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隔膜计量泵冲程控制器故障后的使用探讨

2021-08-30谢江峡王立哲滕汉义

甘肃科技纵横 2021年7期
关键词:计量泵隔膜泵混凝剂

赵 凌,谢江峡,王立哲,滕汉义

(1.兰州城市供水(集团)有限公司调度中心,甘肃 兰州 730060;2.兰州城市供水(集团)有限公司 第一水厂,甘肃 兰州 730060)

1 概述

在自来水生产的工艺中,投加混凝剂是一个重要的工艺环节,按照原水的浊度,参照混凝实验数据,需将一定量的混凝剂投加在水体中,从而达到混凝沉淀降低浊度的目的。为实现精准投加,目前水厂中普遍应用隔膜计量泵[1]、螺杆泵、射流泵等投加设备投加混凝剂。水源不同,原水水质相差较大,总体来说,水库水相对而言水质稳定,河流水随天气变化等外因,在以地表水为水源的水厂中,常常要解决原水浊度跨度大所面临的降低浊度问题,尤其在雨季,原水浊度变化没有规律,但为了保证自来水出厂水水质达标,就需要及时掌握水情,及时调节混凝剂的投加量[2],保证后续工艺的正常运行。兰州城市供水集团原水预处理水厂,投加混凝剂采用隔膜计量泵完成,设计为隔膜计量泵组与原水提升泵组一对一的投加方式。

2 隔膜泵组运行方式

高性能隔膜泵运行时,泵机械驱动系统驱动泵高性能隔膜泵头中的活塞前后运动,在吸入行程一开始,柱塞携带液压油箱远离液压油端方向移动。液压油被往回拉,弹性隔膜跟着一起拉,降低了隔膜泵头输送物料的压力。此压力导致液体向内流动,抬起吸入口止回阀球,使得被输送液体通过吸入管路进入隔膜头部。同时出口止回阀关闭,阻止了排除管的物料回流。

在吸入行程终了,过程反向,排出行程开始,此时柱塞向前移动,推动前面的液压油,液压油压向隔膜,使之向前变形,从而提高隔膜泵头内被输送物料的压力。此压力使得被输送物料向外流动,迫使出口止回阀开启,而入口止回阀关闭,挡住吸入管路的回流,被输送物料则流出隔膜泵头部进入排出管路。这一吸入、排出过程随柱塞每个行程循环往复,成为泵输送液体的直接动因[3]。

3 存在的问题

按照隔膜泵流量运行的原理,控制一台已知隔膜泵流量的两个变量:一为柱塞往返移动的距离即冲程,用冲程控制器调节;二为柱塞在一定时间内往返的次数即频率。在生产实际中,因频繁使用冲程控制器调节活塞移动的距离,导致冲程控制器故障而失去调节作用。

当投加设备故障时,絮凝剂未能及时投加至待处理水体中,当该水体进入沉淀池,会打破池中原有的浑液面平衡,造成浑液面上升,从而导致沉淀池出水水质超标,影响下一步过滤等后续生产工艺的效果。水生产过程环环相扣,每一个环节的控制达标都至关重要,否则将导致后续工艺的工作量加大,出厂水质不达标。

4 固定冲程的办法

打开冲程控制器罩外的固定螺丝,拆下控制器罩,当冲程控制器完好时,冲程固定螺母此时在拧松位置,冲程可在0~100%调节。此时旋转活塞杆末端螺母,将活塞向前推动,使其冲程归于零位,用记号笔做标记,然后反方向旋转活塞杆末端螺母,将活塞向外拉出,使其冲程达100%,过程中,记录下活塞杆末端螺母旋转的圈数,按照对应的圈数,调节活塞至10%的位置上,锁死冲程固定螺母,开启泵组,做投加实验。根据投加量大小,向前向后微调活塞位置,待冲程在10%确定时,锁死冲程固定螺母,此时隔膜泵组的冲程将固定在10%,不再具备调节作用,同样,可根据生产实际运行的所需投加量,固定冲程大小,调节流量靠调节频率完成。

以某进口品牌额定流量为2412 L/h的隔膜计量泵组为例,根据实际投加经验数据,可按照泵组运行时的频率和冲程计算出流量。

隔膜泵流量公式为:

