两转两冷湿法制酸工艺在黏胶行业的应用
2021-08-25汪文成
汪文成
(赛得利福建纤维有限公司,福建 莆田 351100)
1 引言
黏胶厂酸站车间经真空系统脱气装置脱去酸液中溶解的CS2、H2S,这部分气体与酸站各酸液槽的排气共同送往废气处理装置集中处理,年产能30万t的黏胶厂酸站每小时产生废气1200Nm3,主要成份为H2S、CS2、水汽和其它气体,其中硫化氢含量约0.625t/h,二硫化碳含量约0.075t/h,这部分高浓酸性气体有毒,易燃易爆,不能直接排放[1],如果直接使用氢氧化钠溶液碱洗处理这部分高纯酸性废气,不仅生产成本高,还将产生大量的硫氢化钠,需付费给其它公司处理,因此赛得利(福建)纤维有限公司引进了奥地利P@P公司设计的两转两冷湿法制酸工艺,将酸性气体制成浓度97.5%的硫酸,以达到变废为宝和改善环境的目的[2]。
2 两转两冷湿法制酸工艺原理及流程
2.1 两转两冷湿法制酸工艺原理
(1)炉膛内燃烧反应:H2S+3/202→S02+H20;CS2+302→C02+2S02;S+02→S02
(2)反应器内反应:S02+1/202→S03
(3)冷凝器内反应:S03+H20(g)→H2S04
2.2 两转两冷湿法制酸工艺流程
湿法制酸废气回收是将工艺生产过程中产生的废气(主要成份CS2、H2S、H20)经系统管路引入焚烧炉中焚烧,通过焚烧生成1000℃左右的S02烟气,燃烧完的烟气经过废热锅炉降温至420℃[3],再进入反应器进行催化氧化反应,反应将S02转化为S03,该反应是放热反应过程,放出的热量和熔盐换热,换热后的熔盐通过加热锅炉水,产生4.0MPa、400℃的过热蒸汽,送至电厂发电。
反应完的S03被送入冷凝器中,在冷凝器中冷凝生成H2S04,通过重力将冷凝后的硫酸收集到硫酸罐中。硫酸再通过冷却后,被泵输送至硫酸储罐中储存。冷凝器中未被冷凝的酸雾进入静电除雾器,利用高压电极捕捉酸雾液滴,最终通过两次转化两次冷凝处理后,尾气送到电厂脱硫塔脱硫后排空。
3 两转两冷湿法制酸工艺的优点
(1)催化剂使用量少。年产10万t硫酸的两转两冷湿法制酸装置催化剂(催化剂为湿法制酸专用的铂金催化剂,价格较干法制酸使用的五氧化二钒高)装填量为80m3,和干法制酸装填量基本持平,而一转一冷湿法制酸装填量则高达250m3,因此两转两冷湿法制酸工艺不仅可以减少催化剂的装填量,还降低了系统的动力损耗。
(2)没有副产品产生。该生产工艺中气体无需净化和干燥,因此生产过程中即不会有硫酸损失,也不会产生酸性废水和酸泥[4]。
(3)占地面积少。该工艺采用了熔盐作为烟气热交换介质,换热器内置于转换器中,与传统的两转两吸相比,占地面积降低[5],同时熔盐携带的热量方便地用于烟气的加热,系统多余的热量能通过余热锅炉回收,可副产中压蒸汽,该工艺具有较高的热回收率。
(4) 降低黏胶厂碱耗。黏胶厂的废气主要通过二硫化碳回收车间处理,如果酸站车间的这部分高纯酸性废气经二硫化碳回收车间处理,氢氧化钠消耗将达到65Kg/t丝,而该股高浓酸性废气通过湿法制酸时,不仅可以生产50t酸/天,还可以将二硫化碳回收车间碱耗降低至42kg/t丝,相当于每天减少投入20t折百碱。
(5) 降低硫氢化钠处理费用。由于区域性原因,二硫化碳回收车间产生的副产物硫氢化钠需付费处理,每吨需260元处理费用,酸站车间的高浓酸性废气经二硫化碳回收车间碱洗处理时,每天产生浓度21%的硫氢化钠200t,当酸站车间的高浓酸性废气经湿法制酸车间处理时,二硫化碳回收车间每天产生浓度21%的硫氢化钠110t,折算为每天节约23400元。
4 存在的问题及改进措施
该湿法制酸系统从2014年投产至今一直运行不稳定,2018年作业率仅为74%,2019年作业率仅为75%,相比干法制酸和托普索的湿法制酸系统作业率明显较低,影响作业率的主要问题有静电除雾器跳停、接力风机腐蚀、熔盐翅片换热器腐蚀泄漏以及阻力高等。
4.1 静电除雾器阴极框架腐蚀
静电除雾器阳极桶使用的是导电PP,阴极线使用的是哈氏合金搪铅,阴极框架为904L不锈钢,阳极桶口径为300mm,阴极线芒刺距离桶壁115mm,阳极桶为圆管式,无论是阳极管的结构形式还是使用材质,均导致其强度不高,电场内部一旦剧烈放电,阳极桶极易产生鼓包现象,使电除雾器短路跳停。由于酸雾颗粒小,酸浓高,除雾效率低,因此904L阴极框的腐蚀很严重,需要每次检修时进行系统检查和极板加固作业,如图1所示。
