码垛等过程,具体依据项目情况可以进行煤调湿组合延伸,减少焦化过程的热量消耗和焦化废水产生。

1.2技术原理

(1)智能成型码垛技术:采用数字高液压装置,使成型物料四周受力均匀,煤饼密度均匀,全自动智能控制,实时采集工艺过程控制参数,实现无人操作。

(2)高密度炼焦:配合煤经超高静压成型后,堆密度可由散装煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),煤粒间接触更加致密,减少所需的胶质体液相产物,可以炼制出结构均匀致密、强度高、块度均匀、气孔率低的优质焦炭,满足高炉大型化的要求。

(3)资源化、减量化、无害化综合利用:热废烟气进行煤调湿,充分利用废烟气的显热,同时减少带入焦炉的水分,降低加热耗热量,实现废热资源化梯级化利用,减少温室气体排放;焦化过程收集的粉尘、废渣等危废和废盐渣等配入炼焦煤作为黏结剂,经超高静压成型,废弃物循环利用,实现资源化绿色工厂。

1.3技术特点

(1)模块化:实现生产装置的模块化,满足大型焦化数字化建设,提升焦化技术在国际市场的竞争力。配合煤通过调湿计量、均化、送装入模具后高压成型,通过数字化装煤装置码成与焦炉尺寸相匹配的煤饼,并整体推入炭化室进行炼焦,确保焦化生产工艺稳定,实现焦炭质量高质化。

(2)大型化:码垛炼焦技术符合焦化行业“集约化、高质量”的发展要求,满足焦化行业建设现代化大型焦炉的需求。

(3)智能化:码垛炼焦技术与数字化信息技术的融合,可智能成型、数字码垛、无人装煤,提高安全生产效率,促进本质安全,实现焦化生产的智能数字化升级。

(4)洁净化:焦化企业生产过程产生的废水、废气和污染物达到行业先进值,创建绿色清洁智能工厂。

(5)精细化:优化配煤结构,做好优质煤种和劣质煤种的合理搭配;优化成型煤块密度、水分等参数,提高煤饼的强度及稳定性;生产装备的数字化升级带来智能化的工艺操作,便于调整工艺参数。

(6)资源化利用:吨产品废气产生量减少,废气显热充分利用,高浓度、难降解的焦化废水减量化产生,废渣、回收粉尘充分回用,难处理的焦化废盐资源化利用。

2 智能码垛炼焦与常规炼焦技术对比

捣固炼焦技术是利用固定式捣固机将细度(粒度≤3 mm)90%~93%的煤料捣固成煤饼,煤饼堆密度在1.00 t/m3以上,水分在11%,稳定性较好,不易坍塌;存在不足是煤料粉碎耗能高,炼焦过程废水产生量多、耗热量大,装煤过程容易造成环境污染。

智能码垛炼焦的核心技术是增加入炉煤料的堆密度、降低入炉煤水分,即高密度低水分炼焦理论。利用静压成型与智能码垛设备将细度(粒度≤3 mm)75%~90%的煤料液压码垛成煤饼,煤饼堆密度在1.20 t/m3以上,水分在8%。煤饼具有砌块性能,可以烘干预热,稳定性好,装煤过程环境友好。采用物理高静压成型法增加入炉煤料堆密度,通过测试煤料的堆密度,调整混合煤水分,设计好混合煤料的压缩比,得到不同密度的煤块用于试验。

利用山西某厂配合煤采样开展试验研究。根据配煤方案采用液压机及特制模具预制堆密度为1.00 t/m3(干基)和1.20 t/m3(干基)的煤块,成型压力15 MPa~30 MPa,成型尺寸250 mm×250 mm×250 mm,炭化温度1 050 ℃。

2.1堆密度提高对焦炭质量的影响

不同装煤堆密度的焦炭质量指标见表1。

从表1 可知,随着装煤堆密度的提高,焦炭粒径向20 mm~80 mm 集中;堆密度在1.20 t/m3时,粒径在20 mm~80 mm 的焦炭质量分数达80%以上,与堆密度为0.73 t/m3时相比,>80 mm 和<20 mm 的焦炭占比分别降低了8.8 个百分点和1.9 个百分点,相应的焦粉产量减少。

表1 不同装煤堆密度的焦炭质量指标

2.2堆密度提高对膨胀压力的影响

提高入炉煤堆密度,炼焦时对炉墙产生的膨胀压力增加,一般入炉煤安全膨胀压力应小于15 kPa[3],极限压力<20 kPa。利用山西某厂配合煤采样进行膨胀压力试验研究,测试高密度(1.20 t/m3)时煤块膨胀压力与炼焦焦炭的反应后强度(CSR),并与文献[3]中低密度(0.73 t/m3)和中密度(1.00 t/m3)的结果进行对比,结果见表2。

表2 不同配煤方案及堆密度下煤块的膨胀压力与炼焦焦炭CSR 值[3]

