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首钢长钢烧结筛分系统升级改造应用实践

2022-01-24王保国宋恒彬

山西冶金 2021年5期
关键词:筛孔筛网振动筛

王保国,闫 波,宋恒彬

(1.首钢长治钢铁有限公司,山西 长治 046031;2.焦作恒博科技有限公司,河南 焦作 454002)

首钢长钢炼铁厂烧结工序拥有200 m2的烧结机2台,3条椭圆等厚筛筛分线(2用1备),其中二号线为两机共用,方便成品筛分系统检修和故障处理。一次筛分级点为12 mm,二次筛分级点为20 mm,三次筛分级点为5 mm,经三次筛分后,分出0~5 mm粒级作为冷返矿参与烧结配料,12~20 mm粒级部分作为铺底料,部分参与主机布料,部分6~12 mm粒级与大于20 mm粒级作为成品,输送至烧结矿仓及高炉槽下矿仓。在生产使用过程中,椭圆等厚振动筛会出现筛框开裂、轴承抱死、激振器断轴等故障。经考察论证,最终将HBS型悬臂筛网棒条振动筛应用到烧结整粒系统中,形成1号、3号线使用悬臂筛网振动筛,公用系统(2号线)使用椭圆等厚筛振动筛的生产格局。

1 椭圆等厚振动筛存在问题

自烧结机投产以来,烧结工序筛分系统一直沿用椭圆等厚振动筛分工艺,改造前,烧结成品3条筛分系统的技术参数如表1所示。

表1 改造前成品筛分系统

生产实践表明,TDLS型椭圆振动筛存在如下问题:

1)筛孔易堵塞,使用初期筛分效率较好,待运行一段时间后,筛分效率明显降低,烧结实物产量降低,内返矿粒级增大。

2)筛体占地面积大,质量大约为61 t,体积大,有效筛分面积小,筛分能力弱。

3)能耗高。受限于筛体笨重,需高功率电机驱动,一条筛分系统电机额定功率高达225 kW。

4)扬尘严重,工作环境恶劣。随着设备老化,设备漏风处较多,在未增加除尘风量的情况下,除尘效果越来越差,筛分室内扬尘严重,职工工作环境恶劣。

5)备件费用高,维检难度较大。

2 HBS型悬臂振动筛特点

2.1 筛分效率高

当烧结物料从受料溜槽进入筛体后,物料在筛上的抛掷指数D约为2.5,物料小幅跳动,物料流速加快,料层变薄而疏松,单位面积载荷变轻,使得物料充分接触筛面,筛分效率提升。悬臂筛与椭圆振动筛的筛网不同,椭圆振动筛的筛孔呈矩形,在筛分过程中筛孔尺寸不变,悬臂筛属梳齿形筛面,且筛孔为开放型,筛孔大小随筛体振动的同时,棒条自身会产生二次振动,筛孔的形状和尺寸大小不断变化,在一定范围内处于变化状态,临界粒径颗粒不易堵塞筛孔。同时配置筛网自清理装置,能够解决一般筛机筛孔易被堵塞、颗粒卡死和物料潮湿粘网的问题。筛网的开孔率明显提高,铸板网开孔率约10%,悬臂筛网开孔率>40%,在筛分过程中,铸板网的堵孔率为70%,悬臂筛网的堵孔率接近于零,筛分效率明显提高。

2.2 电耗降低

由表1和表2得出,改造前单线电机功率为3×75kW,两条筛分线电机功率为450kW,改造后双线筛分系统电机功率仅为90kW,共节约电机功率360kW,设备维护费用、动力减少约1/5,改造后成品筛分系统技术参数见表2。

表2 改造后成品筛分系统

2.3 作业环境改善

HBS型环保悬臂振动筛具有体积小、整体结构紧凑、本体密封性好等特点,筛体的进、出口处与料仓、导料溜槽采用软性连接,整个筛分系统形成一个密封体。除尘系统引风点个数降低至4个,布袋除尘风机风量降低80%,筛内形成微负压状态,筛分室无扬尘现象,达到了环保、节能、减排的效果。

3 HBS悬臂振动筛应用效果

首钢长钢炼铁厂200 m2烧结机相继于2018年10月和2021年3月完成了1号、3号线筛分系统的改造。根据使用情况看,筛分效果良好,极大地减少了烧结成品中的粉末,烧结产量变化不大,筛分效率提高4%,筛分指数由8%降低到了5.6%,满足了生产工艺要求。

表3 改造前后烧结粒度及内外返矿对比 %

4 结语

首钢长钢炼铁厂200 m2烧结机成品筛分系统通过改造,采用HBS环保型悬臂棒条振动筛后,与椭圆等厚振动筛相比,极大地减少了电能消耗,备品备件投入减少60%左右,故障停机率及维护费用明显降低。同时筛分效率显著提高,高炉槽下筛下物减少,入炉粉末降低。改造至今,设备运行平稳、故障停机率低、设备的维修费用低,能够适应新生产环保形势的需要,在烧结成品筛分系统改造上具有广泛的应用前景和较好的推广价值。

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