图1 极板框和极板腐蚀情况图
烟气通过一级静电除雾器进入二级反应器,由于静电除雾器并不能把所有的酸雾去除,并且烟气中含有水分,因此使后续金属设备产生腐蚀,尽管已经使用了造价较高的316Ti材质,但是腐蚀情况仍旧存在,需要我们密切跟踪设备的腐蚀情况,如图2所示。
图2 316Ti风罩腐蚀情况图
4.2 接力风机腐蚀严重
一级除雾器出口使用的接力风机由于对压头要求较低,因此使用了PP材质制作涡壳和钢衬橡胶制作叶轮的锐志风机,总体腐蚀情况良好,两到三年更换一次叶轮即可。
二级除雾器出口的接力风机将尾气送至电厂脱硫,由于电厂烟气管道为主管,且湿法制酸尾气接至电厂风机出口,因此该接力风机对压头要求较高,叶轮和涡壳均采用不锈钢316L的锐志风机,但是该风机仅仅使用1年就出现大面积腐蚀,主要表现为涡壳腐蚀穿透,叶片出现麻点状腐蚀。大修时更换了廉价的国产风机,使用不足1个月便出现叶轮板结酸泥,风机动平衡失控,导致轴承座碎裂现象。目前较好的处理方案有两个,一是在原来的锐志风机上改良,将风机涡壳衬橡胶处理,每隔两到三年更换风机叶轮;二是更换尾气接口,降低风机压头,使用一级静电除雾器出口相同形式的接力风机。
图3 锐志风机蜗壳腐蚀图
4.3 熔盐翅片换热器堵塞
熔盐翅片换热器使用在催化剂床层正下方,催化剂粉末及铁锈均易散落在翅片间隙内,随着时间累积,翅片换热器内富集了许多催化剂粉末、铁锈和酸泥,我们尝试清洗过一次,由于换热器的换热管有二十二层,冲洗时仅仅只是表面受力,内部的酸泥多是靠溶解去除,因此清洗效果并不理想,而且还要在检修完成前一天清洗,以尽量减少稀酸对翅片换热器的腐蚀。这还是仅仅清洗反应器底部的换热器,如果清洗上层的换热器还需要把催化剂取出,因此清洗换热器和保护催化剂的工作量极大。
图4 熔盐翅片换热器腐蚀图
图5 熔盐翅片换热器堵塞图
4.4 集酸槽泄漏
本套两转两冷湿法制酸工艺是由奥地利P@P公司设计,其设计的冷凝器和丹麦托普索公司存在较大差异,一是P@P公司设计的集酸槽是316Ti衬PFA形式,而托普索公司设计的集酸槽则是钢衬耐酸砖,其形式类似传统干法制酸的吸收塔底部结构,比较而言,托普索公司的集酸槽更具优势,主要体现在造价低,不易泄漏,并且强度高;而P@P公司设计的集酸槽一旦负压高于负4kPa时,则内衬的PFA存在较高脱层风险,并且在生产过程中出现了多次集酸槽泄漏事故,主要是因为大面积焊接PFA难以保障焊接质量。
图6 集酸槽内衬PFA图
5 措施及效果分析
针对上述问题主要采取了以下措施以提高系统作业率。
(1)合理控制系统补加水量,以减少酸雾生成。通常烟气中H2O/SO3=1.05最佳,若比例低于1.05则SO3较难冷凝成酸滴,更易形成酸雾,若比例高于1.05则提高冷凝酸露点温度,更容易形成冷凝酸腐蚀设备,因此,根据环境温度变化,及时且合理调整系统补加水量,以减少酸雾对设备的腐蚀。
(2)升级接力风机蜗壳材质,由316L升级为904L,同时加强风机管理,在风机出口增设排酸点,每隔两小时排放一次,增加风机振动检测操作,现场操作工每4h检测一次,机械工程师每周检测一次,一旦风机运行效果劣化,便可以及时采取措施。
(3)降低系统负荷,降低前产酸量为250t/天,降低后产酸量为170t/天,系统风压由负3.3kPa下降至负2.5kPa,以达到降低系统漏酸频次。检修时使用集酸槽灌水法对PFA试漏,该方法比电火花法更为高效确认漏点和PFA验收焊接效果,不仅缩短查找PFA漏点时间,同时提高了PFA检修质量。
通过以上措施的实施,湿法制酸系统已经连续运行152天,并且运行效果良好,主要表现在静电除雾器放电大幅降低,接力风机运行平稳,连续运行过程中无出现PFA泄漏浓硫酸,相比2019年每隔3个月停机检修一次,改进后系统运行的安全稳定性得到了提高。
6 结束语
湿法制酸在黏胶行业中国内成功应用,降低碱耗和减少硫氢化钠处理费用,同时生产4.0MPa、400℃的过热蒸汽,能产生可观的效益。尽管湿法制酸工艺在黏胶行业中有诸多优点,但是P@P公司设计的两转两冷湿法制酸工艺存在缺陷,导致系统作业率低,降低了湿法制酸在黏胶厂中的效益。目前公司正在研究技改方案,方案一是维持现有的两转两冷湿法制酸工艺,用五氧化二钒更换部分铂金催化剂,同时引进托普索公司的硅油除雾技术[6],配合现有的静电除雾器使用,以达到降低尾气酸雾的目的;方案二是将现有的两转两冷工艺技改为一转一冷工艺,缩减工艺长度,降低系统故障率,以达到提高系统作业率的目的。