轨道交通用齿轮箱低温试验轴承烧损原因分析及解决措施
2021-09-10吴亮王东道安靖宇于飞
吴亮 王东道 安靖宇 于飞
摘 要:对某型号轨道交通用齒轮箱进行-35℃低温试验时,主动齿轮侧轴承在试验过程中出现烧损的情况。对烧损原因进行分析,发现选用的润滑油倾点无法满足低温试验的要求,更换耐低温的润滑油后,试验顺利完成。
关键词:轨道交通齿轮箱;轴承烧损;低温试验;润滑油
轨道交通用齿轮箱作为车辆走行部的关键零部件,设计完成后需进行型式试验,验证齿轮箱的性能能否满足车辆的使用条件。根据客户要求某型轨道交通齿轮箱需在-35℃时进行低温试验,验证齿轮箱在低温环境下的运行性能。
1 问题描述及原因分析
齿轮箱齿轮采用渐开线斜齿轮,主动齿轮侧轴承采用圆锥滚子轴承,面对面的布置型式,安装后两个轴承间存在合理的间隙,轴承布置型式见图1。润滑油采用A型润滑油,润滑油的相关参数见表1,润滑油油量及没齿量符合成熟设计经验要求。齿轮箱采用成熟的润滑结构和密封结构。
试验曲线模拟车辆的运行,齿轮箱在低温环境下按照车辆的加速度升到最高转速,并按照最高转速运行一段时间,试验曲线如图2所示。
试验过程中轴承部位出现温度迅速上升,齿轮箱振动明显增大的情况。停止试验设备,对齿轮箱进行分解。拆解时发现磁性螺堵上存在异常吸附物(图3a),箱体内部存在轴承异常磨损的片状碎片(图3b),主动齿轮侧轴承烧损变黑,滚子大端端面剥离严重(图3c),润滑油附着在内壁上。
2 原因分析
对轴承烧损的原因进行分析。
润滑油油量及没齿量参照成熟的设计经验设定,不存在润滑油油量不足的情况;润滑结构采用成熟的润滑结构,其他试验项点轴承温升正常,不存在润滑结构不合理的情况;排查齿轮箱的组装记录,组装的轴承间隙在要求的范围之内,不存在组装不到位的情况。
润滑油的运动粘度随着温度的降低而变大,流动性变差,齿轮箱低温试验时出现电机负载大,启动困难的情况。查看润滑油的物化参数,润滑油的倾点为-37.5℃,在-35℃时润滑油已基本不具备流动性。润滑油选型不当可能是造成轴承烧损的原因。
对轴承烧损的过程进行分析;试验开始时轴承内圈与轴承外圈间存在间隙,轴承运转无异常,如图4所示。低温环境下由于润滑油运动粘度增大,流动性变差,润滑油无法顺利地通过齿轮箱的润滑油路对轴承部位进行润滑,轴承滚子与轴承之间无法形成油膜,滚子与滚道干摩导致轴承温度迅速升高,箱体与轴承座受环境温度的影响处于低温状态。假设轴承烧损时轴承内圈与外圈的温度为50℃,相对于齿轮箱箱体及轴承座(-35℃)的温差为85℃,根据线性膨胀系数计算,轴承间间隙缩小了约0.14 mm。滚子侧面与轴承外圈、滚子大端端面与轴承内圈完全贴死,如图4所示,在电机的带动下轴承剧烈摩擦,最终烧损。
3 解决方案及验证
选取一款倾点更低,低温环境下流动性更好的B型润滑油。润滑油参数见表2。
正式试验前先对润滑油进行初步验证,选取A型润滑油及B型润滑油,放置在透明容器中,对润滑油进行降温,当温度达到-35℃时,将透明容器倒置,A型润滑油已不能流动,形似固体状态;B型润滑油能流动下来。初步验证,B款润滑油在低温情况下流动性要优于A款润滑油。
对齿轮箱清洗重新组装后,使用B款润滑油进行低温试验,试验顺利通过。
4 结论
轨道交通齿轮箱低温试验轴承烧损是由于润滑油选型不当导致,选取的润滑油倾点不能满足低温试验的需求,更换倾点满足低温要求的润滑油后,低温试验顺利通过。齿轮箱设计选取润滑油时需注意润滑油的物化参数,选择倾点满足设计要求的润滑油。
参考文献:
[1]王东道,刘玉生,梅雪清.地铁齿轮传动装置低温性能试验研究[J].机车车辆工艺,2010(3):26-27.
[2]吴成攀,高扬,段辰宸.基于超低温环境的齿轮箱润滑油性能分析与研究[J].山东工业技术,2017(19):41-42.