汉钢2号高炉稳定炉温操作实践
2022-01-23徐号锋
徐号锋
(陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,陕西 勉县 724200)
1 稳定炉温实践背景
高炉炉温稳定是体现高炉操作者水平和保证炉况稳定的基础,因此,要对影响炉温的诸多因素进行梳理分析,分清主次,制定切实可行的措施,以确保目标的实现。炉温稳定是实施低硅冶炼的前提,降低硅偏差及生铁含硅量,一方面可提高产量,降低燃料比,降低生铁成本;另一方面可减少CO2排放量,满足“碳中和,碳达峰”的控制要求,增加经济效益。汉钢2号高炉(2 280 m3)于2012年8月15日投产,投产后在稳定高炉炉温方面已采取了一系列措施,相关操作技术已得到了提高。2018年为响应公司号召,进一步降低生铁成本,提升高炉技术经济指标,对稳定炉温操作进行攻关,通过加强原燃料管理、固定高风温操作、细化炉温调剂及加强炉前出铁管理等技术措施,使高炉硅偏差及生铁含硅量有所降低。
2 稳定炉温操作措施
2.1 加强原燃料管理
汉钢2 280 m3高炉的焦炭全部为外购水熄捣固焦,因供焦炭厂家多,指标参差不齐,质量难以保证,为了稳定焦炭质量,通过与公司采购部门进行沟通,稳定焦炭供应厂家3~4家,同时派驻厂人员对焦炭的质量进行跟踪,不满足条件时及时反馈调整,通过该举措已取得了阶段性的效果。目前高炉用焦炭的灰分在12.0%~12.6%,水分在6%~8%,固定碳质量分数在85.5%~86.5%,M25≥92%,M10≤7%,反应性CRI在28%~30%,反应后强度CSR在60%~62%之间,可满足高炉的正常使用。
针对烧结矿碱度稳定率低、冶金性能不稳定的情况,要求烧结厂在矿粉的堆放上必须做到按品种、成分分类堆放,配料中稳定主流矿粉配比在60%以上,并控制当地缺陷的高钛、高硫矿比例不能超过20%,烧结时坚持烧熟、烧透的原则,提升烧结矿质量。球团质量要从抗压强度合格率上下狠功夫,矿粉进行二次润磨后-200目的比例要达到80%以上,以具备配料条件。将球团烧结用的煤气中混入热值较高的转炉煤气,可提升炉膛温度,使球团抗压强度合格率(≥2 000 N)从68%提升至75%以上。在现有原燃料条件下,为了稳定炉温、降低硅偏差及生铁含硅量,积极从以下几方面对高炉加强原燃料管理,以减少原燃料波动对炉况的影响。
1)做好物料的分类堆放、定点取料和物料的防雨工作,原则上露天不堆放焦炭、煤粉等物料,做好上下道工序的衔接工作。
2)加强内部管理,随时掌握、传递原燃料的质量指标数据,为高炉用料做好参考;严格仓位管理,在原燃料供应正常情况下,中间仓采用三仓均衡放料原则,中间仓仓位不低于2 m,高架仓仓位不低于4 m,同时每班需对成品仓、高架仓烧结矿进行至少1次的筛分检测。
3)定期做好筛板的检查更换工作,完善更换筛己板的记录台账,在日常点检中,及时发现断齿并进行焊补,杜绝焦炭进入焦丁仓;要求矿石振料速度≤40kg/s、焦炭量≤25 kg/s,以保证筛分效果,最大限度减少粉末入炉,改善料柱的透气性。
4)优化上料方案、降低运输成本,持续推广集装箱的运输方式,减少吨铁焦末产生量,以高炉稳产、高产为中心,不断提升高炉的各项技术经济指标。
5)建全完善原燃料质量预警机制,高炉工长随时在值班室电脑上查看上传至OA系统的原燃料质量异常信息,根据原燃料波动情况及时进行调剂,要求料场的管理人员不仅要知道外观物料质量,而且要对物料的理化质量指标做到心中有数。
