APP下载

某工业园区污水处理厂工艺设计

2021-11-15王小聪王梦纪东成李群伟蔡青青

工业用水与废水 2021年5期
关键词:沉淀池混凝滤池

王小聪, 王梦, 纪东成, 李群伟, 蔡青青

(1.武汉佳园环境工程有限公司, 武汉 430070; 2.武汉高德红外股份有限公司, 武汉 430205)

广东某工业园区是一座包括机械装备制造、 五金不锈钢制品、 电子信息产业、 新材料制造集群的工业园。 污水处理厂主要服务于工业园区的工业企业及居民集中区, 服务面积约为5.26 km2。 园区企业对废水进行预处理后, 排放至园区污水处理厂进行集中处理。 根据以往设计经验[1-3], 本项目采用预处理-水解酸化-多段多级AO-磁混凝高效沉淀池-反硝化深床滤池-紫外消毒工艺, 在二级生物处理为主的基础上, 辅以化学除磷, 并利用反硝化深床滤池达到脱氮要求。 本项目已完成施工图设计, 目前处于施工阶段。 通过对本项目污水处理工艺的设计研究, 以期为类似项目的污水处理提供一定的借鉴。

1 设计规模及进出水水质

1.1 设计规模

本项目为工业园区污水处理厂, 污水处理规模为24 000 m3/d, 分2 期建设, 近期建设规模为12 000 m3/d, 其中生活污水5 000 m3/d, 工业废水7 000 m3/d。

1.2 设计进出水水质

本项目污水包括生活污水和工业废水2 部分,工业废水占比58.3%。 工业园的主导产业为机械装备制造、 五金不锈钢制品和电子信息产业、 新材料等战略性新兴产业。 园区企业对废水进行预处理,第一类污染物需按环评批复要求和各企业的行业标准达标排放, 第二类污染物达到广东省地方标准DB 44/26—2001《水污染物排放限值》中的第二时段三级标准后送往园区污水处理厂进行处理。 主要污染因子为COD、 SS、 TP 和石油类, 可能还含有部分重金属及有毒物质。

出水执行GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准, GB 3838—2002 Ⅳ类标准未注明的其他指标, 执行GB 18919—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准和DB 44/26—2001 第二时段一级排放标准的较严者。 设计进出水水质如表1 所示。

表1 设计进出水水质Tab. 1 Design influent and effluent water quality

2 污水处理工艺

2.1 污水处理工艺选择

进水COD 浓度较高, m(BOD5)/m(COD)约为0.325, 可生化性一般, 需要严格控制污水中有毒有害物质浓度, 同时需要对污水进行混凝沉淀、 水解酸化等预处理, 提高污水的可生化性, 才能保障生化处理的正常运行。

为了达到良好的生化处理效果, 优先选择工艺成熟稳定、 具有强化脱氮除磷功能的污水处理工艺。 多段多级AO 工艺成熟、 运行稳定、 处理效果好、 运行案例丰富[4-5]。 由于本工程的出水要求达到GB 3838—2002 Ⅳ类标准, 必须通过深度处理进一步去除COD、 TN、 TP 等污染物, 需采用化学除磷和具备强化脱氮功能的污水处理工艺。 磁混凝高效沉淀池工艺成熟, 应用广泛, 药剂投加量少,除磷效果好; 反硝化深床滤池在污水深度处理中有很多成功应用案例, 对TN、 TP、 SS 的去除均有明显的效果[5]。 因此, 深度处理采用磁混凝高效沉淀池-反硝化深床滤池组合工艺。

2.2 污水处理工艺流程

为了保证处理后出水的高水质要求, 本工程采用预处理-二级生物处理-深度处理的污水处理工艺。 预处理采用事故调节池、 粗/细格栅、 曝气沉砂池、 调节池和混凝沉淀池, 生化处理采用水解酸化-多段多级AO 工艺, 深度处理采用磁混凝高效沉淀池-反硝化深床滤池工艺, 污水处理产生的污泥, 采用机械浓缩-污泥调理-隔膜板框压滤机脱水后外运处置。 具体工艺流程如图1 所示。

图1 污水处理工艺流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment

3 主要构筑物及设计参数

(1) 进水分配井。 1 座, 尺寸为4.00 m×4.00 m×6.75 m, 设有进水管、 出水管及2 根应急排放管, 应急排放管与事故池连通, 通过闸门控制,事故状态下, 关闭出水管和其中1 根应急排放管,将事故水引入事故池暂存。

(2) 事 故 池。 1 座, 平 面 尺 寸 为35.20 m ×37.30 m, 有效水深为5 m, 事故池通过廊道分成5格。 搅拌器5 台, 直径为1 800 mm, N =4.0 kW。 事故池高进低出, 通过进水分配井内闸门控制。 排空泵1 台, Q =10 L/s, H =12 m, N =2.2 kW, 库备。