Q=2412 L/h×频率(%)×冲程(0~100%)×时间

兰州原水预处理厂在原水浊度范围为75~3 000 NTU时,采用隔膜泵计量泵,投加浓度为1%的HCA-1混凝剂水溶液,溶液储池两座,隔膜泵组5台,隔膜泵频率调节范围为12.3~50%,冲程调节范围为0~100%,当冲程控制器和频率调节器都完好时,双变量控制投加量,达到投加的目的,工艺如图1所示。

图1 某水厂加药间隔膜泵投加系统

5 生产数据对比

(1)冲程控制器完好,通过调节行程、频率双变量控制投加量。投加浓度为1%,混凝剂有效成分100%的HCA-1水溶液时,具体情况见表1所列。

表1 原水浊度混凝剂投加量对照表

(2)当冲程控制器故障,人工设定冲程为10%时,调频器控制投加量,通过投加浓度0.5%和1%两种有效成分100%的HCA-1水溶液时,具体情况见表2所列。

表2 原水浊度混凝剂投加量对照表

对比以上投加数据,当隔膜泵组行程控制器和频率调节器完好,当原水浊度在75~3 000 NTU,或者浊度高于3 000 NTU时,配置一种浓度的水溶液,通过调节隔膜泵组的频率、冲程来控制HCA-1水溶液投加量,达到投加目的;当行程控制器损坏,不能调节行程时,可经过投加实验,人为调试行程控制器冲程限定螺母,将泵体柱塞往返距离固定,即定量冲程10%,分别配制浓度为0.5%和1%的两种HCA-1水溶液,原水浊度低于1 000 NTU,投加浓度0.5%的溶液,原水浊度在1 000~3 000 NTU时,投加1%的溶液,同样能够满足生产需要,实现投加目的。

6 隔膜计量泵运行中的注意事项

为了保证隔膜计量泵的正常运转,避免故障发生,在设备运行中应注意[4]:一是双变量控制的设备,在使用过程中尽量采用固定其中一个变量,一个变量控制的方法运行,既调节频率又调节冲程,尤其是在高频低冲程时,容易使冲程控制器发生故障,活塞在小范围内来回高频率的运动,如同振动;二是在泵组的吸入和排出管路中,不应有空气进入,在管道安装中要设置排气装置。当泵组要启动时,必须工艺液体灌满整个泵组系统,当泵组较长时间停用,由于温度变化,工艺系统中的水溶液会分离出空气,再启动泵组时,首先打开排气装置,再启动泵组,用泵组所推送的工艺液体将空气排除去;三是定期检查齿轮箱中的油面高度,需要及时补充油脂[5],在每6个月或每运行2 500 h后,必须更换齿轮传动装置的润滑油,一并清洗十字头腔下磁塞过滤器,避免油脂变质失去润滑作用,造成齿轮损坏。常见的隔膜泵组填料柱塞液端使用液压人字型和压缩型两种填料。原配泵组的填料根据使用选取最佳型式,不要随意换成其他填料型式。当压缩型的填料横截面为方形时,就不能压得太紧,因为它由不同的材料构成,只针对于特定的化学物质设定,过紧会导致摩擦增大,产生热量从而分解原材料,同时可能划伤不锈钢柱塞。当压缩型的填料横截面为V型或者人字型时,自动填料通过柱塞排除行程膨胀而起密封作用,吸入冲程时,填料松弛以缓解驱动机构上的荷载[6],如果压力特别高时就比较适应,但平常运行状态下,自动压紧填料用手指拧紧即可;设置清水冲洗系统,定期对泵组及其投加管路运行清洗,尤其在吸入行程中,填料松弛,可有效地去除残留在柱塞的颗粒固体,保持柱塞正常运行[7]。

7 经济对比

某水厂絮凝剂投加车间共有4台隔膜计量泵因冲程控制器损坏故障,购置隔膜泵组的行程控制器,厂家报价65 000元/台,共计需要260 000万元;用限定冲程的办法,通过生产投加实验,根据溶液池液位下降高度最终确定冲程位置,从而实现投加,无需费用。

8 结束语

隔膜计量泵计量精准,被制水行业普遍认可,已广泛应用于水厂絮凝剂投加的生产工艺中,但进口的设备配件价格较高,不正确的使用方式极容易造成设备损坏,耽误生产任务,所以在日常的运行中除了正确的使用方式,还要注意对设备定期维护保养。如果隔膜泵冲程产生故障,也可以人为限定冲程,配置两种不同浓度的混凝剂溶液办法同样可以达到投加目的,既保证生产任务的完成又节约维修成本。

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