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降低冶炼废水COD的生产实践

2021-11-30冯芝勇曹汝俊邱远鹏张伟国石玉桥

中国有色冶金 2021年4期
关键词:废酸双氧水滤液

冯芝勇,曹汝俊,邱远鹏,张伟国,石玉桥

(阳谷祥光铜业有限公司,山东 阳谷 252327)

阳谷祥光铜业有限公司(以下简称“祥光铜业”)将铜冶炼与烟气制酸过程中产生的废水经过两套废酸污水系统处理后[1-4],外排水的各项指标满足《海河流域水污染物综合排放标准》(DP37/3146.4—2018)的要求,实现达标排放。

近年来,随着祥光铜业稀贵金属回收工艺技术的拓展应用和熔炼烟灰综合处理项目的投入运行,进入废酸污水系统的废水成分更加复杂,给废酸污水处理带来一定的困难;另外,随着祥光铜业对净化硫酸浓度的技术攻关和水回用等能源经济运行战略的实施,进入废酸污水系统的废水量大幅减少,相应的废水中的COD 等值因废水量减少而升高[5-9]。公司针对废水COD 值高的问题,从废水来源、控制流程和管控措施三个方面进行排查治理,最终降低了废水COD 值,实现外排水中的COD 值稳定达标。

1 废酸污水来源及成分

废酸污水处理系统的废酸污水来源:稀贵金属废水日排放量为60~100 m3;熔炼烟灰处理系统污水日排放量为20~50 m3。排放废水的成分见表1。除上述两种废水外,还有砷渣存储和中和渣存储区域的冲洗水。由于两处存储仓库的地面冲洗水量很小,对系统污水处理影响可以忽略。

表1 废水主要成分 mg/L

稀贵金属生产的废水主要是在沉银硒等过程中产生的,COD 值高且波动较大。烟灰处理系统的废水量较小,COD 值不高。故将稀贵金属生产的废水作为重点,对其COD 值进行跟踪。

2 废酸污水处理流程

废酸污水处理工艺流程共分三个工序,分别是硫化沉铜砷工序、石膏工序和中和工序。净化循环液与硫化钠在硫化沉铜砷工序反应使铜、砷等以硫化铜和硫化砷形式生成金属沉淀物;经过硫化反应后的滤液进入石膏工序,与石灰石乳液反应生成石膏;石膏滤液进入中和工序通过添加消石灰(电石渣+熟石灰粉)调整pH 值并经过氧化槽曝气作用使得铅、镉等重金属进一步沉淀形成中和渣,具体流程见图1。

图1 废酸污水处理工艺流程

3 降低废水中的COD 措施

3.1 脱吸塔工序降COD 措施

净化循环上清液进入废酸污水处理前先经过脱吸塔脱除溶解的二氧化硫气体,脱吸效果的好坏直接影响进入废酸污水的COD 值。为保证脱吸效果:在净化循环槽、圆锥沉降槽、斜板沉降槽、上清液槽及渣浆槽等处增加抽气管接入电除雾器进口,尽量降低进脱吸塔的废酸中SO2的含量;定期检查清理脱吸塔的进口管道、填料及分酸器,保证液体流道顺畅。

3.2 控制净化值环液中COD

净化循环液中溶解的二氧化硫为还原性气体,使得脱吸循环液中的COD 值较高,废酸处理过程中使用的硫化剂为还原性药剂,提高了废水COD 值,在净化废硫酸浓度攻关技术实施后废水COD 值一直偏高。

通过试验研究不同硫酸浓度对硫化剂添加量的影响,具体实验方案:取硫酸浓度8%的净化上清液1 600 mL(含砷1.2 g/L)平均分成8 份,每份200 mL,依次调整硫酸浓度至1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%和8%进行硫化沉砷的滴定实验,硫化剂采用浓度为13.6%的硫化钠溶液,滴定完成后过滤上清液进行化验计算砷含量和砷脱除率。试验结果见表2。

由表2可知不同硫酸浓度下对砷的脱除率影响不大;对硫化钠使用量影响较大,也相应的影响废水COD 值;即硫酸浓度越低,滴定使用的硫化钠越多,废水COD 值越高。由表2不同硫酸浓度对应的滤液COD 值可以明显看出,硫酸浓度4%以上时COD值变化不大,硫酸浓度4% 以下时COD 值明显增加,故净化硫酸浓度需要保证在4%以上。两期净化废酸在进行硫化沉铜砷前需要做好充分混掺,以此来提高一期净化循环液硫酸浓度至4%以上,如两期净化循环液混掺还不能保证硫酸浓度达到4%以上,需要通过加浓酸或阳极炉稀硫酸的方式来提高废酸的硫酸浓度。

表2 不同硫酸浓度滴定实验

3.3 保证中和工序氧化槽曝气效果

电石渣中和工序氧化槽曝气效果的好坏除了影响砷的脱除效果外,对废水COD 值影响较大,通过以下措施保证氧化槽曝气效果:将每个系列的三个氧化槽进液方式通过增加挡板等方式改造为“上进下出”式使得反应更充分;调整搅拌叶轮间隙并在进气筒间隔增加曝气小孔使得搅拌更充分、空气吸入溶解更弥散细小;在每个系列的三个氧化槽底部增加压缩空气管进行鼓气进一步提高溶液溶解氧浓度;定期对抽气管进行检查清理,提高曝气效果可有效降低COD 值。