6)当原燃料质量产生较大波动影响顺行时,高炉严格执行“攻守退”操作预案,并将信息反馈至相关单位。
2.2 固定高风温操作
高炉炼铁热风带入能量占总能量的16%~19%,使用高风温已经成为高炉炼铁节能减排、降低焦比以及提高煤比的主攻方向[1]。汉钢2 280 m3高炉采用了3座卡鲁金顶燃式热风炉,热风炉使用高炉煤气,热风温度稳定在1 220~1 230℃,2018年为提高热风温度,采取了将高炉煤气中混入少量热值较高的转炉煤气的措施,目前转炉煤气的混入比例可达到20%,热风炉的废气温度不超过350℃,风温可达1 280℃,平时可稳定在1 250~1 280℃,较之前提高30℃左右,达到了国内先进水平。在操作上,为固定高风温1 250℃,炉温主要靠煤粉、氧量、料速等其他数段来进行调剂,实现了高风温的利用。高风温的利用可有效补偿风口前煤粉分解吸收的热量,使炉缸热量充沛,渣铁温度充足,有利于炉况顺行和炉温的稳定,从而确保了炉温基础。
2.3 细化炉温调剂
2.3.1 正确判断炉温变化的趋势
高炉中表示炉温的指标有两个:一个是“物理热”,即指铁水温度;另一个是“化学热”,即指生铁含硅量。一般铁水中含硅量越高,铁水温度越高,反之则铁水温度越低[2]。2号高炉为避免因人为判断调剂失误而造成炉温波动,统一了炉温判断调剂标准(见表1)。
表1 汉钢2 280 m3高炉炉温判断调剂标准
2.3.2 勤观察,做到“早调、微调”
要稳定炉温,高炉值班工长应勤观察,可分别从料速、风压风量变化、炉顶温度、风口明亮变化、上下两炉次铁火、铁样断面颜色及渣样颜色的变化等方面来对炉况进行综合判断。要求每半小时必须检查一下料速,每一炉铁必看一下渣铁和风口情况,每班至少要到槽下检查原燃料2次,如发现焦炭变湿,需适当补充水分焦,这样能及时发现炉温发展的趋势,在炉温有较小波动时便能采取微调煤量或氧量的方式来平衡炉温,从而达到稳定多因素、减少变动量的目的。
2.3.3 根据不同的炉况,选择合适的调剂手段
一般情况下,调剂手段应优先使用对炉缸煤气量和煤气压力波动影响较小的手段,即采用控制煤氧量的调剂手段。在炉温波动小或未变料时,一般不采用风温、风量、净焦和负荷等调剂手段。负荷调剂在变料、引起炉热(凉)的因素具有长期性、有计划性的升降炉温时采用。风量调剂是在炉温变化较大(炉温已凉),为快速扭转炉温时采用。净焦调剂在扭转或预防炉温剧烈变化时采用。现从以下四方面具体介绍调剂操作措施。
1)炉温有向热的趋势时,调剂操作顺序为:减少喷煤量(1 000~2 000 kg/h)→增加富氧量(500~1 000 m3/h)→增加鼓风量(压差允许,风压未达到规定值时)。如有炉热难行征兆,在减少煤量后,不得增加氧量;为保证炉况顺行可撤风温,炉况顺行后,要先提风温,而后再增加煤量,以防止炉温返凉。
2)炉温有向凉的趋势时,调剂操作顺序为:增加喷煤量(1 000~2 000 kg/h)→减少富氧量(500~1 000 m3/h)→提风温20~30℃(风温有余地时)→减少鼓风量(料速较快时)。如风温和煤量已用尽,此时炉凉趋势较大,所耗时间较长,要减轻焦炭负荷,在轻负荷未下达前要相应减风,为抑制凉势。
3)炉温剧烈变化时,为预防炉况失常,可同时采用减风、加净焦、退负荷等多种调剂手段。如炉温下降较快,且一时查不出原因,应先适当加净焦、并大退负荷幅度,甚至改全焦冶炼,然后继续查明原因(漏水或原燃料变化),明确原因后,迅速采取相应的调剂措施。