(3) 粗格栅及进水泵房。 1 座, 尺寸为15.70 m×8.30 m×8.10 m。 土建按照远期设计, 设备按照近期安装。 格栅除污机2 台, 渠道宽1 100 mm,栅间距为20 mm, 安装角度为75°, N =1.1 kW。进水泵房尺寸为7.55 m×8.30 m×6.75 m, 最大有效水深2.85 m, 最小有效水深1.85 m, 水力停留时间分别为18 min 和12 min。 潜污泵3 台, 2 用1备, Q =400 m3/h, H =13 m, N =30 kW。

(4) 细格栅及曝气沉砂池。 1 座, 土建按照远期设计, 设备按照近期安装。 细格栅池的尺寸为12.30 m×12.10 m×7.00 m, 回转细格栅2 台, 渠道宽1 100 mm, 栅间距为1.0 mm, 安装角度为75°, N =1.1 kW。 曝气沉砂池尺寸为12.50 m×12.10 m×7.00 m, 有效水深6 m, 水平流速为0.1 m/s, 水力停留时间为29 min。 链板刮砂机1 台, 宽1 000 mm, N =0.75 kW; 电动管式撇渣器1 台, DN 350 mm, N =0.55 kW; 砂泵2 台, Q =30 m3/h, H =6 m, N =1.6 kW; 砂水分离器1 台, Q =72 m3/h, N =0.55 kW; 罗茨鼓风机2 台, Q =160 m3/h, P =6 m,N =4 kW。

(5) 调节池。 1 座, 尺寸为43.85 m×15.20 m×7.75 m, 有效容积为3 882 m3, 水力停留时间为7.8 h, 设1# 搅拌器2 台, 直径为500 mm, n =480 r/min, N =2.5 kW; 2# 搅拌器4 台, 直径为1 800 mm, n =50 ~70 r/min, N =7.5 kW。

(6) 混凝沉淀池。 混凝池1 座分2 组, 尺寸为12.90 m×7.90 m×5.60 m, 快速反应池1 个, 反应时间为3.2 min; 慢速反应池3 个, 反应时间为29.8 min; 沉淀池1 座分3 组, 尺寸为26.00 m×15.60 m×4.75 m, 单组沉淀池平面尺寸为26.00 m×5.00 m, 有效水深为3.5 m, 表面负荷为1.28 m3/(m2·h)。 池内设链板刮泥机1 台, L =22 m, B =5 m,N =1.2 kW。 混凝沉淀池出水进入中间水池。 中间水 池 尺 寸 为8.85 m × 6.65 m × 7.75 m, 有 效 水 深6.35 m, 设3 台潜污泵, 2 用1 备, Q =400 m3/h,H =7 m, N =15 kW。

(7) 水解酸化池。 1 座分2 组, 尺寸为53.30 m×14.00 m×8.00 m, 有效水深为7 m, 水力停留时间为9.8 h。 采用12 套流量为36 ~50 m3/h 的多点布水器进行布水, 保证布水均匀; 设置42 套PP/ES混纺平板填料, 单套平面填料框架尺寸为4.00 m×2.00 m×1.50 m, 膜间距为0.3 m, 倾角为60°。

(8) 多段多级AO 池。 1 座分2 组, 尺寸为53.30 m×27.40 m×7.00 m, 有效水深为6 m, 包括厌氧区、 一级缺氧区、 一级好氧区、 二级缺氧区、二级好氧区、 三级缺氧区及三级好氧区, 各区水力停留时间分别为1.5、 1.8、 2.8、 1.8、 2.8、 2.0、 2.8 h, 总停留时间为15.5 h。 混合液悬浮固体质量浓度为4 000 mg/L, 污泥龄为15 d, 污泥负荷为0.2 kg[BOD5]/(kg[MLVSS]·d)。 每组厌氧区、 缺氧区各安装2 台搅拌器, 单台N =0.75 kW。 穿墙回流泵2 台, Q =70 L/s, H =2 m, N =1.5 kW, 控制混合液内回流比为100%~200%。