4 降低COD 优化措施

外来废水COD 值波动大,净化硫酸浓度经常出现低于4%的情况,再加上净化脱吸效果和中和氧化曝气效果有时达到不到要求势必会造成外排水COD 值偏高。在脱吸循环液、硫化滤液和一次中和反应槽处添加氧化性药剂可进一步降低COD 值,但这些氧化性药剂如高锰酸钾、次氯酸钠、漂粉精(主要成分次氯酸钙)会使废酸污水系统引入杂质或进一步提高系统钠盐和钙盐含量等因素,因此不予考虑。在尾气脱硫系统使用双氧水喷淋吸收制酸尾气的二氧化硫气体,可降低系统COD。双氧水循环液中的双氧水浓度为0.1%~0.3%,加入双氧水循环液不会使系统引入其他杂质。不采用浓度为27.5%的双氧水原因主要是:系统COD 值检测采用的是重铬酸钾法,重铬酸钾是一种强氧化剂,系统中加入浓度高的双氧水若分解反应不完全易被重铬酸钾氧化而表现出还原性,反而会使系统的COD 值提高;另外脱硫双氧水循环液不用经过稀释,存储和使用更加安全便捷,故最终选择脱硫双氧水循环液进行添加(或者可以使用稀释后的双氧水)。

4.1 试验工艺流程

试验的工艺流程见图1,分别在脱吸循环液、硫化滤液和一次中和反应液三处进行添加脱硫双氧水循环液进行COD 脱除试验。

4.2 脱硫双氧水循环液用量对脱吸循环液COD脱除率的影响

脱吸循环液硫酸浓度为5%~6%,探究脱吸循环液与脱硫双氧水循环液的加入量关系:取脱吸循环液6 份,每份500 mL,测得脱吸循环液COD 为662.7 mg/L,硫酸浓度为5.6%,分别加入0.2%的脱硫双氧水1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5 mL 和6 mL,充分搅拌30 min 后测得的COD 值见图2。由图2可知,脱吸循环液与脱硫双氧水加入量关系为125∶1~160∶1(试验中双氧水加入量3~4 mL)时,脱吸循环液COD 最小,此时的脱除率为67.10%~69.22%。

图2 脱硫双氧水加入量与脱吸循环液COD 关系

4.3 脱硫双氧水循环液用量对硫化滤液COD 脱除率的影响

硫化滤液中的硫酸浓度为2%~3%,探究硫化滤液与脱硫双氧水循环液的加入量关系,取硫化滤液6 份,每份500 mL,测得滤液COD 为212.6 mg/L,硫酸浓度为2.4%,分别加入0.2% 的脱硫双氧水3 mL、4 mL、5 mL、6 mL、7 mL 和8 mL,充分搅拌30 min 后测得的COD 值见图3。由图3可知硫化滤液与脱硫双氧水加入量关系为80∶1~100∶1(试验中双氧水加入量为5~6 mL)时硫化滤液COD 最小,此时的脱除率为49.20%~52.02%。

图3 脱硫双氧水加入量与硫化滤液COD 关系

4.4 脱硫双氧水循环液用量对一次中和反应液COD 脱除率的影响

一次中和反应槽的PH 值控制在6~7,探究一次中和反应液与脱硫双氧水循环液的加入量关系:取一次中和反应液6 份,每份500 mL,测得滤液COD 为106.3 mg/L,pH 为6.6,分别加入0.2%的脱硫双氧水5 mL、10 mL、20 mL、30 mL、50 mL 和100 mL,充分搅拌30 min 后测得的COD 值见图4。

由图4可知一次中和反应液与脱硫双氧水加入量关系为10∶1~16.7∶1(试验中双氧水加入量为30~50 mL)时,一次中和反应液COD 最小,此时的脱除率为41.67%~45.44%。

图4 脱硫双氧水加入量与一次中和反应滤液COD 关系

由于脱吸循环液、硫化滤液和一次中和反应液中的硫酸浓度逐步下降使得脱硫双氧水的加入比例由125∶1~160∶1、80∶1~100∶1上升到10∶1~16.7∶1,呈现逐步加大的趋势,主要是由于双氧水在酸性条件下不易发生分解,随着硫酸浓度的下降分解速率增加;而COD 脱除率由67.10%~69.22%、49.20%~52.02%下降到41.67%~45.44%,呈现逐步下降趋势。上述数据说明液体的COD 值越高加入脱硫双氧水越有效果。一次中和反应液在经过氧化槽的曝气效果后使得最终外排水COD 值可以控制在30~40 mg/L,可稳定达标排放。

5 结论

针对废水COD 值高的问题,祥光铜业从废水来源、控制流程和管控措施三个方面进行排查治理,最终降低了废水COD 值,实现外排水中的COD 值稳定达标。

1)通过技术改造和定期检查清理保证脱吸塔的脱吸效果和中和氧化曝气效果,可以降低废水COD 值。

2)通过两期净化循环上清液混掺、净化加浓酸或添加阳极炉稀酸来提高硫酸浓度,净化硫酸浓度需要保证在4%以上,有利于废水COD 脱除。

3)在脱吸循环液、硫化滤液和一次中和反应液中分别加入脱硫双氧水,且加入比例分别为125∶1~160∶1、80∶1~100∶1和10∶1~16.7∶1,COD 脱除率分别为67.10%~69.22%、49.20%~52.02% 和41.67%~45.44%,达到降低废水COD 目的。

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