从表2 可知,入炉煤的膨胀压力越大,焦炭的反应后强度越高。与低密度入炉煤相比,相同的配煤方案下,中密度时入炉煤密度增加0.27 t/m3,膨胀压力高2.0 kPa 左右;高密度时入炉煤密度增加约0.50 t/m3,膨胀压力高5.0 kPa 左右,反应后强度提高9 个百分点左右。为了满足入炉煤安全膨胀压力的要求,有两种方法:一是调整配煤方案,减少焦、肥煤配比来降低膨胀压力;二是采取类似捣固焦炉的解决办法,即减少煤饼的体积,为炉体安全,建议码垛煤饼比捣固煤饼的宽度窄10 mm~15 mm。

2.3堆密度提高对炼焦工艺参数的影响

堆密度提高后,煤粒间的间隙减小,使煤粒间的接触更加紧密,传热和传质都加快,且在炼焦过程中胶质体易于填满空隙,胶质体的膨胀性和流动性都增加,焦炭质量改善。不同堆密度时的炼焦工艺参数见表3(炭化室平均宽度500 mm)。

表3 不同堆密度时炼焦工艺参数(炭化室平均宽度500 mm)

从表3 可知,相同水分的情况下,由于装煤量增加,码垛炼焦与捣固炼焦相比结焦时间延长了30 min。码垛炼焦煤饼上下密度、厚度均匀一致,要求的火道标准温度低,在焦化过程中产生的NOx和CO2排放低。

2.4堆密度提高对配煤指标的影响

配合煤水分、灰分、挥发分、黏结指数G、胶质层厚度Y、膨胀度b、粒度组成等参数对焦炭质量都有一定的影响,依据高密度炼焦理论,增加低膨胀性煤的配入量,减少对炉墙的膨胀压力,建议的不同堆密度时的配煤指标见表4。

表4 不同装煤堆密度时的配煤指标

由于炼焦时使用的炼焦煤资源具有区域性,往往配煤的煤料变化不大,使用高密度煤炼焦时,可以适当地增加高挥发分煤和弱黏结性煤配比,使配合煤的挥发分在30%以上,节约宝贵的主焦煤资源,降低配煤成本。

3 工业性单孔或群孔试验

工业性单孔、群孔试验在山东某焦化厂进行,焦炉炭化室高度4.3 m、5.5 m,炭化室宽度450 mm。采用捣固机制得的捣固煤饼水分10.5%,堆密度1.05 t/m3,煤饼厚度400 mm,结焦时间20 h。智能码垛炼焦设备采用1 250 t 静压成型机及特制模具,成型煤块尺寸550 mm×390 mm×500 mm,煤饼水分8%,堆密度1.28 t/m3,结焦时间20 h。

3.1焦炭质量提高

在相同的配煤条件下,智能码垛炼焦与捣固炼焦焦炭的质量对比见表5。

表5 智能码垛炼焦和捣固炼焦焦炭的质量对比 %

从表5 可知,智能码垛炼焦技术的应用不仅可提高焦炭质量,而且可减少焦粉率,给企业带来可观的经济收益。

3.2降低成本,提高经济效益

在相同焦炭质量时,智能码垛炼焦和捣固炼焦配煤比例对比见表6。

表6 智能码垛炼焦和捣固炼焦的配煤比例对比(质量分数) %

由表6 可知,智能码垛炼焦扩大了炼焦煤源,可提高不黏煤、弱黏煤配煤比例20~30 个百分点,降低配煤成本50 元/t~200 元/t。

3.3低碳节能、环保友好

(1)相比于传统焦炉装炉煤饼水分11%,智能码垛炼焦码垛煤饼水分可降至8%,可降低焦化废水生成量27.3%。

(2)入炉煤水分降低,意味着耗热量降低,水分每降低1 个百分点,吨煤耗热量降低45.6 MJ[4];相比传统炼焦,智能码垛炼焦仅入炉煤水分降低吨煤就可降低耗热量136.8 MJ,吨焦可减少CO2排放5 m3。

4 结 论

近年来,随着“双碳”政策的驱动,无论是从低碳发展角度出发,还是从提高焦化企业的利润考虑,采用清洁型高密度智能码垛炼焦技术与装备,适应焦化行业高质量低碳发展,是加强企业竞争力、实现可持续健康发展的良好选择。

4.1在焦炭质量稳定的情况下,在现有配煤基础上,智能码垛炼焦可增加不黏煤、弱黏煤配入量20~30 个百分点,显著降低配煤成本,节约宝贵的主焦煤资源,降低生产成本。

4.2在相同的配煤情况下,智能码垛炼焦较捣固炼焦焦炭的反应后强度提高2~5 个百分点,焦炭反应性改善2~7 百分点,焦炭质量提高。

4.3相同规模的焦化装置,智能码垛炼焦较捣固炼焦焦化废水减少27.3%,焦粉减少3~5 个百分点,吨煤耗热量减少136.8 MJ,具有显著地减少废水排放、降低能源消耗的效果。

猜你喜欢

炼焦码垛炭化
顶装炼焦与捣固炼焦的对比研究
捣固炼焦对焦炭质量的影响研究
捣固炼焦与常规炼焦技术对比
厨余垃圾水热炭化处理技术研究进展
浅谈SDS脱硫技术在炼焦工序中的运用
可控机构式码垛机器人的运动学误差分析
移动式码垛机器人移动臂的优化设计
GSK工业机器人码垛程序编写技巧
市政污泥炭化时间与温度研究
稻壳连续式炭化工艺及其性能研究