(9) 二沉池。 2 座, 周进周出辐流式沉淀池,直径为25 m, 有效水深为4 m, 表面负荷为0.51 m3/(m2·h), 配套1 台中心传动单管吸泥机。

(10) 磁混凝高效沉淀池。 1 座, 尺寸为17.45 m×9.00 m×9.25 m。 混合絮凝区共分成4 格, 有效水深3.75 m, 总反应时间为20 min。 混凝搅拌器2 台, 直径为1.2 m, 转速为75 r/min, N =7.5 kW;絮凝搅拌器2 台, 直径为1.6 m, 转速为20 r/min,N =2 kW。 沉淀区直径为9 m, 有效水深为6.20 m,斜管区表面负荷为8.9 m3/(m2·h)。 设中心传动刮泥机1 台, 直径为9 m, N =0.75 kW。 配套高剪切机1 台, 处理能力为50 m3/h, N =1.5 kW; 磁粉回收系统1 套, 处理能力为50 m3/h, N =4.0 kW; 回流污泥泵3 台, 2 用1 备, Q =70 m3/h, H =15 m, N =4.0 kW, 污泥回流比为28%; 剩余污泥泵2 台, 1用1 备, Q =30 m3/h, H =10 m, N =1.5 kW。

(11) 反硝化深床滤池。 1 座分3 组, 尺寸为29.94 m × 15.40 m × 6.00 m, 包括滤池、 清水池、废水池、 加药间、 风机房等功能区。 滤池尺寸为16.69 m×9.50 m×6.00 m, 分成3 格, 设计滤速为3.44 m/h, 强制滤速为5.17 m/h, 水反冲洗强度为8.26 m3/(m2·h), 气 反 冲 洗 强 度 为50.21 m3/(m2·h)。 卵石承托层厚度为0.38 m, 滤料层厚度为1.83 m。 设罗茨风机2 台, 1 用1 备, Q =40.5 m3/min,P =65.5 kPa, N =90 kW; 反洗泵2 台, 1 用1 备,Q =400 m3/h, H =13 m, N =22 kW; 乙酸钠储罐1 台, V =20 m3; 乙酸钠投加泵2 台, 1 用1 备,Q =500 L/h, H =0.4 mPa, N =0.55 kW, 设计投加量为30 mg/L。

(12) 紫外消毒渠。 1 座分2 条, 尺寸为12.90 m×3.10 m×3.30 m。 设备按照近期安装1 套, Q =12 000 m3/d, K =1.6, N =10.24 kW。

4 污水处理工艺特点分析

(1) 针对工业园区污水水质、 水量波动大的特点, 本项目设置事故调节池和综合调节池, 均衡进水水质和水量的波动。

(2) 工业园区污水中COD 浓度高, 难降解有机物含量高, 设置混凝沉淀预处理和水解酸化单元, 改善污水的可生化性。 水解酸化单元采用多点布水器, 配水和布水均匀, 具有较好的水力搅拌作用, 节能、 清堵方便; 填料采用框架式平板填料,比表面积大, 微生物量多, 安装方便, 易于施工。

(3) 生化处理采用多段多级AO 脱氮除磷工艺, 具有平均污泥浓度高、 碳源利用充分、 处理效率高、 抗冲击负荷能力强的优点[6]。

(4) 出水TP 标准高, 首先采用多段多级AO工艺强化生物除磷, 再采用磁混凝高效沉淀池化学除磷, 组合除磷措施保证TP 达标排放。

(5) 为了确保出水TN 稳定达标, 采用反硝化深床滤池深度处理工艺, 并投加碳源, 增强TN 的去除效果[7]。

5 工程投资及成本费用

本项目总投资额为12 631 万元, 其中工程建设费8 528 万元。 本项目运行费用包括人工费、 水费、 电费、 药剂费、 污泥处置费、 设备维护费、 管理及其他费用, 核算污水处理成本为2.01 元/t。

6 结语

(1) 采用混凝沉淀-水解酸化-多段多级AO-磁混凝高效沉淀池-反硝化深床滤池-紫外消毒组合工艺处理经企业预处理后的工业园区综合污水,出水水质达到GB 3838—2002 Ⅳ类标准(ρ(TN) ≤15 mg/L 除外)。

(2) 本项目水解酸化单元采用多点布水器进行布水, 保证布水均匀; 采用PP/ES 混纺平板填料替代传统的组合填料, 将显著提高水解酸化池的处理效率。

(3) 本项目采用多级多段AO 工艺和反硝化深床滤池, 可根据进水情况灵活调整运行模式, 保证出水COD、 TN 达标。 如何充分利用生化系统的脱氮性能, 减少反硝化深床滤池脱氮的碳源投加量,有待在以后的设计和运行中进一步研究。

猜你喜欢

沉淀池混凝滤池
净水厂V型滤池运行优化分析
污水处理沉淀池进水系统的改进运用
长兴水厂沉淀池反应区浮沫现象的探讨和解决方案
水厂沉淀池改造前后排泥水含固率研究
南方某自来水厂滤池反冲洗水回用分析
污水处理厂沉淀池剖析——以乌鲁木齐某污水处理厂为例
污水处理厂二级出水中混凝沉淀工艺的应用
电解制备新型混凝剂及其混凝特性
混凝沉淀法处理含铅矿坑涌水
处理沉后水的炭砂滤池优化研究