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高损台区治理典型案例(之二)

2021-12-23时重雯刘锦程王献镭

农村电气化 2021年12期
关键词:损率台区电能表

时重雯,刘锦程,王献镭

(贵州电网有限责任公司都匀供电局,贵州 都匀558000)

1 电能表错误接线引起的高损台区

1.1 台区基本情况

贵定供电局10kV云窑线董武台区系统用户59户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2020年5月之前,一直处于高损台区,供电所人员已经对该台区反复检查了5次,均未查到异常原因。

1.2 处置过程

人员首先确定了电流互感器倍率一致,且计度的精度无误差,此时间段应为用电高峰结束后的负荷状态,用电负荷理论上应较低,但是关口处显示C相负荷却很高。

对配变侧C相出线电杆逐根攀爬检查,测试碟瓶是否破损,目测线路通道,测量低压11号杆下户线电流,发现此处电流较大,实时输出电流13A,客户侧卡电流,输入与输出电流不一致,且电能表脉冲灯闪烁频率较慢,检查后发现该户中性线相线进线接反,而用户内部线路有接地放电现象,现场整改错误接线后,电能表显示当前电流0.8A,己恢复正常,监测配变C相输出侧电流降至6.08A。

1.3 线损还原计算

该用户处漏电的电量全天损耗为2.86×24=68.64kWh,现场消缺,台区线损率降至阈值以下,减少月度损耗电量300kWh以下。

2 互感器其中一相变比不一致引起的台区异常

2.1 台区基本情况

瓮安供电局建中供电所10kV建果线后司坝公变台区从2021年1月至2021年4月22日线损异常且日线损为24%左右。

2.2 处置过程

首先检查该变压器容量,现场为50kVA,容量与营销一致,与计量不一致,其次核查台区考核表,该台区关口终端信息与现场一致,终端上线正常。对全部26户用户的下户线及表计进出线电流值检查核对,未发现异常并且表计接线均正确,核对关口计量的接线情况,互感器到接线盒及到配变终端集中器接线均正确,但是在对台区关口表现场核实时发现A相互感器倍率与系统不相符,A相是100/5 B相150/5、C相150/5。

2.3 线损还原计算

上报停电计划准备更换A相互感器,计算更正系数K=0.2,还原实际供入电量1600.56kWh,还原后线损值为6.51%,如表1所示。

表1 后司坝公变线损还原计算 kW

3 用户电流互感器氧化引起的高损台区

3.1 台区基本情况

惠水供电局10kV芦雅线河口2#变系统容量100kVA,用户35户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年1—3月月度线损率分别为12.34%、13.64%、14.07%。

3.2 处置过程

首先检查台区考核表,台区关口表接线正确一二次电流比完全一致,倍率与营销、计量系统完全一致,排除关口计量问题后对低压集抄用户进行现场排查工作。集中器资产编号与营销系统资产编号一致,集中器采集用户数与计量自动化系统参与线损电量计量用户数一致,确保系统与现场档案一致。

对现场低压计量装置、户变进行检查。户变完全一致,但发现用户名称为“青河村抽水站(动力)”的用户表计电流异常,表计内三相电流分别为0.2A、2.65A、2.75A,该用户为三相四线带互感器动力表,用电用途主要是人饮抽水,现场对一二次电流进行比对发现A相缺少电流值,核查后发现电流互感器氧化锈蚀,导致电量少计。

3.3 线损还原计算

对该用户的失流电量初步测算:用电设备为三相电动机,A、B、C三相负荷均衡,故A、B、C三相每天用电量均为相同。取用户1—3月平均日电量(682+694+634)kWh×20倍/90天=447kWh(由于A相基本全部失流,该电量为B、C两相共计电量,B、C相每天平均电量为447kWh/2=223kWh)。

通知客户现场确认设备状态后,对损坏互感器更换、整改加封,在对该台区处置后指标降至标签值以下,追补挽回电量损失22126kWh,如表2所示。

表2 河口2#变整改前后线损率 kWh

4 业扩新装未及时归档引起的高损台区

4.1 台区基本情况

瓮安供电局10kV高木线青塘一号公变,台区系统用户63户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年3月月度线损率16.77%,4月日平均线损率18.71%,日平均损失电量34kWh,线损率一直在15%~20%之间。

4.2 处置过程

首先检查台区考核表档案信息,该台区关口计量正常,数据与营销系统一致,排除关口计量问题。然后确认现场集中器资产编号与营销系统资产编号一致,集中器采集用户数与计量自动化系统参与线损电量计量用户数一致。

检查低压计量装置,发现三相四线5(80)A电能表一块,当前有功示数为2821.13kWh,查询营销系统发现表计是合格在库状态,未在营销系统建档结算收费;发现单相10(60)A电能表一块,现场未用电(空开断开),当前有功示数为1460.51kWh,在营销系统查询,未能查到改电能表相关信息,未在营销系统建立档案结算收费;同时发现23户单相电能表中性线相线接反,中性线1进2出,相线3进4出(正确接法:相线1进2出,中性线3进4出)。

4.3 线损还原计算

分析该台区日线损率,发现从2021年1月6日起出现高损,现场询问片区客户经理得知,三相四线电能表安装时间大约2021年1月初。三相四线5(80)A养殖动力用户,现场当前有功示数2821.13kWh,经与系统核查高损时间为2021年1月6日起至4月20日(共104天),2821.13kWh/104=27.12kWh,平均日损失电量约为27.12kWh,月度减少损耗电量813.6kWh,还原3月份线损率为3.42%。

5 低压线路搭在横担上引起的高损台区

5.1 台区基本情况

平塘供电局通州供电所10kV通科线槽头2号公变系统用户25户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年1—3月月度线损率分别为11.37%、15.76%、26.45%。

5.2 处置过程

检查配变终端接线及二次电流均为正常,电流互感器倍率一致,且计量误差在正常范围值,同时确认现场终端资产与系统一致,确认用户与系统一致,集中器下用户档案与系统一致,通过系统数据分析,初步结论为该台区下有漏电情况发生或电能表故障。进一步检查时发现台区接地端接地电流为2.92A,存在线路接地漏电情况,检查低压线路时发现末端电杆上相线脱落在横担上,整改后,重新测量该台区接地端电流为0.02A,因此判断接地电流是由于末端电杆上相线脱落在横担上造成漏电引起。

5.3 线损还原及后期跟踪

损失电量进行初步测算:接地电流2.92A,按现场电压230V,每日损失电量为24×0.23×2.92=16.1kWh,月损失电量为16.1×30=483kWh,对台区线损还原计算,台区线损降至标签值以下,整改后台区预计每月减少损耗电量483kWh,如表3所示。对台区线损进行系统跟踪,日线损均在正常值内。

表3 槽头2号公变整改前后线损率 kWh

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