一种提高六米顶装焦炉产量的实践方法
2015-07-16陈金
陈金
摘 要:通过焦炉炭化室的炉门衬砖削薄,由原设计的炉门衬砖厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容积,有效增大装煤量,通过采取运转粉碎机中一台使用正常锤头锤柄,另一台锤头锤柄全拆掉的方法提高配合煤堆密度,很大程度提高了单孔炭化室装煤量,通过大胆尝试四座焦炉周转时间18.5h,四座操作时间均调整为9min,返小签加6min检修,返大签加16min检修,增加了焦炉推焦计划执行率,最终实现了焦炉产能稳定提升。
关键词:焦炉 炉门砖改造 堆密度 操作时间
中图分类号:TQ52 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)02(c)-0059-01
国内经济增速持续放缓,煤-焦-钢产业链整体市场低迷,面对上游煤炭市场价格波动和下游钢铁市场压缩产能等不利形势,作为独立焦化厂需要更进一步寻求降本增效,以求达到预期经济效益。唐山中润煤化工有限公司是位于唐山市渤海湾,具有优质炼焦煤资源和港口优势,提高炼焦产能是公司保证经济效益的大胆尝试,以下是一种提高六米顶装焦炉产量的实践方法。
1 焦炉炉门衬砖改造提高单孔装煤量
为进一步提高炼焦四座6m顶装焦炉生产效率,公司成立攻关小组对增加单炉装煤量进行专题研究,经过反复设计和实验,最终探索出在保证焦炭质量的前提下,将炭化室的炉门衬砖削薄,由原设计的炉门衬砖厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容积,有效增大装煤量,提高单炉效率。
实施方案为应用隔热效果更好的硅酸铝岩棉板、硅钙板及高温复合石棉板代替硅藻土隔热砖,达到了隔热效果,并且衬砖比改造前薄60mm。通过对比改造前后炉门外部温度变化,跟踪测量改造的炉门和未改造的炉门上中下三点温度,改造后炉门能够满足炼焦生产要求。
炼焦分厂四座焦炉机焦侧440个炉门经过改造后,单炉装煤量增加0.2t,使得焦炭单位成本明显降低,预计每年可增产焦炭2.1万t(0.2×24/18.5×360×220),增产荒煤气672万Nm3(21000×320),可增产甲醇3360t(6720000/2000)。按每吨甲醇2 500元计算,年产生效益:3360×2500=840万元。
2 提高配合煤堆密度
炼焦原料备煤车间共三台粉碎机,正常情况开二备一[1],为了增大配合煤堆密度,通过采取运转粉碎机中一台使用正常锤头锤柄,另一台锤头锤柄全拆掉的方法,从上表1可以看出,一期焦化、二期焦化采取以上措施前后单孔装煤量有了很大提高。
从生产角度分析,通过以上措施增大炼焦煤堆密度后,四座焦炉推焦电流均在150~170A未出现大电流及难推焦。改造后,单孔干基装煤量明显提高,焦炭产量明显增加,公司煤气发生量每天增加20万m3,在保证甲醇正常生产后,提高热力车间锅炉掺烧煤气量,有效提升公司整体经营效益。
通过表1数据计算,调整后平均焦炭量比调整前平均焦炭量每炉多近一吨,按照每天出280炉计算一天多出280t,按照每炉干基22.5t计算,280/22.5≈12炉,相当于比未调整前一天多出12炉。
3 调整焦炉操作时间
四座焦炉周转时间18.5h,操作时间10min,一个周转只有10min检修,四座焦炉三台推焦车,两开一备,出炉返签时,争车现象严重,一旦有一台推焦车修车,K2系数无法保证,如遇影响时间,经常处于追炉状态,不利于安全生产。
经过认真研究现场离干熄提升井近的2#3#焦炉操作时间调整为9min,离干熄提升井远的1#4#焦炉操作时间不变仍为10min,平均操作时间9.5min,检修时间65min,出于有利于检修设备,安排固定检修段。但运行一段时间,发现固定检修段保持不住,总在不断改变位置。
经过研究近一步调整,一个周转有5个小签和5个大签,返小签加2min检修,返大签加9min检修,不安排固定检修段,运行一段时间效果比较好。
经过大胆尝试四座焦炉周转时间18.5h, 四座操作时间均调整为9min,返小签加6min检修,返大签加16min检修,运行效果非常好,正常情况一台推焦车检修,不会影响生产,减少了检修设备对生产的影响。2014年一月至五月计划完成率99.5%比2013年提高1.4%。在三月举行的推焦执行系数劳动竞赛中四班平均K2推焦达到0.95。
4 结语
(1)经过炉门改造,单孔装煤量可以提高0.2t,年增加效益840万;
(2)提高配合煤堆密度,有效提高了煉焦炉效率,按一天280炉计算,提高堆密度后,单日可增产12炉;
(3)四座操作时间均调整为9min很大程度提高了焦炉完成率,保证了焦炉稳产、高产。
以上为一种提高6m顶装焦炉产量的实践方法。
参考文献
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