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某水电站项目高性能混凝土匀质性关键配制技术研究

2021-08-30

水电站机电技术 2021年8期
关键词:硅灰矿粉龄期

秦 伟

(洛阳水利工程局有限公司,河南 洛阳 471000)

0 引言

高性能混凝土已经广泛应用超高层泵送、大跨度长距离建筑以及大型水利水电项目当中,施工性能、后期耐久性能有保障。在水利工程项目应用过程中,高性能混凝土具有高胶凝材料用量、低水胶比以及矿物掺合料掺量高等特点,对于匀质性能、施工性能、后期耐久性能具有明显改善作用。高性能混凝土施工过程中要求混凝土具有良好的和易性能,同时良好的自密实性能及间隙通过率必不可少,针对密集钢筋以及多腔异形等特殊结构,仍可顺利施工。针对存在的混凝土流动性能不佳、粘度过高、泵送艰难等问题,重新开展混凝土配合比设计,对混凝土原材料比例进行优化,探索最佳矿物掺合料取代率,针对工程施工过程中存在的问题,通过对混凝土扩展度、倒筒时间等关键指标进行测试,研究混凝土匀质性影响因素。

1 工程概况

某水电站大坝为混凝土重力坝,坝顶长度为531.6 m,坝高最高为67.3 m,相应的挡水位为60.5 m,按大坝尺寸算,该水电站混凝土为大体积混凝土,除了考虑不同因素对混凝土和易性能的影响,还应考虑大体积混凝土水化放热等温升问题,要求混凝土施工过程中具有良好的流动性、粘聚性、保水性。但项目施工过程中,混凝土流动性能差,混凝土偏粘偏硬,泵送阻力大,且出泵混凝土有扩展度损失,严重影响施工效率,影响到结构的使用。

2 试验原材料

试验水泥为P·O42.5级水泥,测试标准稠度需水量27.2%,胶砂3 d抗压强度27.7 MPa,28 d抗压强度52.4 MPa;试验粉煤灰,测试细度4.4%,烧失量1.3%,需水量比94%;试验矿粉比表面积421 m2/kg,胶砂7 d活性指数84%,28 d活性指数101%;试验硅灰需水量比117%,胶砂7 d活性指数达118%;试验中粗河砂,细度模数2.5~2.6,含泥量2.2%,碎石5~16 mm连续级配,含泥量0.6%;外加剂为聚羧酸高效外加剂,固含量20.4%,减水率22%;水为自来水。

3 高性能混凝土配合比设计

高性能混凝土水胶比低、矿物掺合料掺量高,调整的重点应在于混凝土流动度、粘聚性、保水性的调整。开展混凝土配合比设计,优化原材料种类,确定矿物掺合料最佳取代率。粉料总用量为480~500 kg/m3,粉煤灰取代范围 0~40%,硅灰取代率3.4%,矿粉取代范围0~30%,具体配合比如表1所示。

表1 混凝土配合比 kg/m3

4 实验结果分析

4.1 高性能混凝土和易性影响因素研究

针对项目出现的流动性差、偏粘偏硬等质量问题,研究矿物掺合料中粉煤灰、硅灰、矿粉取代率等因素的综合影响,测试混凝土流动度、倒筒时间等和易性指标,具体测试结果见表2。

表2 混凝土性能测试

图1 不同因素对高性能混凝土流动性能的影响

流动性能影响因素方面,硅灰对于混凝土流动性能以及粘聚性改善具有提升作用,硅灰可提升混凝土的粘聚性,改善整体匀质性;矿粉对于混凝土流动性能不起作用,也无法改善混凝土粘度;粉煤灰对于流动性及粘度改善具有提升作用,随着粉煤灰掺量的不断提升,混凝土扩展度呈现先增加后基本保持不变的趋势,表明粉煤灰球形颗粒发生作用;当粉煤灰掺量为30%、硅灰掺量为2.1%时,混凝土整体粘度达到最佳,倒筒时间达到最低值,倒筒时间为3.6 s,混凝土松软,性能良好。

4.2 高性能混凝土抗压强度影响因素研究

研究粉煤灰、矿粉等矿物掺合料不同取代率对于混凝土不同龄期抗压强度的影响,具体测试结果见图2。

图2 混凝土不同龄期抗压强度

由图2可知,矿物掺合料对于体系不同龄期抗压强度的贡献各有不同。其中早期抗压强度主要为硅灰贡献,主要由于硅灰属于活性高的矿物掺合料,中后期抗压强度主要为矿粉、粉煤灰贡献,粉煤灰、矿粉需要激发发生反应,形成致密水化产物;由于硅灰、粉煤灰、矿粉的水化速率不同,因此体系可以匀速进行水化反应。随着矿粉掺量增加,混凝土中期强度呈现先增加后基本不变的趋势;当粉煤灰掺量为30%、矿粉掺量为20%时,混凝土28 d、60 d强度增长幅度基本保持最佳。28 d抗压强度为52.3 MPa,60 d抗压强度为57.7 MPa,28 d强度增长率为38.7%,60 d强度增长率为10.3%。

4.3 高性能混凝土水化温升研究

针对实体结构开展水化温升模拟实验,研究矿物掺合料取代率对体系水化放热温升性能的影响,降低由于内部水化温升过高导致的温度裂缝出现,确定最佳矿物掺合料取代。

图3 矿粉掺量30%时水化放热模拟结果

通过水化放热速率测试结果及模拟计算结果知,当矿粉掺量达到30%时,水化放热峰随之降低,超过该取代率后,放热速率虽然持续降低,但考虑到早期强度及耐久性等综合因素的影响,确定矿粉掺量为30%,通过线性模拟计算,该体系可较好表征水化过程的不同反应阶段,规律大致相同,通过预埋点位开展实体内部测温,实体结构内部与外部的温差符合标准要求,拆模后并无出现裂缝等问题。

5 结论

(1)随着粉煤灰、硅灰取代率的增加,混凝土流动度呈现先增加后基本不变的趋势,粘度呈现先下降后基本不变的趋势。表明粉煤灰、硅灰有利于改善提升流动性能及粘聚性能。当粉煤灰掺量30%、硅灰掺量2.1%时,混凝土流动性、粘聚性达到最佳。

(2)随着粉煤灰、矿粉取代率的不断增加,混凝土中后龄期强度呈现先增大后基本不变或略微降低的趋势。粉煤灰、矿粉对于混凝土中后龄期抗压强度贡献最大,当粉煤灰掺量达到30%、矿粉掺量达到30%时,混凝土中后龄期抗压强度达到最优值。

(3)开展实体结构水化热模拟实验,通过优化原材料比例,体系水化放热速率显著降低,反应过程平稳,最终选择粉煤灰掺量30%、硅灰掺量2.1%、矿粉掺量30%。

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