液力变矩器故障导致整车动力中断的分析
2021-10-30张雅琨梁宗峰常健朱军黄文
张雅琨,梁宗峰,常健,朱军,黄文
(重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司科技中心,重庆 402260)
0 引言
CVT无级变速器以其传动的平稳性、舒适的驾乘性以及良好的燃油经济性,在市场上保持着较高的占有率。对变速器故障的识别与分析,优化内部结构对于提升变速器产品品质具有重要意义[1]。
液力变矩器是CVT无级变速器的核心部件之一,为变速器的起动控制系统,同时也是变速器中成本很高的组成部分,其性能稳定与否直接决定了车辆运行的可靠性,而液力变矩器的损坏或故障,一般较难用仪器查找,需要对其内部结构进行拆解,调查问题根源[2]。
本文作者通过车辆可靠性试验中出现的动力中断故障,系统地对变速器内部进行失效源头零部件查找,设计校核,最终查找出液力变矩器的设计缺陷,并对失效点进行了设计更新和试验验证。
1 问题描述
搭载某CVT无级变速器某车型在道路耐久试验行驶中,发动机转速波动异常,车辆严重耸动发冲,随后动力中断,变速器故障灯报警,经诊断仪读取故障码:被动压力低。
2 原因分析
对试验车采集的变速器数据(图1)可看出,黑色圆圈范围内实测被动压力值(曲线4)在目标设定被动压力值(曲线3)上下波动异常,实测速比(曲线2)跟随目标设定速比(曲线1)异常,由此初步判断车辆表现的性能异常为金属钢带打滑所致。
图1 变速器压力速比曲线
为进一步分析金属钢带打滑原因,开展如下排查工作。
2.1 排除外在原因
对变速器通气管、轮速传感器、箱体线束接插口、加油管焊合件进行检查,均无进水痕迹,故排除外在原因。变速器进水使润滑油摩擦因数下降,导致金属带打滑。
2.2 故障变速器复测
对故障变速器D挡1 200 r/min锁止工况下的润滑油压力进行复测,并对比该故障变速器出厂下线的数据。该变速器在出厂时润滑油压力(0.081 MPa)正常,出现故障后相同工况下润滑油压力为0.035 MPa,明显下降。
2.3 故障变速器拆解
对变速器进行拆解后发现,变速器内较多铁屑杂质,如图2所示,钢带异常磨损如图3所示。
图2 变速器内铁屑杂质
图3 钢带磨损
为对变速器内铁屑杂质寻源分析,分别对变速器内配油盘、液压阀块、液力变矩器这三大影响润滑油压力的部件进行故障排查。
2.3.1 配油盘检查
用气枪吹各油道,如图4所示,未发现杂质;同时对其性能进行检测,压力实测值在设计值范围内,可正常保压,且油道未发现窜油;对配油盘的尺寸复测,检测与变速箱中壳体配合的大面尺寸以及密封环安装槽尺寸,均符合要求。
图4 配油盘油道检查
2.3.2 液压阀块总成检查
阀块总成清洁度检查结果显示,阀块内杂质总量191.6 mg,如图5所示,已严重超标(变速器总成清洁度要求为80 mg)。
图5 阀块总成清洁度检测
拆解阀块发现二级顺序阀有明显划痕,如图6所示,一、二级油道(主被动总成、液力变矩器、DNR离合器系统油路)无明显杂质淤积,三级油道(液力变矩器、配油盘、阀块单向油路)存在较多杂质淤积,如图7所示。由于前配油盘经检查未发现故障,故初步判断液压阀块内部杂质主要由液力变矩器内部磨损后带入。
图6 二级顺序阀明显划痕
图7 三级油道杂质淤积
2.3.3 液力变矩器检查
如图8所示,液力变矩器主要由泵轮、涡轮、导轮和闭锁离合器组成,其中涡轮、泵轮和导轮是液力变矩器能量转换的三元件[3]。
图8 液力变矩器结构示意
对液力变矩器进行拆解剖析,发现其内部涡轮闭锁分总成中减震弹簧保持架拨爪断裂,弹簧盖和从动板磨损严重,如图9—11所示。
图9 保持架拨爪断裂
图10 弹簧盖磨损
图11 从动板磨损
对保持架拨爪断裂断口进行分析,如图12和图13所示,从减震弹簧与保持架拨爪接触痕迹看出,拨爪折弯位置径向面未与弹簧完全接触,只有轴向面与其接触,如图13黑圈所示,在往复应力作用下,拨爪折弯处应力集中形成裂纹源进而断裂,弹簧着力点失衡、弹簧变形、挤压并磨损弹簧盖和从动板。
图12 涡轮闭锁分总成
图13 弹簧接触痕迹
综合以上对故障变速器配油盘、液压阀块、液力变矩器的拆解分析,得出整车动力中断的根本原因为:液力变矩器内部涡轮闭锁分总成减震弹簧保持架拨爪应力集中断裂,使弹簧失去着力点变形,继而引发相关配合零部件的磨损,磨损杂质通过变速器内部的油路系统进入液压阀块、阀芯,致使阀芯卡滞阀块工作异常,液压控制系统无法正常建压,压力波动导致金属带打滑,产生更多的铁屑,进入油路循环,进一步加剧零部件的磨损,最终导致液压系统的控制完全失效,车辆动力中断。
3 设计校核
对比核查失效弹簧保持架与图纸的差异,并进行位置度复验。
如图14所示,拨爪径向面未与弹簧完全接触,存在夹角α,这是保持架拨爪受力不均应力集中导致断裂的根本原因。
图14 弹簧保持架示意
4 方案改进
针对弹簧保持架拨爪设计缺陷,对其底部圆角优化变更设计。如图15所示,加大圆角(由β增大至β1),使拨爪折弯位置径向面与弹簧接触面积增大,从而改善保持架拨爪受力分布。
图15 优化方案
5 试验验证
新方案是否满足性能需求,需要通过液力变矩器涡轮闭锁分总成固定扭转减振试验来验证。经100 万次扭转耐久后,对零部件进行拆解分析,结果如下:
(1)如图16所示,保持架拨爪与弹簧由轴向面接触变为径向面、轴向面同时接触,受力情况改善。
图16 保持架受力情况改善
(2)如图17所示,从动板、弹簧盖有亮纹,无深度。
图17 从动板和弹簧盖示意
综上所述,优化方案满足性能要求。
6 结束语
文中针对整车可靠性试验中发现的失效形式进行了调查和分析,从根本上找到了产生故障的原因,锁定失效根源零部件,并进行设计校核,提出了新的改进方案,对新方案进行了试验验证,证实了新方案的有效性与可靠性。此次的设计缺陷提醒在产品的研发设计中,须充分结合理论与实际,在设计过程中理论与实际相结合,才能设计出合理、可靠、满足需求的好产品[4]。