4)在炉况失常(如管道行程、崩料、悬料)时,应及早加入足量净焦,这样不但能迅速改善炉料透气性,而且能补充炉料预热还原不充分在炉缸造成的大量热耗,从而缩短失常时间,减少损失。
2.3.4 把握好每种调剂手段对炉温的调节幅度及滞后时间
煤量调节在正常情况下的变动量不超过2000 kg/h,滞后时间一般为1/3~1/2冶炼周期;风温调节变动量不超过50℃/h,一般在2 h之内起到效果;风量调节的作用最快,必须1次减到需要水平,但加风时要酌量,一般在1 h左右见到效果;净焦和负荷作用最慢,滞后时间为1个冶炼周期。
2.3.5 保持渣铁排放的稳定
渣铁排放不均匀,炉缸内憋渣铁,易导致铁前料慢、铁后料快,影响高炉下料的均匀性,还易引起渣皮的脱落,造成炉温波动,甚至造成炉况难行、崩料等。因此工长应抓好炉前铁口的操作和维护,确保两铁口出铁均匀,渣铁排放稳定。
2.4 加强炉前出铁管理
2 280 m3高炉出铁稳定率低,渣铁不能及时出净已成为制约炉温稳定的限制性因素。炉前管理应重点在不漏泥、不烧铁口、不带铁堵口、不减风或休风堵口、保证铁口深度合格、能够及时出净渣铁上下功夫,具体措施如下:
1)推行炉前标准化操作,缩短出铁间隔时间至15 min以内;
2)稳定铁口深度2 800~3 200 mm,根据季节变化及阶段性冶炼特性,持续改善炮泥质量,以满足生产需要;
3)严格落实好熔融金属管控责任及措施,督促做好渣铁沟的检查、维护,确保渣铁沟安全运行、不影响正常出铁;
4)出铁前做好各项确认工作;
5)日出铁次数控制在9~12次,正常使用直径55 mm钻头,控制出铁流速不小于5.5 t/min,出铁时间控制在100~130 min;
6)在水冲渣管理方面,根据设备运行周期及实际情况实施定修计划,检查内、外筛网磨损,收集池积渣等情况,并及时对其进行更换、清理,通过提升稳定率,杜绝炉内憋渣铁情况,有效地控制了铁量差,为稳定炉温的创造了条件。
3 应用效果
采取加强原燃料管理、固定高风温操作、细化炉温调剂以及加强炉前出铁管理等技术措施后,高炉平均硅偏差为0.10%,生铁w(Si)为0.38%,其中7月份硅偏差为0.08%,生铁w(Si)为0.35%,创历史最好水平。高炉硅偏差变化情况如图1所示,生铁含硅变化情况如图2所示,注:2月份因2号高炉检修6天,检修完后又因两次更换送风装置休风923 min,生铁含硅及硅偏差未做统计;9月份2号高炉停炉。
图1 汉钢2 280 m3高炉生铁硅偏差变化情况
图2 汉钢2 280 m3高炉生铁含硅变化情况
4 结语
通过对2 280 m3高炉进行稳定炉温操作攻关,虽然阶段性取得了一定的成绩,但与国内同行业先进水平相比还有一定的差距。为进一步稳定炉温,降低硅偏差,降低燃料比,提高经济指标,必须解决以下几个制约因素:
1)入炉焦炭量会随水分的波动引起炉温的波动;减少焦炭料场的堆放转运环节,直接用管带将焦炭从焦炭大棚机打入料仓,避免因天雨或天晴而造成焦炭水分的大幅度波动,并尽快在槽下安装中子测水仪。
2)烧结矿碱度稳定率低、冶金性能差,球团矿抗压强度低;需继续在优化烧结及球团工艺上想办法,以提高质量。
3)做好炉前管理工作,进一步提高炉前耐材质量及加强设备的点巡检管理,以确保高炉能按时出净渣铁,避免高炉憋渣铁而影响顺行。