脱水外销站工程建设技术应用研究
2021-09-10宋晓
宋晓
摘要:2020年以前我公司曙103块、曙602块、曙116块、雷72块、雷88块、欧26块、欧35块、白二块产液共计243.52方/天,欢60及欢623块产稠油共计93方/天, 总产液量为336.52方/天,均采用汽车拉运的方式运至欢四联东侧脱水点进行脱水处理,脱水点设计处理量为200方/天,现已超负荷运行,出现了含水不达标的情况。 2020年在曙602块、欢623区块、洼77块再计划部署11口新井,产液量增加约63方/天,总液量达到399.52方/天。公司稀油区块的稀油在欢四联东侧脱水点进行脱水处理后,按混配油油品进行直接外销,与稀油相比每吨原油销售价格损失0.023万元,脱水外销工程建设显得格外重要。针对以上背景,公司计划在坨子里首站东侧冷家油田外输站内新建1座脱水站,包括沉降罐区、卸油区、装车区、联合泵房、加药装置、脱水加热炉区等。脱水站建成后,于5月1日正式投产,经现场实施,脫水站能够实现分质分销,取得了较好的经济效益,为公司提质增效作出了重要贡献。
关键词:脱水;外销;脱水站;油品;试验;提质增效
1 实施背景
我公司目前动用储量1760万吨,投产油井235口,分布在曙采、欢采、沈采等七个采油矿区24个区块单元,开井155口,日产油376吨。其中稀油动用储量782万吨,覆盖14个区块,总井97口,开井69口,日产液503吨,日产油134吨。从地层采出的原油首先要进行脱水、脱硫、脱盐等工序处理完后才能进行销售,目前我公司脱水点位于欢采地区,日处理量仅为200方/天,达不到日产液量503吨的处理量需求,脱水站的超负荷运行造成目前处理完的原油出现含水不达标的情况,只能按照混配油油品进行销售。且随着各区块新井的陆续投产,原油产液、产油量持续上升,对原油脱水外销工程的建设需求显得更加迫切。
2 项目原理
常用的原油脱水技术有五种方法:化学破乳脱水法、重力沉降脱水法、离心力脱水法、电脱水法和粗粒化脱水法。经过详细分析和比较,我们采用的事化学破乳脱水法、重力沉降脱水法和电脱水法联合使用。
化学破乳脱水法:原油脱水时往含水原油中加入破乳剂,破坏乳状液的稳定性,使油水易于沉降分离,再利用重力沉降将其脱除。为确保原油含水量达到指标,在最后的沉降罐内安装高压电极,使油水在电场下分离。外输原油的含水量要求不大于0.5%。
同时脱水站采用常压热化学沉降脱水方式进行脱水,原油(含水30%)拉运至脱水点,通过加药泵加药后进加热炉加热,加热后进沉降罐进行脱水,脱水后原油(含水0.5%以下)装车外销,沉降罐底水通过底水泵打入高架污水罐,供洗井使用。两座200m³沉降罐相互连通,可根据现场生产需要进行倒罐、循环的功能。
3 室内脱水实验
影响原油破乳的因素主要有以下几个方面:
(1)原油的性质。原油与水密度差大,原油粘度低,蜡含量少,破乳效果好。
(2)破乳温度:低温时油水密度差变小,相同粒径水滴的沉降速度变慢,破乳后油水分离时间较长。
(3)破乳剂的用量:破乳剂用量在临界胶束浓度左右,破乳脱水效果最佳。
通过室内实验,得出以下结论:
(1)在室内脱水实验中,处理效果较好的三种破乳剂分别为:2#破乳剂、4#破乳剂、8#破乳剂。
(2)在室内脱水实验中,在使用较好的破乳剂情况下,破乳剂适宜的加药量为200-250mg/L。
(3)在脱水温度大于60℃时,使用2#破乳剂、4#破乳剂、8#破乳剂,加药量为200-250mg/L,沉降24h后净化油含水可以达到≤0.5%的外销要求。
4 现场实施情况
在进行室内脱水实验的基础上,我们对现场工艺流程进行了优化,以满足现场需要。
(1)设计理念上突破油田传统的热化学沉降工艺,同时还具有两座沉降罐倒罐、循环的功能,可根据工况进行调整。
(2)研发与应用一体化集成装置,如加药装置和值 班房将预制好的撬装设备整体安装,实现“工厂预制最大化,现场施工最小化”目标,降低施工风险,提高工程进度及质量。
(3)深度简化工艺流程,联合泵房内底水泵、卸油提升泵、装车泵设置一台备用泵,节省设备购置及优化工艺。
4 实施效果分析
对曙103块、曙602块、白二块、洼77块稀油区块稀油16吨进行现场脱水实施。脱水时间:24h;脱水温度:60℃;破乳剂加入量:200mg/L; 稀油区块来液(含水20%左右),经过破乳剂融合、加热炉加热、沉降罐沉降后,整体含水达到0.5%以下,满足外销条件。实现原油分质分销,与原欢四联脱水站相比,稀油区块来液经过沉降、加热、加药、脱水处理后,油品按中质油价格进行销售,提高原油销售价格。
5 经济效益测算
脱水站建成后,经济效益评价良好,主要体现在以下四个方面:
(1)提高原油销售价格;
坨子里外销站经过加药、加热、沉降脱水处理后含水在0.5%以下,达到外销含水不超过1%标准,并按中质油单价销售,曙103块、曙602块、白二块、洼77块稀油区块稀油每吨销售价格增加约230元/吨,销售总价格增加:230*16吨=0.368万元/天,全年预计增加0.368*120天=44.4万元。
(2)降低拉运费 稀油区块产出液去新建脱水点进行脱水、外销,平均缩短拉运距离92公里,拉运费节 0.5*92*30*120=16.56万元/年 。
(3)降低处理费
2019年污水处理费:污水处理费24.21元/方,处理费共171.7万元,2020年污水处理费34元/方。今年预计节约污水处理费34*10*120=4.08万元。
(4)高架罐、加热炉利旧节约成本投资
两台300kw加热炉节约约28万元,四台高架罐节约约48万元,共计节约约76万元。
以上四项举措全年共创效140.88万元。
6 结论
我公司原油脱水站建成后,5月1日正式投产,并于9月1日开始外销,投产以来,未发生因工程质量或技术原因导致的质量安全环保问题,满足公司日常生产需要,达到预期标准,在脱水效果和降低能耗方面均取得了较好的效果。与原欢四联脱水站相比,该脱水站实现了分质分销,原油脱水后由按混配油价格销售转变成按中质油价格销售,提高原油销售价格,为公司提质增效做出积极贡献。
参考文献
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[2] 超声波破乳的频率和声强[J].付静,孙宝江,温志刚.石油钻采工艺.1999:69-72
[3] 中国炼油技术[J].侯祥鳞.北京:中国石化出版社.1991:48-59
中油辽河油田分公司,辽宁 盘锦